新钢公司第二炼铁厂1050m高炉富氧喷煤工艺技术优化

来源 :2008年全国炼铁生产技术会议暨炼铁年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhongqiwen
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富氧喷煤是增产节焦,改善高炉经济指标的重要措施,新钢二铁厂1050m<3>高炉投产后,由于工艺、设备、技术等方面的原因,长期处于低水平运行,通过对其影响因素进行综合分析后,针对存在问题采取改进措施,使富氧喷煤连续2年稳定在国内先进水平。
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本文建立了分光光度法测定金属样品中六价铬含量的方法。在pH值为2条件下,铬(Ⅵ)与二苯碳酰二肼反应生成有色络合物,在540nm波长处测定该络合物的吸光度,试验了20多种共存离子的影响,大多数常见离子不干扰显色,该方法用于测定金属样品中的铬(Ⅵ),相对标准偏差为0.53%。
为进一步研究高炉炉矿波动对冷却壁位移变化的影响,更好的指导冷却壁安装及维护,本文模拟了高炉煤气温度从1000℃每隔300s升高200℃至1600℃的过程中铸钢冷却壁位移的变化。计算结果表明,冷却壁边缘向冷面弯曲,固定螺栓和定位销中间的区域向热面突出。定位销区域位移较小,边缘区域位移较大,最大位移分布在冷却壁顶端热面部分。在冷却壁之间预留膨胀缝的大小在12mm以上,两侧预留膨胀缝10mm。热面位移较
通过分析宣钢7号高炉冷却壁水管烧漏的原因,实施一系列对策:上下部制度的调整、建立合理冷却制度、正确地中部调剂、抓好精料工作、减少外围对炉内的影响。有效地控制了水管烧漏现象。
实现高炉长寿是高炉生产的主要目标之一。天钢2000m高炉于2004年2月29日投产,设计炉龄为15年。高炉炉龄主要取决于炉缸、炉腹、炉腰、炉身各层冷却系统以及高炉本体结构的实际使用情况。我们将对影响高炉长寿的诸多因素进行系统的研究,通过长寿新技术的应用,保证2000m高炉顺利达到使用年限。
宣钢1高炉大修时采取了一系列长寿设计,主要是炉缸炉底采取水冷炭砖综合结构,加深残铁层,炉身下部采用大型水冷模块。高炉投产以后,针对崩悬料次数多,制定合理的炉型管理制度,合理上下部调剂,控制合理的煤气流分布,坚持以中心气流为主适当发展边缘气流的操作方针,加强炉体维护,至2007年单位炉容产铁7128t。
本文提出采用金相测定法对高炉铸铁冷却壁冷却水管防渗碳进行测定计算,算出表层相对于基体的增碳量。给出测定方法及相应的计算公式,实例说明有共析组织和过共析、无渗碳现象、有渗碳现象,需要进行增碳量测定的测定,不同情况下增碳量计算。为大型高炉高韧性铸铁冷却壁的生产提供了质量保证。
为优化热风炉设计,建立了热风炉蓄热室内传热过程的数学模型,制作了应用程序软件,探讨了不同的格子砖物性参数如导热系数、比热容和密度等对格子砖温度场分布、气体温度分布和格子砖蓄热量的影响。结果表明:设计热风炉蓄热室格子砖传热计算模拟软件应使模拟计算不断接近生产实际过程,从而更有效地指导生产;热风炉的蓄热是格砖导热系数、密度和比热综合影响的结果;格砖热物性的影响程度随其增大而减小。
本文对一种由环形上喷燃烧器与球形拱顶构成的顶燃式燃烧室中的流场特性进行了冷态模型实验。实验针对两种不同的喷嘴结构的燃烧室冷态流场的流动与传质特性测量来进行,测量了给定截面的速度分布和相对浓度差分布,以及环形喷嘴下部的环形配气通道的速度分布特征。结果表明,垂直向上直喷的内混合喷嘴结构具有良好的速度分布特征与均匀的浓度差分布,向内倾斜上喷的外混合喷嘴结构却不能得到理想的速度分布与浓度差分布。实验测定找
介绍了已经在武钢4#高炉运行的DN1800微水节能热风阀。完成了微水节能热风阀的理论分析与计算,阀板、阀体的耐火衬里隔热层采用莫来石轻质耐火浇注料、耐热层采用磷酸刚玉质耐火浇注料,进行两层浇注。在高炉各个运行阶段,进行了微水节能热风阀的参数测验。运行结果证明,研制的微水热风阀实现节水60%。
某大型高炉采用内燃式热风炉,经过16年的使用,大修结果表明,耐火材料总体性能较好,具有长寿使用的保证。对不同的耐火材料残砖进行了分析,提出了破损的原因。