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【摘要】随着新建180m2烧结机的顺利竣工,炼铁厂北区的烧结系统生产线增至四条。多柔转动是烧结机的动力部分。我厂南区烧结机采用减速机与涡轮蜗杆减速机的蜗杆采用直连形式,厂北区新建180m2烧结机多柔传动定扭矩联轴器设计在低速轴位置,采用内外齿啮合形式。
【关键词】烧结机;主传动;定扭矩联轴器;十字滑块联轴器;微动开关
引言
我厂新建180m2烧结机所选用唐山冶金矿山机械制造厂最新研发产品,使用初期,运转正常,后来定扭距联轴器出现异音现象,并在其下方有研磨的金属粉末,随后一段时间联轴器出现打滑现象,如何消除该联轴器摩擦片打滑造成的停机问题的研究已迫在眉睫,必须提上战略日程。
1.烧结机主传动的问题
1)定扭矩联轴器设计在低速轴,无法承受较大的扭矩,当负载较大时,摩擦片之间发生打滑现象,即使再次紧固调整螺栓,增大扭矩,因摩擦片接触表面被破坏,变得光滑,仍然不能消除打滑现象2)定扭矩联轴器属于内齿与外齿啮合结构,给找正对中工作带来较大困难。3)内齿与外齿的齿形较锋利,在其相互咬合过程中易出现齿尖断裂和破损等现象。
2.技术方案
2.1多柔传动是整个烧结机的核心和主传动部位,该多柔传动采用全悬式结构,其结构形式如图(1)所示。
1.电机,2.减速机,3.定扭矩联轴器,4.蜗杆,5.涡轮,6.小齿轮,7.大齿轮,8.弹性拉压杆,9.扭力杆
该多柔传动结构形式为新型结构,首次研发生产并投入使用。在使用初期,定扭矩联轴器,图(2)所示,出现异音现象,并在联轴器下方有研磨的金属粉末出现,考虑到可能是联轴器扭矩调整值较小或对中不好所引起,因不影响正常生产,决定利用定修时间紧固调整螺栓,增大扭矩,并进行对中调整,但并未消除异音现象,没有解决问题。随后联轴器出现打滑现象,利用定修时间,对联轴器进行解检,发现因打滑严重,摩擦片表面已被磨光,即使再次紧固,也无法承受较大的扭矩,至改造之前共造成停机三十多个小时,更换5件定扭矩联轴器,从目前所采用的各种措施均未能解决问题的角度考虑,经过研究和分析,确定该定扭矩联轴器设计不合理,无法正常使用,不能满足生产的要求,必须对其进行改造。对联轴器的一般要求:工作可靠、拆装方便、尺寸小、质量轻以及维护简单。经过多种联轴器的比较,十字滑块联轴器结构简单,高扭矩、高灵敏度;主体中间用十字滑块联接,安装方便,免维护;轴的刚度较大,且无剧烈冲击处,多用于设备低速轴,用来传递较大扭矩。因成本较低,具有同样传动性能,且检修和维护方便,即从综合性能方面考虑,选择十字滑块联轴器。
1.内齿半接手盘,2.压盘,3.内摩擦片,4.外摩擦片,5.蝶形弹簧组,6.压盖,7.导杆,8.密封盖,9.外齿半接手盘,10.调整垫片,11.调整螺栓
2.1轴及联轴器的设计和校核。
2.1.1轴的设计和校核。将定扭矩联轴器改造为十字滑块联轴器之后,联轴器及相对应的轴也必须重新设计和校核。改造之前的定扭矩联轴器用轴如图(3)所示。
对该轴的校核:该轴的最大直径为D=130mm,由图纸资料可知:减速机最大输出扭矩为T=1550NM,则由,τmax=T/Wt公式(1);Wt=πD3/16公式(2),其中Wt为抗扭界面系数。经计算可得出轴所受的最大剪切应力,τmax=1550NM*16/π(0.13m)3=3.6*106pa=3.6Mpa,材料的许用应力〔τ〕=40Mpa,即τmax?〔τ〕,所以该轴满足使用要求。蜗杆轴仍然采用原设计,故不再进行校核计算。2.1.2联轴器校核。根据设计的理论值并查阅图纸,电机的输出转矩Td=140NM,减速机传动比i=16.75,传动效率η=99%则由公式:T1=Td*i*η式(3),得减速机的输出转矩,T1=140*16.75*99%=2321.55NM,经查阅相关手册,得知SL300十字滑块联轴器所能传递的扭矩为10470NM,因为:10470 N.M>2321.55NM,故理论和实践均证明,十字滑块联轴器安全可靠。
2.2采取措施,实现过载保护
2.2.1对多柔传动的特点细致深入研究,找出其特有运动规律。十字滑块联轴器可以传递足够的扭矩,但如何起到过载保护的作用,为解决该问题,对多柔传动的结构形式进行进一步的研究,并对现场进行长期观察和分析,发现其特殊的运动规律,运动特点如图(4)所示。根据多柔传动的特殊结构,当烧结机的负载增大时,因大齿轮转动速度减小或停止转动,小齿轮在自传的同时,还会绕大齿轮公转,小齿轮由位置1(实线位置)运动至位置2(虚线位置)。在较小位移上,即小齿轮位移量S1较小时,小齿轮反映为竖直方向的运动,即 S1=S2.负载越大,其在竖直方向上的位移越大。
2.2.2增设限位装置,实现过载保护。针对该特殊现象,定扭矩联轴器改为十字滑块联轴器之后,在小齿轮箱下方各增设一各微动开关,当负载增大量较小时,在扭力杆的作用下,两小齿轮回复至水平位置;当负载增大量较大时,小齿轮竖直移动,微动开关动作,电机断电,防止因负载过大对设备造成的不利影响。经过现场的多次实践,确定微动开关的触点与小齿轮箱下底面的距离10mm,当小于10mm时,微动开关频繁动作,烧结机也相应断电;当大于10mm时,出现电机过载而断电现象,会对电机造成损伤。从而通过增设微动开关巧妙地起到了过载保护的功能。
3.实施效果
我们将定扭矩联轴器改为SL300十字滑块联轴器,在小齿轮下方增设微动开关做限位,既消除了定扭矩联轴器的打滑现象,又起到过载保护的作用,试用一年以来,运转正常,效果良好。且方便了检修工作,提高了工作效率。
参考文献
[1]张昌富.冶炼机械.冶金工业出版,2003.
【关键词】烧结机;主传动;定扭矩联轴器;十字滑块联轴器;微动开关
引言
我厂新建180m2烧结机所选用唐山冶金矿山机械制造厂最新研发产品,使用初期,运转正常,后来定扭距联轴器出现异音现象,并在其下方有研磨的金属粉末,随后一段时间联轴器出现打滑现象,如何消除该联轴器摩擦片打滑造成的停机问题的研究已迫在眉睫,必须提上战略日程。
1.烧结机主传动的问题
1)定扭矩联轴器设计在低速轴,无法承受较大的扭矩,当负载较大时,摩擦片之间发生打滑现象,即使再次紧固调整螺栓,增大扭矩,因摩擦片接触表面被破坏,变得光滑,仍然不能消除打滑现象2)定扭矩联轴器属于内齿与外齿啮合结构,给找正对中工作带来较大困难。3)内齿与外齿的齿形较锋利,在其相互咬合过程中易出现齿尖断裂和破损等现象。
2.技术方案
2.1多柔传动是整个烧结机的核心和主传动部位,该多柔传动采用全悬式结构,其结构形式如图(1)所示。
1.电机,2.减速机,3.定扭矩联轴器,4.蜗杆,5.涡轮,6.小齿轮,7.大齿轮,8.弹性拉压杆,9.扭力杆
该多柔传动结构形式为新型结构,首次研发生产并投入使用。在使用初期,定扭矩联轴器,图(2)所示,出现异音现象,并在联轴器下方有研磨的金属粉末出现,考虑到可能是联轴器扭矩调整值较小或对中不好所引起,因不影响正常生产,决定利用定修时间紧固调整螺栓,增大扭矩,并进行对中调整,但并未消除异音现象,没有解决问题。随后联轴器出现打滑现象,利用定修时间,对联轴器进行解检,发现因打滑严重,摩擦片表面已被磨光,即使再次紧固,也无法承受较大的扭矩,至改造之前共造成停机三十多个小时,更换5件定扭矩联轴器,从目前所采用的各种措施均未能解决问题的角度考虑,经过研究和分析,确定该定扭矩联轴器设计不合理,无法正常使用,不能满足生产的要求,必须对其进行改造。对联轴器的一般要求:工作可靠、拆装方便、尺寸小、质量轻以及维护简单。经过多种联轴器的比较,十字滑块联轴器结构简单,高扭矩、高灵敏度;主体中间用十字滑块联接,安装方便,免维护;轴的刚度较大,且无剧烈冲击处,多用于设备低速轴,用来传递较大扭矩。因成本较低,具有同样传动性能,且检修和维护方便,即从综合性能方面考虑,选择十字滑块联轴器。
1.内齿半接手盘,2.压盘,3.内摩擦片,4.外摩擦片,5.蝶形弹簧组,6.压盖,7.导杆,8.密封盖,9.外齿半接手盘,10.调整垫片,11.调整螺栓
2.1轴及联轴器的设计和校核。
2.1.1轴的设计和校核。将定扭矩联轴器改造为十字滑块联轴器之后,联轴器及相对应的轴也必须重新设计和校核。改造之前的定扭矩联轴器用轴如图(3)所示。
对该轴的校核:该轴的最大直径为D=130mm,由图纸资料可知:减速机最大输出扭矩为T=1550NM,则由,τmax=T/Wt公式(1);Wt=πD3/16公式(2),其中Wt为抗扭界面系数。经计算可得出轴所受的最大剪切应力,τmax=1550NM*16/π(0.13m)3=3.6*106pa=3.6Mpa,材料的许用应力〔τ〕=40Mpa,即τmax?〔τ〕,所以该轴满足使用要求。蜗杆轴仍然采用原设计,故不再进行校核计算。2.1.2联轴器校核。根据设计的理论值并查阅图纸,电机的输出转矩Td=140NM,减速机传动比i=16.75,传动效率η=99%则由公式:T1=Td*i*η式(3),得减速机的输出转矩,T1=140*16.75*99%=2321.55NM,经查阅相关手册,得知SL300十字滑块联轴器所能传递的扭矩为10470NM,因为:10470 N.M>2321.55NM,故理论和实践均证明,十字滑块联轴器安全可靠。
2.2采取措施,实现过载保护
2.2.1对多柔传动的特点细致深入研究,找出其特有运动规律。十字滑块联轴器可以传递足够的扭矩,但如何起到过载保护的作用,为解决该问题,对多柔传动的结构形式进行进一步的研究,并对现场进行长期观察和分析,发现其特殊的运动规律,运动特点如图(4)所示。根据多柔传动的特殊结构,当烧结机的负载增大时,因大齿轮转动速度减小或停止转动,小齿轮在自传的同时,还会绕大齿轮公转,小齿轮由位置1(实线位置)运动至位置2(虚线位置)。在较小位移上,即小齿轮位移量S1较小时,小齿轮反映为竖直方向的运动,即 S1=S2.负载越大,其在竖直方向上的位移越大。
2.2.2增设限位装置,实现过载保护。针对该特殊现象,定扭矩联轴器改为十字滑块联轴器之后,在小齿轮箱下方各增设一各微动开关,当负载增大量较小时,在扭力杆的作用下,两小齿轮回复至水平位置;当负载增大量较大时,小齿轮竖直移动,微动开关动作,电机断电,防止因负载过大对设备造成的不利影响。经过现场的多次实践,确定微动开关的触点与小齿轮箱下底面的距离10mm,当小于10mm时,微动开关频繁动作,烧结机也相应断电;当大于10mm时,出现电机过载而断电现象,会对电机造成损伤。从而通过增设微动开关巧妙地起到了过载保护的功能。
3.实施效果
我们将定扭矩联轴器改为SL300十字滑块联轴器,在小齿轮下方增设微动开关做限位,既消除了定扭矩联轴器的打滑现象,又起到过载保护的作用,试用一年以来,运转正常,效果良好。且方便了检修工作,提高了工作效率。
参考文献
[1]张昌富.冶炼机械.冶金工业出版,2003.