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随着科学技术的发展,对高纯金属铋的需求越来越大,高纯金属铋的研制也倍受关注。然而由四九精铋提纯到五九高纯铋的传统真空蒸馏法,还存在一些问题,主要是在真空炉内除铅达不到要求。在真空炉内加剂,将铅转化为化合物铅除去而获得五九高纯铋,是本论文研究的重要内容。 首先,通过大量的文献对国内外高纯金属的研究现状、真空蒸馏制备高纯金属的研究进展和金属铋的性质、用途、生产情况等进行了详细地综述。 其次,从理论上分析了用真空蒸馏分离各杂质和通过加剂(加硫或加氯)除铅的可行性。热力学研究表明:通过加硫或加氯的方法,可以将金属铋中的铅有效地转化为硫化铅或氯化铅而除去,对于加硫除铅,蒸馏温度越高越有利于铋与硫化物的分离,而氯化除铅的蒸馏温度越低越有利于铋与氯化物的分离:金属铋中的其它杂质可以通过真空蒸馏直接将其含量降到“5N”高纯铋的水平。动力学研究表明:精铋真空蒸馏除杂时,需选用适宜的温度、合理的真空度,以提高设备的生产率,降低成本,提高经济效率。 在真空炉内进行了小型加剂除铅的实验研究。考察了加剂量、蒸馏温度、残压和蒸馏时间等四个因素对除铅的影响,得到了最佳工艺条件:对于加硫除铅,加硫量每克铋控制在0.02克左右、蒸馏温度约为1073K、残压控制在16Pa左右,蒸馏时间不超过15min;而对于氯化除铅,每克铋加氯化铜宜控制在0.04~0.06克之间、蒸馏温度约为983K、残压控制在16Pa左右,蒸馏时间在15~20min之间。在此条件下,可以将金属铋中的杂质铅含量由30ppm降到了0.21ppm(加硫)或0.24ppm(加氯),达到了“5N”高纯铋的要求。 采用小型的实验研究了真空蒸馏对金属铋中其它杂质的影响。结果表明:将金属铋在温度1223K~1273K、残压为16Pa左右,蒸馏60min左右,铋挥发80%以上,则冷凝物中杂质除铜、铅、铁外均达到“5N”高纯铋的水平,所得冷凝物中铋的含量达到了99.9994%;在此基础之上进行了加剂除铅实验,金属铋中的铅含量达到了“5N”高纯铋的要求,铋的含量达到99.9997%。 最后,在以上研究的基础之上,提出了符合此研究的多级冷凝内热式真空炉。