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酿造废水是一种典型的高碳高氨氮有机废水。本研究采用两级厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)-生物接触氧化-固定化微生物硝化组合工艺处理酿造废水,利用两级EGSB降解酿造废水中的COD,然后利用固定包埋硝化菌颗粒去除废水中的氨氮。通过试验探明了影响该组合工艺系统稳定运行的主要因素,及该组合工艺各段对有机物和氨氮的去除效果,提出了该组合工艺运行存在的问题及改进措施及注意事项。为同类型废水的有效达标处理提供了技术借鉴。结果表明,一级EGSB的COD去除率约为70%~90%,二级EGSB的COD去除率约为50%~60%,两级EGSB还可去除部分氮氧化物。生物接触氧化对COD的去除率约为50%~70%,氨氮去除率约为30%~50%,此时出水COD约30~60mg/L。固定化包埋微生物颗粒能有效去除废水中的氨氮,氨氮载体负荷可达2kg/(m3载体d),出水氨氮稳定在10mg/L以下。实际工程检测出水氨氮一般在0.5~1.5mg/L,优于试验。工程实践证明“二级EGSB—生物接触氧化—固定化微生物硝化工艺”处理酿造废水稳定可靠,经该组合工艺处理出水能够达到广东省水污染物排放标准。该工艺耐冲击性强,进水的COD在6000~21000mg/L之间波动对其影响不大。同时要求,EGSB进水水温需维持在25℃以上,好氧阶段DO值维持在4~5mg/L,就能维持很好的脱氮效果。该处理系统解决了原系统脱氮能力不强,并可保证COD去除率令其达标排放,而运行费不增加,一次投加固定化硝化菌可保五年正常运营。该处理系统长时间停止进水后(15d以上)重新启动时间短,只需2~3周之后,就可以进入稳定运行阶段。按照250m3/d酿造废水规模的处理能力计,该组合工艺单位投资1万元/(m3.水),单位运行成本2.2元/m3,占地600m2。工程实践证明该组合工艺适合高碳高氨氮有机废水处理,其优点突出,投资建设及运行成本低廉,是同类型废水的处理提供了良好的典范。