浅谈锡兴450m3高炉安全停炉

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  【摘要】本文主要介绍了450m3高炉安全停炉的前期准备、简要过程和做法以及一些关键的注意事项。
  【关键字】高炉;停炉;安全;放残铁
  一、引言
  沙钢集团锡兴特钢有限公司炼铁分厂2号高炉有效容积450m3,2010年因炉缸侵蚀严重,于5月4日进行停炉大修。2号高炉采用炉内打水不回收煤气降料面的方法停炉,炉缸放残铁约260吨,下面简要介绍一下安全停炉的过程和做法。
  二、停炉准备
  1.管理上的统筹准备
  高炉停炉是比较危险的作业,抓好停炉准备工作很重要。首先设立统一指挥的停炉领导小组,做好详细的停炉作业方案,安全保障措施一定要考虑周全。停炉方案要明确各单位各部门的职责,责任要落实到具体的人。停炉时严格按停炉方案的操作程序有条不紊的进行实施,操作程序中遇危险性较大的关键要点,必须现场由各相关负责人进行汇报(签字)确认,确保无疏忽疏漏。
  2.生产技术上的准备
  2.1停炉前力求炉况稳定顺行,严防炉况失常。在停炉前一周要适当清洗炉缸和炉墙,通过调整上部装料制度等手段来实现,具体措施为:
  (1)停炉前,确保全部使用质量好的焦炭,以保证炉缸焦炭强度的提高,改善炉缸渗透性。
  (2)提高炉缸温度,将生铁中[Si]控制在0.5-0.7%,[S]控制在0.04-0.06%,保證渣铁有良好的流动性,可以配加适量萤石,适当降低炉渣碱度,保证炉缸良好的工作状态。
  (3)适当疏松边缘,发展边缘气流,并相应逐步减轻焦炭负荷。其中停炉前一到两天,做到[Si]:0.6-0.8%,炉渣R2:1.00-1.05,[S]:0.040-0.060%,严防高硅高碱度及炉凉,喷煤量减少至8t/h以下,预休风前12小时提前改为全焦冶炼。
  (4)确保炉顶、除尘器、蒸汽和氮气等进气点保持畅通无阻;加强检查冷却系统,发现漏水的冷却壁和冷却板要视具体情况逐步焖死,确保安全;炉壳损坏一定要进行补焊加固,确保空料线停炉安全。
  (5)工长操作炉况要格外谨慎小心,要勤看风口,有没有集中下大块现象,同时结合关注炉温、风压、风量的变化,一旦有渣皮集中脱落炉温急剧下行之征兆,要及时补足焦炭,一切以炉况稳定顺行为前提,严防炉凉。
  (6)准备4支喷水枪,喷水管直径为36mm;水枪要伸至高炉中心,沿圆周方向开孔5-6排,孔径3-5mm,顶端焊死,安装时孔朝上,保证雾化效果;水枪靠近炉墙1m部位不开孔(确保停炉过程安全,打水要均匀.不能淋至炉墙上,更不能积于炉料表面,以防积水瞬间过多产生大爆震)。预休风下来要安装喷水枪前,一定要再试水确保畅通且流量到位,另外安装时可少量开水,防止水管烧弯变形。
  (7)加入14批净焦后预休风,焦批4t(含水分),净焦体积约100m3,炉缸标准体积(含死铁层)95.4m3,基本上相当。
  (8)预休风3小时左右(休风料线3-4m左右,炉顶点火),主要就是安装15m长的两把加长软探尺;把两个炉顶大放散盖卸下;安装4支喷水枪。这里要郑重强调的是不回收煤气一定要切断高炉与煤气系统联系。煤气系统一定要派专人负责,各项操作要严格按照《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)执行。
  三、降料线操作
  3.1降料面开始风量为1000m3/min,参考热风压力为100kpa,风温800℃,视炉况顺行情况可适当加风。当炉顶温度升至接近400℃时开始往炉内喷水,炉顶温度控制范围为350-400℃,随着料面下降,风量逐渐增加,靠增加打水量无法控制炉顶温度时,可以降低风温,减小风量。
  3.2打水量控制是停炉安全的关键,打水需连续进行,不可时开时停;打水量不可猛增猛减,要循序渐进;打水需专人负责。
  3.3每15分钟记录一次热风压力、风量、打水量和炉顶温度,每小时记录一次料面深度(每小时只用一根探尺探料面一次,另一根备用)。同时结合理论计算来估算料线深度,做到理论与实际相结合,一般一吨焦炭耗风量在2500-3000m3。
  3.4料线降至12m左右时,出最后一次铁,加大开铁口角度,最后一次来风时,不堵铁口,以便尽量排出炉内渣铁,炉前人员可撤离至休息室确保安全。计划降料线至14m(炉腹上沿,距风口中心线2.5m左右)休风,这是考虑到降至风口会出现氧气,易形成混合爆炸条件,不够安全。
  3.5在出最后一次铁时,要集中力量烧开残铁口,尽量做到铁口来风时,残铁口就烧开。根据选好的残铁口位置估算好残铁量,预先准备好相应数量的铁水包放残铁。放完残铁,停炉工作即告结束,接着进入凉炉阶段。
  四、放残铁工作
  4.1选择好残铁口位置是保证放净炉底炉缸残铁的关键。直接测量炉皮温度和理论计算要相结合:直接测量炉缸下部炉皮的表面温度,温度最高处一般来说就是炉缸侵蚀最严重的地方,同时根据一维导热理论计算炉底侵蚀后还剩多少厚度。2号高炉在残铁口实际用氧烧进炉缸碳砖约1.4m来残铁。
  4.2搭好放残铁平台,要加护栏,左右两边和后面都设好安全走梯。残铁口区域保证干燥,在残铁口区域(炉缸下边,铁道两侧)堆放30吨黄沙,以备急用。
  4.3残铁口位置要烧开的冷却壁要在预休风后才能断水,此块冷却壁割开断水后,旁边串联的冷却壁一定要保证恢复正常的进出水,断水后要用压缩空气将里面残存的水吹干。
  4.4安装残铁沟时,要像制作正常铁口一样制作残铁口,保证炉皮到残铁沟的砖套成为一个整体,并用耐火泥料垫好烤干,以保证数百吨残铁顺利流出,避免发生漏铁、打炮甚至爆炸事故。
  4.5烧残铁口时,要穿戴好劳保用品,防止高空坠落,防止氧气回火烧人。
  4.6开始烧残铁口的时间和预烧进深度,要根据降料面的速度、出铁情况、烧残铁口的难易程度和残铁口位置预测的炉缸侵蚀程度等综合考虑,要力争在最后一次铁来风时烧开残铁口。炉内炉外和烧残铁口处要紧密联系,相互配合好。
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