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N,N-双三甲基硅脲(N, N-Bistrimethyl urea,BSU,简称硅脲)是生产7-氨基去乙酰氧基头孢烯酸(7-Aminodeacetoxycephalosporanic acid,7-ADCA)的主要原料,用于7-ADCA生产中的羧基保护,占7-ADCA成本的40%左右。近几年华药倍达公司年产量225吨7-ADCA项目已经达产,哈药、鲁抗、石药集团也已建成或正在上马7-ADCA 项目,然而与之配套的BSU项目却没有跟上,并且头孢氨苄的生产也需要大量的BSU。本文对以六甲基二硅氧烷(Hexamethyl disiloxane, HMDO)为原料制备BSU的工艺过程进行研究,以期得到低成本的BSU工业化合成路线。通过本文研究,得到如下制备工艺路线:首先,将生产7-ADCA过程中副产的HMDO甲苯溶液,经氯化反应制得三甲基氯硅烷(Trimethylchlorosilane,TMS),然后,将TMS氨化反应制得六甲基二硅氮烷(Hexamethyldisilazine,HMDZ, 简称硅胺),最后,将HMDZ与尿素反应制得BSU产品。在氯化反应中,研究了氯化氢气体的制备、反应温度、反应器的构型、高效复合催化剂的制备及使用等;在氨化反应中,对通气量、反应时间、溶剂配比等进行了优化筛选;对制备硅脲反应中的催化剂及溶剂的选择进行了考察。通过上述研究,得出各步的最优化工艺条件如下:最佳氯化反应温度为0℃,催化剂加入量为HMDO质量的0.5%;氨化反应中,最佳通气量为10m3/h, 反应时间为10小时,溶剂与TMS的体积比为4:1; 制备硅脲反应中,最佳反应温度为110℃,反应时间为6小时,TMS作为催化剂,用量为尿素量的3‰为宜。本文主要研究了利用头孢氨苄废液中分离出来的HMDO来合成BSU的工艺技术,由于采用回收原料,较直接采购三甲基氯硅烷(TMS),每吨BSU成本由原来的8万下降到6万。据本研究成果建立了年产千吨的BSU生产装置系统。年因节约成本而产生的经济效益在1500万元以上。同时,该制备工艺过程使废物资源化,减少了环境污染,具有较高的环境和社会效益。