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摘要:伴随着中国经济的发展及产业结构的调整,制造业的发展面临着越来越多的困难。低人力成本,高能耗及大量浪费的粗放式制造企业已经不能适应当前的经济形势。精益生产的前身是丰田生产模式,起源于石油危机大背景下,对于我国目前面临的能源紧缺,人力成本攀升及领导层提出的可持续发展等均有借鉴意义。进入2015年后,在整体经济环境的拖累下,汽车行业也结束了黄金时代,进入了调整期。如何在不景气的市场条件下保持盈利是汽车零部件公司面临的难题。本文以B公司价值流应用为例简要介绍精益生产在汽车零部件企业的应用。
关键词:价值流;精益改善;汽车零部件生产
1.目标价值流背景
B公司是一家汽车零部件制造厂商,B公司生产有面向国内外36家客户共50种不同型号的产品,这50种同类不同型号的产品,组成了一条价值流,称之为LWS价值流。一直以来,公司加强了对市场的扩展,业务量逐步增长。
现阶段,LWS价值流共有两条生产线,采用三班工作制,8h/班,每班有30min的休息时间,即标准工时为22.5h/d。经分析,公司的生产能力已满足不了现有客户的需求,又经财务核算,现阶段增加的业务量不足以投资新线,所以在保证质量的前提下,实行精益生产来提高产量是唯一有效地解决方案。在保证产品质量并且控制成本的前提下,若要100%完成客户需求,唯有提高现有生产线条件下的生产力。结合KPI结构树理論,导出了急需改善的几个KPI指标。
2.目标产品生产流程
LWS产品组装的零部件主要有:支架齿轮、轮毂、电路板、上盖。其中,目检工序由物料员送货时完成。S60工站作业是镭射二维码,用于内部追踪;以及镭射打标,刻印相关产品信息。S10工站作业内容是在支架齿轮、轮毂摩擦区涂油脂,并组装齿轮和轮毂。油脂用于润滑和减少噪声,齿轮和轮毂用于传递转动。S20工站作业内容是组装电路板和上盖,并最终压接。上盖,用于盖住并把所有的零件连接到一起;电路板,用于测量和处理相关的信息。$30工站作业内容是把整板板从母板切成每个独立的小板,用于工位$20的组装。S40工站作业内容是校验传感器,并测试传感器的功能是否合格。S50工站作业内容是扭矩测试,针规检测,检测产品的扭矩是否合格。最后,半成品将被送往噪音监测室进行抽检。
3.精益生产的应用
(1)更改工站S10、S20输油管结构。①测量出油脂抽取泵抽取油脂时所需的最小压力,以及油脂分离时的临界压力,从而确定油脂传输时压力范围;②尽量减少接头数量,并在必须接头处用密封圈或缠绕膜使其密封性更好,减少压力的损失;③输油管道口径保持一致,减少原本因变径带来的压力不稳。
(2)加快镭射速率。经过现场观察发现,从红色亮起到开始镭射,中间大约间隔有1s的时间,用于镭射准备。而镭射完成到绿灯亮起,间隔大约有0.5s的时间,而这部分时间是可以节省的。对此,调整镭射工位内部参数,使其在旋转过程中就开始进行镭射准备,这样等到旋转到位后,红灯亮起的同时可以立马进行镭射动作。同时缩短镭射完成到旋转归位的时间。
(3)降低各工站二维码读取的失败率。经现场观察发现,①扫描仪的扫描方式是one-shit,即执行一次只扫描一次二维码,一旦读取不了就立即报错,则需要人工操作输入重新扫描的指令。现将扫描仪的扫描模式调整为Phase-mode,即执行一次任务同时扫描十次二维码,其中只要有一个读取成功就可以进行接下去的动作指令。②加强固定扫描仪的位置,防止在反复的旋转过程中位置、角度的移动,并安排定期的扫描仪检查,确保扫描仪进行指定位置的扫描读码。
(4)标准化换型作业,实现快速换型。①标准化换型作业流程,构建换型时间矩阵;②对员工进行线下换型培训,达到要求才准许上岗;对于老员工,每个季度都要进行线下换型考核;③均衡换型时每个员工的工作量,避免出现有员工长时间闲置状态。
(5)制定新的员工手则,标准化作业流程。①新员工必须符合上岗要求后才能上线工作,不熟练者只能进行线下训练;②规定换班前5分钟到达产线,同时在不清空线上半成品的情况下,直接换班,这样可以省去上一班清线以及下一班铺线的时间;③标准化各工站操作流程,将每班5S工作由两次减少为一次。
4.精益生产的效果
在每一项精益生产之后,从现场采集的数据表明,均取得了明显的改善。需要说明是:每一项精益生产都相对独立,所以每组数据能否反映是由该精益生产所取得成果。其中,输油管堵塞问题,其所占OEE损失的1.68%降低到0.31%,低于目标值0.5%,S60工站镭射时间平均降低15%,选取了7种不同料号改善前后的数据进行对比;由于二维码读取失败造成的OEE损失由1.49%降低到目标值0.5%以下;而通过上述三项的技术精益生产,技术损失由原来的8.9%降低到了6.0%。从几个KPI指标来看,实施标准化换型以后,换型损失由原来的2.8%降低到了1.5%;制定了新的员工守则,标准化作业流程后,组织损失由7.3%降低到1.5%;而整条LWS价值流的设备利用率由原来的80.5%上升到了90%,增幅超过10%。除此之外,线节拍时间下降15%左右,生产力提高30%,能滿足现阶段客户需求。
关键词:价值流;精益改善;汽车零部件生产
1.目标价值流背景
B公司是一家汽车零部件制造厂商,B公司生产有面向国内外36家客户共50种不同型号的产品,这50种同类不同型号的产品,组成了一条价值流,称之为LWS价值流。一直以来,公司加强了对市场的扩展,业务量逐步增长。
现阶段,LWS价值流共有两条生产线,采用三班工作制,8h/班,每班有30min的休息时间,即标准工时为22.5h/d。经分析,公司的生产能力已满足不了现有客户的需求,又经财务核算,现阶段增加的业务量不足以投资新线,所以在保证质量的前提下,实行精益生产来提高产量是唯一有效地解决方案。在保证产品质量并且控制成本的前提下,若要100%完成客户需求,唯有提高现有生产线条件下的生产力。结合KPI结构树理論,导出了急需改善的几个KPI指标。
2.目标产品生产流程
LWS产品组装的零部件主要有:支架齿轮、轮毂、电路板、上盖。其中,目检工序由物料员送货时完成。S60工站作业是镭射二维码,用于内部追踪;以及镭射打标,刻印相关产品信息。S10工站作业内容是在支架齿轮、轮毂摩擦区涂油脂,并组装齿轮和轮毂。油脂用于润滑和减少噪声,齿轮和轮毂用于传递转动。S20工站作业内容是组装电路板和上盖,并最终压接。上盖,用于盖住并把所有的零件连接到一起;电路板,用于测量和处理相关的信息。$30工站作业内容是把整板板从母板切成每个独立的小板,用于工位$20的组装。S40工站作业内容是校验传感器,并测试传感器的功能是否合格。S50工站作业内容是扭矩测试,针规检测,检测产品的扭矩是否合格。最后,半成品将被送往噪音监测室进行抽检。
3.精益生产的应用
(1)更改工站S10、S20输油管结构。①测量出油脂抽取泵抽取油脂时所需的最小压力,以及油脂分离时的临界压力,从而确定油脂传输时压力范围;②尽量减少接头数量,并在必须接头处用密封圈或缠绕膜使其密封性更好,减少压力的损失;③输油管道口径保持一致,减少原本因变径带来的压力不稳。
(2)加快镭射速率。经过现场观察发现,从红色亮起到开始镭射,中间大约间隔有1s的时间,用于镭射准备。而镭射完成到绿灯亮起,间隔大约有0.5s的时间,而这部分时间是可以节省的。对此,调整镭射工位内部参数,使其在旋转过程中就开始进行镭射准备,这样等到旋转到位后,红灯亮起的同时可以立马进行镭射动作。同时缩短镭射完成到旋转归位的时间。
(3)降低各工站二维码读取的失败率。经现场观察发现,①扫描仪的扫描方式是one-shit,即执行一次只扫描一次二维码,一旦读取不了就立即报错,则需要人工操作输入重新扫描的指令。现将扫描仪的扫描模式调整为Phase-mode,即执行一次任务同时扫描十次二维码,其中只要有一个读取成功就可以进行接下去的动作指令。②加强固定扫描仪的位置,防止在反复的旋转过程中位置、角度的移动,并安排定期的扫描仪检查,确保扫描仪进行指定位置的扫描读码。
(4)标准化换型作业,实现快速换型。①标准化换型作业流程,构建换型时间矩阵;②对员工进行线下换型培训,达到要求才准许上岗;对于老员工,每个季度都要进行线下换型考核;③均衡换型时每个员工的工作量,避免出现有员工长时间闲置状态。
(5)制定新的员工手则,标准化作业流程。①新员工必须符合上岗要求后才能上线工作,不熟练者只能进行线下训练;②规定换班前5分钟到达产线,同时在不清空线上半成品的情况下,直接换班,这样可以省去上一班清线以及下一班铺线的时间;③标准化各工站操作流程,将每班5S工作由两次减少为一次。
4.精益生产的效果
在每一项精益生产之后,从现场采集的数据表明,均取得了明显的改善。需要说明是:每一项精益生产都相对独立,所以每组数据能否反映是由该精益生产所取得成果。其中,输油管堵塞问题,其所占OEE损失的1.68%降低到0.31%,低于目标值0.5%,S60工站镭射时间平均降低15%,选取了7种不同料号改善前后的数据进行对比;由于二维码读取失败造成的OEE损失由1.49%降低到目标值0.5%以下;而通过上述三项的技术精益生产,技术损失由原来的8.9%降低到了6.0%。从几个KPI指标来看,实施标准化换型以后,换型损失由原来的2.8%降低到了1.5%;制定了新的员工守则,标准化作业流程后,组织损失由7.3%降低到1.5%;而整条LWS价值流的设备利用率由原来的80.5%上升到了90%,增幅超过10%。除此之外,线节拍时间下降15%左右,生产力提高30%,能滿足现阶段客户需求。