高炉铜冷却壁大量损坏后安全生产实践

来源 :第十六届全国大高炉炼铁学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shashh
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2005年唐钢1号高炉由1260m3扩容到2000m3,炉身下部及炉腹部位六、七段冷却壁采用了光面铜冷却壁结构,并使用一串到底的软水密闭循环冷却方式进行冷却.随着生产的进行,2013年高炉进入炉役后期,炉型变化,高炉内型增大。控制冶炼强度后边缘气流易发展,此时应适当提高鼓风动能,实现合理的初始煤气流分布,减少因边缘气流波动频繁造成冷却壁水管的大量破损的现象发生。通过调整装料制度和送风制度,合理控制边缘煤气流,获得较合理的操作炉型,实现边缘煤气流的稳定,促进铜壁表面形成均匀稳定的保护性渣皮。发现水管漏水后要及时改三通,减少向炉内漏水;利用定修机会时及时在损坏严重部位增加炮弹,保证该部位的冷却强度。加强点检,对炉皮温度较高区域及时进行炉皮喷水,杜绝炉皮烧穿事故发生,保证安全生产的顺利进行。
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烧结杯试验系统在技术装备上取得巨大进步,杯体规模增大、设备自动化程度和测控技术均有很大提升,同时改善了试验环境。本文结合不同高校及且企业的实验室烧结杯试验系统,剖析了烧结杯试验系统现状及存在的问题,原料准备阶段,烧结过程控制,烧结试样处理,技经指标计算,试验安全隐患等方面并提出了相应的建议。在烧结杯试验过程中还有一些需要注意的问题如原料准备、点火抽风以及相关指标计算合理性和安全隐患,均待改善,只有
本文根据国内某厂2800m3高炉炉缸炉底热电偶的数据,利用炉缸炉底侵蚀离线程序计算了目前炉缸炉底侵蚀厚度和剩余厚度.计算发现,该高炉发生了明显的“象脚状”侵蚀,炉缸炭砖最大侵蚀为490mm左右,最小剩余厚度约为860mm;炉底陶瓷垫最大侵蚀厚度约为390mm,最小剩余厚度约为410mm.碱负荷在3.5~4.5kg/t波动,锌负荷在0.2~0.4kg/t波动,焦炭硫的质量分数在1%左右.焦炭硫含量的
高炉附属工艺在保高炉稳定生产有着重要意义,喷煤、铸铁、鱼雷罐等工序的稳定与连续直接影响高炉生产的稳定,对高炉炉况有着很大影响,通过对这些附属工艺的优化,提高了工作效率,提升了生产安全系数,改善了环保效果,降低了炼铁工序的成本.
介绍了柳钢2号高炉采用球式热风炉的设计特点,着重对热风炉各部位的改进情况进行了论述.球式热风炉采用架空式结构。大拱顶和燃烧器独立支撑在炉壳上,大拱顶与蓄热室大墙、燃烧器的相接处均采用迷宫式结构,防止独立砌体间窜风。大拱顶直段与锥段连接处采用圆弧过度的结构形式。燃烧器拱顶采用两段圆弧拟合的悬链线结构,热风出口位于燃烧器下部。生产实践表明,经过优化改进的球式热风炉在大型高炉上的应用是可行,在单烧高炉煤
基于钢铁流程过程CO2排放模型,建立了钢铁流程碳足迹评价方法,对我国某典型钢铁流程进行了碳足迹分析.进一步,通过对中国钢铁行业碳足迹评价发现2010年中国钢铁行业CO2排放1487.31万吨,占全国排放的17.96%,碳足迹为183.68百万公顷绿地.
柳钢2号高炉设计以自主创新为原则,采用了大型高风温球式热风炉、长寿炉缸、高效干法布袋除尘、改进型INBA渣水处理工艺、国产大型鼓风机、二段脱湿鼓风等先进技术,投产后取得了高效、低耗、长寿、环保的良好效果.
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对承钢2500m3(3#高炉)高炉炉型管理经验进行总结,通过采用矿焦同角、大角差、大矿批的装料制度,并与下部送风制度相配合,制定合理的冷却制度,控制合适的软熔带位置,不断更新管理思路等措施,实现了3#高炉操作炉型合理,炉况稳定顺行.