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摘 要 针对套管变形后采用常规加固技术存在的问题,本文介绍了φ118mm通径膨胀管加固技术,该技术通过对加工工艺、施工工艺技术的改革,实现了套损井加固后通径达到φ118mm,解决了目前加固后通径只有φ108mm而不能实现后期分层,尤其是中间层段封堵井的问题。从而提高了修井效率,节省了采取侧斜、取套、报废等措施的费用。
关键词 套管整形 φ118mm通径 膨胀管加固
【分类号】:TE357.6
1、前言
目前国内外所有较为成熟的膨胀管加固[1]技术,加固后的通径(5 1/2"套管)大部分在φ108mm左右,一是修复后只能用小直径工具进行分层注水,但还存在小直径封隔器没有洗井通道,无法洗井;加固井段通径变小,给以后的作业施工增加了难度等问题。二是如果经过了一次套管加固的井,在加固段以下再次发生套损,则无法采取任何加固措施,只能采取侧斜、取套、报废等成本较高的措施。φ118mm通径套管加固技术,因为它的通径较大,从而保留了该井日后再次采取膨胀管加固措施的可能性。为细分注水和封堵等措施技术提供了有利条件。而且采用φ118mm通径加固技术的成本只相当于侧斜修井的七分之一左右,但却可以在短期内恢复套损井的生产能力,因此无论从时间上还是成本上都是具有明显的优势。
2、Φ118mm膨胀管加固技术工艺
2.1结构
φ118mm通径加固管主要由膨胀头、膨胀管、液压缸等组成 ,其结构如图1所示。
图1 Φ118mm通径膨胀管工具示意图
2.2 工作原理
该膨胀管通过膨胀锥与液压工具直接相连接,液压工具与外加大油管直接连接,液压工具带动膨胀锥做垂直运动时,膨胀管与膨胀工具相对静止,膨胀管在膨胀锥的作用下实现膨胀,理论上膨胀后的通径≥Φ118mm,外径≥Φ124.26mm,由于金属的塑变同时存在弹性变形,且在套管约束力的作用下,膨胀管在膨胀扩径的瞬间进行回弹,回弹后的膨胀管与套管之间,形成紧密的过盈配合,并且达到良好的密封效果,5mm以上的膨胀管悬重,超过60吨,因此该膨胀管无需悬挂装置就可完成膨胀过程。
2.3工艺特点
(1)工艺技术科学合理,施工安全、简单、可靠,启动压力低(20-25MPa)。
(2)定位准确,可根据测井资料精准定位加固补贴,误差小。
(3)密封性能好,抗外挤压力、抗内压均能满足生产需要。
(4)锚定力较强,不脱落、不位移。
(5)耐腐蚀、耐高温,永不生锈、使用寿命长(理论超过15年)。
3、现场应用
(1)原井井况调查
2009年采油三厂作业X80063队调查后重配施工,起原井,下找漏管柱,确定漏点在套管法兰盘以下1.5m处,用电焊焊住漏点,下Ф120mm铅模,打印深度988.2m,印痕为套管变形,最小通径为Ф114mm。
(2)现场施工概况
北1-丁1-61井于2011年12月2日整形加固施工,下Ф120×300mm铅模1个,Ф73mm反扣钻杆102根,钻具总长970.79m,方余1.57m,打印深度969.72m,钻压20kN,起出打印钻具,印痕为套管变形,最小通径Ф114mm。用Ф116-Ф124mm梨形胀管器逐级整形,共计整形5次,整形深度969.72m,均通过变点。继续下Ф120×300mm铅模,打印深度988.46m,起出打印钻具,印痕为套管变形,最小通径Ф114mm测十六臂,测得曲线如图2所示。
图2 测井曲线图
用Ф116-Ф120mm梨形胀管器逐级整形,整形深度988.46m,均通过变点。下Ф120×4500mm膨胀管加固管 (壁厚5mm合金钢)1根,动力工具1套,Ф62mm外加大油管103根,钻具总长970.2m。测磁性定位,调整偏差,方余2.7m,下至井深968m,清水正打压10MPa,压力升至40Mpa,管柱上行4.5m,压力突降至0Mpa,加固成功,加固管内通径Ф108mm,加固井段968-972.5m,起出加固管柱。加固后Φ115×2000mm通井规顺利通过,无夹持力,加固成功。措施后日注水248m3,累计注水7001m3。
4、总结
(1)采用新工艺,完全抛开现有的技术工艺路线,在选材、膨胀方式、膨胀原理、膨胀工艺方面做了全新的改进设计,成功的解决了端口缩颈、精确定位、密封锚定等问题。
(2)该技术密封性能好,抗外挤压力、抗内压均能满足生产需要。
(3)施工技术简单、可靠,启动压力低(20-25MPa),可根据需要连续补井,补井长度不限。
参考文献
[1]吴奇.井下作业监督.石油工业出版社,2003.3
作者简介 张丽巍,男,出生于1985年6月26日,2008年毕业于东北石油大学石油工程专业,助理工程师,从事油田大修现场监督管理工作。
关键词 套管整形 φ118mm通径 膨胀管加固
【分类号】:TE357.6
1、前言
目前国内外所有较为成熟的膨胀管加固[1]技术,加固后的通径(5 1/2"套管)大部分在φ108mm左右,一是修复后只能用小直径工具进行分层注水,但还存在小直径封隔器没有洗井通道,无法洗井;加固井段通径变小,给以后的作业施工增加了难度等问题。二是如果经过了一次套管加固的井,在加固段以下再次发生套损,则无法采取任何加固措施,只能采取侧斜、取套、报废等成本较高的措施。φ118mm通径套管加固技术,因为它的通径较大,从而保留了该井日后再次采取膨胀管加固措施的可能性。为细分注水和封堵等措施技术提供了有利条件。而且采用φ118mm通径加固技术的成本只相当于侧斜修井的七分之一左右,但却可以在短期内恢复套损井的生产能力,因此无论从时间上还是成本上都是具有明显的优势。
2、Φ118mm膨胀管加固技术工艺
2.1结构
φ118mm通径加固管主要由膨胀头、膨胀管、液压缸等组成 ,其结构如图1所示。
图1 Φ118mm通径膨胀管工具示意图
2.2 工作原理
该膨胀管通过膨胀锥与液压工具直接相连接,液压工具与外加大油管直接连接,液压工具带动膨胀锥做垂直运动时,膨胀管与膨胀工具相对静止,膨胀管在膨胀锥的作用下实现膨胀,理论上膨胀后的通径≥Φ118mm,外径≥Φ124.26mm,由于金属的塑变同时存在弹性变形,且在套管约束力的作用下,膨胀管在膨胀扩径的瞬间进行回弹,回弹后的膨胀管与套管之间,形成紧密的过盈配合,并且达到良好的密封效果,5mm以上的膨胀管悬重,超过60吨,因此该膨胀管无需悬挂装置就可完成膨胀过程。
2.3工艺特点
(1)工艺技术科学合理,施工安全、简单、可靠,启动压力低(20-25MPa)。
(2)定位准确,可根据测井资料精准定位加固补贴,误差小。
(3)密封性能好,抗外挤压力、抗内压均能满足生产需要。
(4)锚定力较强,不脱落、不位移。
(5)耐腐蚀、耐高温,永不生锈、使用寿命长(理论超过15年)。
3、现场应用
(1)原井井况调查
2009年采油三厂作业X80063队调查后重配施工,起原井,下找漏管柱,确定漏点在套管法兰盘以下1.5m处,用电焊焊住漏点,下Ф120mm铅模,打印深度988.2m,印痕为套管变形,最小通径为Ф114mm。
(2)现场施工概况
北1-丁1-61井于2011年12月2日整形加固施工,下Ф120×300mm铅模1个,Ф73mm反扣钻杆102根,钻具总长970.79m,方余1.57m,打印深度969.72m,钻压20kN,起出打印钻具,印痕为套管变形,最小通径Ф114mm。用Ф116-Ф124mm梨形胀管器逐级整形,共计整形5次,整形深度969.72m,均通过变点。继续下Ф120×300mm铅模,打印深度988.46m,起出打印钻具,印痕为套管变形,最小通径Ф114mm测十六臂,测得曲线如图2所示。
图2 测井曲线图
用Ф116-Ф120mm梨形胀管器逐级整形,整形深度988.46m,均通过变点。下Ф120×4500mm膨胀管加固管 (壁厚5mm合金钢)1根,动力工具1套,Ф62mm外加大油管103根,钻具总长970.2m。测磁性定位,调整偏差,方余2.7m,下至井深968m,清水正打压10MPa,压力升至40Mpa,管柱上行4.5m,压力突降至0Mpa,加固成功,加固管内通径Ф108mm,加固井段968-972.5m,起出加固管柱。加固后Φ115×2000mm通井规顺利通过,无夹持力,加固成功。措施后日注水248m3,累计注水7001m3。
4、总结
(1)采用新工艺,完全抛开现有的技术工艺路线,在选材、膨胀方式、膨胀原理、膨胀工艺方面做了全新的改进设计,成功的解决了端口缩颈、精确定位、密封锚定等问题。
(2)该技术密封性能好,抗外挤压力、抗内压均能满足生产需要。
(3)施工技术简单、可靠,启动压力低(20-25MPa),可根据需要连续补井,补井长度不限。
参考文献
[1]吴奇.井下作业监督.石油工业出版社,2003.3
作者简介 张丽巍,男,出生于1985年6月26日,2008年毕业于东北石油大学石油工程专业,助理工程师,从事油田大修现场监督管理工作。