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摘 要:根据市场需求,研究开发高附加值的新钢种生产,总结分析实际生产中出现的问题,不断改进、优化工艺规程,成功开发SPA-H、Q345B、65Mn、45#钢等新钢种,并形成批量生产,创造了可观的经济效益。
关键词:热轧窄带钢轧机;新钢种;工艺优化
1.前 言
莱钢板带厂带钢车间作为老生产线,在没有大的设备改造的前提下,产能提升幅度不大,要想在市场占有一席之地,创造可观的经济效益,完成公司下达的成本、利润指标,必须在现有的基础上大力开发高附加值的新钢种轧制。目前车间生产的钢种多为Q215A、Q235A、Q195等普碳钢,产品利润不高,而利用现有的生产设备,开发研制新钢种,在成本增加不大的前提下,吨钢利润可比普碳钢提高400元左右,因此车间把新钢种的研究与开发作为工作的重点,针对新钢种的特性及对工艺条件的需求,加强对生产过程的跟踪研究,对温度制度、冷却制度、轧制制度不断优化,修订和完善现有的工艺规程用于指导生产,确保新钢种的轧制过程的稳定顺行,获得了非常可观的经济效益。
2.热轧窄带钢轧机及产品
莱钢板带厂620mm热带是一条全连续热轧窄带钢生产线,通过几年的改造,现有生产线共有十六架轧机,分粗轧机组和精轧机组两部分,粗轧机组由三架立辊轧机和五架平辊轧机组成;精轧机组由七架平辊轧机和一架立辊轧机组成。产能有原设计能力30万吨/年,提高到目前的102万吨。
产品厚度为2.0~7.0mm,宽度为183~450mm。产品大部分为碳素结构钢和低合金钢结构钢,主要用于焊管、冷轧、制作冲压件等。
3.新钢种的研究开发
带钢车间于二00八年九月至二0 0九年六月份,先后组织了SPA-H、Q345B、65Mn、45#等钢种的研究与开发,通过对轧制过程进行跟踪写实,逐渐形成一套切实可行的新钢种轧制规程,对新钢种的轧制起到很好的指导作用,目前已经形成比较成熟的新钢种轧制工艺制度,使用情况效果较好。以SPA-H钢种和Q345B钢种的研究与开发为例。
3.1SPA-H钢种的研究与开发
3.1.1SPA-H钢种试轧方案的制订
1)温度制度:为避免“铜脆”的不利影响,采取“高温快烧”的原则,采用还原性气氛或弱氧化性气氛;钢坯加热应均匀,出钢时间控制在60s以上,开轧温度控制在1080~1180℃之间;
停轧降温制度按下表执行:
2)轧制制度:
(1)冷却水要求:粗轧:700m3/h;精轧1150m3/h;
(2)根据SPA-H的钢种特性和产品的性能要求,在原碳素钢基础上适当增加后三架的压下率5%左右,并适当增加宽度控制量。
(3)连轧速度控制
为满足终轧温度和卷取温度符合工艺要求,适当按比例降低轧制速度5%左右,以适当延长轧制节奏,保证工艺温度目标的实现。适当控制轧机速度,确保终轧温度控制在850~900℃,卷取温度控制在620~650℃;
(4)为保证表面质量,RE0后的高压水14MPa,RE1后的中压水4MPa;
3)尺寸控制:
(1)尺寸公差执行车间内控标准:厚度公差执行:-0.10~+0.10mm;宽度公差执行:-1~+2.0mm;三点差≤0.08mm,单边差≤0.03mm。
(2)轧制第一支由收集配合取样、检测,尺寸合格后再进行轧制;
(3)调度室做好全面的组织工作,轧制完成后及时通知相关单位恢复正常。
3.1.2对SPA-H钢种轧制过程跟踪写实
3.1.2.1第一次轧制:
1)10月15日中班轧制2炉SPA-H钢种,具体参数如下:
原料量:120×285 成品规格:3.0×282
2)存在的问题:
(1)轧制过程出现一支堆钢,主要原因:节奏慢(60s正常为35s)、水量大(700 m3/h、1150 m3/h)、速度低(F7速度为8.0m/s,正常为9.0m/s)导致头部温降过大撞扭转导槽堆钢;
(2)开轧2.8×222第一支尺寸不合造成检废;
3)工艺优化:
(1)从第一次轧制情况看,开轧温度偏高,要实现650℃的卷取温度,只有通过降低节奏、增大水量的措施才能做到,但这种措施造成头部温降偏大,因此对开轧、卷取温度制度重新进行讨论优化,达到既能保证产品质量又能保证生产顺行的目的;对温度制度进行修订:开轧温度范围为1050~1100℃;出钢节奏控制在55s;同时对冷却水流量进行了调整,粗轧流量:650m3/h;精轧流量:1130 m3/h,做好粗精轧的挡水工作, F1-4挡水板全部使用,以减少头部温降带来的不利影响;
(2)辊缝设定必须精确,调整工与操作工配合好,尽量保证第一支钢尺寸合适;
3.1.2.2工艺优化后轧制过程跟踪写实
1)12月10日白班、中班轧制了12炉SPA-H钢种,具体参数如下:
原料量:120×285 成品规格:3.0×282
2)存在问题:F5下工作辊工作侧烧,造成叠轧堆钢;
3)实际效果:
执行修订后的工艺规程,整个轧制过程较为顺利,没有出现工艺原因造成的堆钢,产品尺寸控制较好,工艺优化后的实施效果较为明显;对出现的工作辊研烧问题还需做好轧机轴承的检查,保证牌坊窗口尺寸精度,为生产顺行创造良好条件。
3.2 Q345B钢种的研究与开发
3.2.1 Q345B钢种试轧方案的制订
1)温度制度:
(1)钢坯入炉前严格检查连铸坯外形及表面质量,缺陷坯要及时剔出;
(2)加热原则:加热钢坯应均匀,避免轧制低温钢、黑印钢;出钢时间控制在55s以上,开轧温度:1080~1160℃;
(3)停轧降温制度见下表:
2)轧制制度
(1)冷却水要求:粗轧:550m3/h;精轧F1-3:500m3/h,F4-7:550m3/h;
(2)适当控制轧机速度,确保终轧温度控制在850~900℃;卷取温度:卷取目标温度:620~650℃;
(3)RE0后的高压水14MPa,RE1后的中压水4MPa,以保证表面质量;
(4)尺寸按车间内控标准及用户要求进行控制;
(5)单独堆放,轧制第一支由收集配合取样、检测;
(6)调度室做好全面的组织工作,轧制完成后及时通知相关单位恢复正常。
3.2.2 Q345B钢种轧制过程跟踪写实(选取120×435原料)
1)第一次轧制
(1)4月10日丁班轧制6炉Q345B钢种:
原料规格:120×435成品规格:3.25×413
2)存在问题:
(1)F5上支撑辊肩部剥落,造成了堆钢事故,并损坏F5上水管,白班换辊时检查到F6支撑辊肩部剥落同时更换;
(2)轧制过程出现一支卡F5导卫堆钢;
(3)设备问题:H4活套固定不牢,导致生产中断;
(4)轧制过程中板形不稳定,后通过加大活套张力来控制板形,但造成活套损坏较严重,造成停机。
(5)一炉抗拉强度超国标,一炉冷弯裂纹,后取复样重新检验,全部合格。
3)工艺优化:
(1)优化生产组织模式,小批量多批次轧制,轧制Q345B钢种之前的过渡规格控制在400吨,且规格过渡要适中,轧制吨位控制在500吨以内。
(2)安排生产过程中不更换R1,防止不好咬入造成头部温降过大。
(3)作好原料头部检查和轧制过程控制,防止在粗轧形成尖头。
(4)合理设定各机架的压下量,F4、F5的压下量分别≤1.5mm、≤1.0mm。轧制3.0mm以下厚度规格时F4的压下量减为≤1.2mm,但此时要注意F3的压下量不超过2.5mm的设置要求。
(5)做好粗、精轧的挡水工作,开轧的粗、精轧水量分别控制在300m3/h,850m3/h;轧制10支后将水量调整为500m3/h,1080m3/h;
(6)为避免头部温降太大,在不超额定电流的前提下,尽量提高RE0、R0的过钢速度,同时要求粗轧操作工尽量提高粗轧机组的速度,在快咬入FE1后再将速度调整下来,与精轧速度匹配;轧制速度一般不低于相同规格的普碳钢的速度。120×435原料规格时电流以不超额定电流为准,其它原料规格尽量按下发要求控制,尤其注意各机架负荷的均匀性。
(7)对停轧降温制度进行完善、修改:
A.降低加热一段的加热温度,最高温度控制在1250度以下,减少钢坯在高温区停留时间,均热段根据轧制节奏正常控制。
B.增大停轧时的降温幅度,停轧降温制度执行下表要求:
通过加大北侧烧嘴的煤气流量,提高钢坯北侧的温度(比南侧高10-15℃),方便轧机咬入。
3.2.3工艺优化后轧制过程跟踪写实:
1)4月14日甲班轧制12炉Q345B钢种:
原料规格:120×435成品规格:3.0×413
2)实施效果:
工艺改进后,整个轧制过程较为稳定,前期出现的问题没再重复出现,说明工艺改进后取得了一定的效果,具备了新钢种批量生产的技术条件,但在轧制120×435原料过程中还需注意以下几点:Q345B钢种硬度较高,轧制力较大不适合批量生产,只能穿插生产,且每次生产量不宜超过半个班次。其它原料规格可以批量生产;成品规格与原料规格尽量匹配:即厚度、宽度两个方向上的变形量不能过大,如用120×435原料不适合生产宽度在400mm以下、厚度在3.0mm以下的成品规格。
4.结语
通过对新钢种的研究与开发,不断修订完善新钢种生产工艺制度,确保了新钢种轧制过程的稳定顺行,使吨钢利润得到很大的提高,对提高产品的市场占有率起到很好的促进作用,为带钢创造了可观的效益。
参考文献:
[1]王廷溥《轧钢工艺学》冶金工业出版社1981.
[2]V.B.金兹伯格《板带轧制工艺学》冶金工业出版社1998.
[3]李方连主编《金属学及热处理》冶金工业出版社1995.
关键词:热轧窄带钢轧机;新钢种;工艺优化
1.前 言
莱钢板带厂带钢车间作为老生产线,在没有大的设备改造的前提下,产能提升幅度不大,要想在市场占有一席之地,创造可观的经济效益,完成公司下达的成本、利润指标,必须在现有的基础上大力开发高附加值的新钢种轧制。目前车间生产的钢种多为Q215A、Q235A、Q195等普碳钢,产品利润不高,而利用现有的生产设备,开发研制新钢种,在成本增加不大的前提下,吨钢利润可比普碳钢提高400元左右,因此车间把新钢种的研究与开发作为工作的重点,针对新钢种的特性及对工艺条件的需求,加强对生产过程的跟踪研究,对温度制度、冷却制度、轧制制度不断优化,修订和完善现有的工艺规程用于指导生产,确保新钢种的轧制过程的稳定顺行,获得了非常可观的经济效益。
2.热轧窄带钢轧机及产品
莱钢板带厂620mm热带是一条全连续热轧窄带钢生产线,通过几年的改造,现有生产线共有十六架轧机,分粗轧机组和精轧机组两部分,粗轧机组由三架立辊轧机和五架平辊轧机组成;精轧机组由七架平辊轧机和一架立辊轧机组成。产能有原设计能力30万吨/年,提高到目前的102万吨。
产品厚度为2.0~7.0mm,宽度为183~450mm。产品大部分为碳素结构钢和低合金钢结构钢,主要用于焊管、冷轧、制作冲压件等。
3.新钢种的研究开发
带钢车间于二00八年九月至二0 0九年六月份,先后组织了SPA-H、Q345B、65Mn、45#等钢种的研究与开发,通过对轧制过程进行跟踪写实,逐渐形成一套切实可行的新钢种轧制规程,对新钢种的轧制起到很好的指导作用,目前已经形成比较成熟的新钢种轧制工艺制度,使用情况效果较好。以SPA-H钢种和Q345B钢种的研究与开发为例。
3.1SPA-H钢种的研究与开发
3.1.1SPA-H钢种试轧方案的制订
1)温度制度:为避免“铜脆”的不利影响,采取“高温快烧”的原则,采用还原性气氛或弱氧化性气氛;钢坯加热应均匀,出钢时间控制在60s以上,开轧温度控制在1080~1180℃之间;
停轧降温制度按下表执行:
2)轧制制度:
(1)冷却水要求:粗轧:700m3/h;精轧1150m3/h;
(2)根据SPA-H的钢种特性和产品的性能要求,在原碳素钢基础上适当增加后三架的压下率5%左右,并适当增加宽度控制量。
(3)连轧速度控制
为满足终轧温度和卷取温度符合工艺要求,适当按比例降低轧制速度5%左右,以适当延长轧制节奏,保证工艺温度目标的实现。适当控制轧机速度,确保终轧温度控制在850~900℃,卷取温度控制在620~650℃;
(4)为保证表面质量,RE0后的高压水14MPa,RE1后的中压水4MPa;
3)尺寸控制:
(1)尺寸公差执行车间内控标准:厚度公差执行:-0.10~+0.10mm;宽度公差执行:-1~+2.0mm;三点差≤0.08mm,单边差≤0.03mm。
(2)轧制第一支由收集配合取样、检测,尺寸合格后再进行轧制;
(3)调度室做好全面的组织工作,轧制完成后及时通知相关单位恢复正常。
3.1.2对SPA-H钢种轧制过程跟踪写实
3.1.2.1第一次轧制:
1)10月15日中班轧制2炉SPA-H钢种,具体参数如下:
原料量:120×285 成品规格:3.0×282
2)存在的问题:
(1)轧制过程出现一支堆钢,主要原因:节奏慢(60s正常为35s)、水量大(700 m3/h、1150 m3/h)、速度低(F7速度为8.0m/s,正常为9.0m/s)导致头部温降过大撞扭转导槽堆钢;
(2)开轧2.8×222第一支尺寸不合造成检废;
3)工艺优化:
(1)从第一次轧制情况看,开轧温度偏高,要实现650℃的卷取温度,只有通过降低节奏、增大水量的措施才能做到,但这种措施造成头部温降偏大,因此对开轧、卷取温度制度重新进行讨论优化,达到既能保证产品质量又能保证生产顺行的目的;对温度制度进行修订:开轧温度范围为1050~1100℃;出钢节奏控制在55s;同时对冷却水流量进行了调整,粗轧流量:650m3/h;精轧流量:1130 m3/h,做好粗精轧的挡水工作, F1-4挡水板全部使用,以减少头部温降带来的不利影响;
(2)辊缝设定必须精确,调整工与操作工配合好,尽量保证第一支钢尺寸合适;
3.1.2.2工艺优化后轧制过程跟踪写实
1)12月10日白班、中班轧制了12炉SPA-H钢种,具体参数如下:
原料量:120×285 成品规格:3.0×282
2)存在问题:F5下工作辊工作侧烧,造成叠轧堆钢;
3)实际效果:
执行修订后的工艺规程,整个轧制过程较为顺利,没有出现工艺原因造成的堆钢,产品尺寸控制较好,工艺优化后的实施效果较为明显;对出现的工作辊研烧问题还需做好轧机轴承的检查,保证牌坊窗口尺寸精度,为生产顺行创造良好条件。
3.2 Q345B钢种的研究与开发
3.2.1 Q345B钢种试轧方案的制订
1)温度制度:
(1)钢坯入炉前严格检查连铸坯外形及表面质量,缺陷坯要及时剔出;
(2)加热原则:加热钢坯应均匀,避免轧制低温钢、黑印钢;出钢时间控制在55s以上,开轧温度:1080~1160℃;
(3)停轧降温制度见下表:
2)轧制制度
(1)冷却水要求:粗轧:550m3/h;精轧F1-3:500m3/h,F4-7:550m3/h;
(2)适当控制轧机速度,确保终轧温度控制在850~900℃;卷取温度:卷取目标温度:620~650℃;
(3)RE0后的高压水14MPa,RE1后的中压水4MPa,以保证表面质量;
(4)尺寸按车间内控标准及用户要求进行控制;
(5)单独堆放,轧制第一支由收集配合取样、检测;
(6)调度室做好全面的组织工作,轧制完成后及时通知相关单位恢复正常。
3.2.2 Q345B钢种轧制过程跟踪写实(选取120×435原料)
1)第一次轧制
(1)4月10日丁班轧制6炉Q345B钢种:
原料规格:120×435成品规格:3.25×413
2)存在问题:
(1)F5上支撑辊肩部剥落,造成了堆钢事故,并损坏F5上水管,白班换辊时检查到F6支撑辊肩部剥落同时更换;
(2)轧制过程出现一支卡F5导卫堆钢;
(3)设备问题:H4活套固定不牢,导致生产中断;
(4)轧制过程中板形不稳定,后通过加大活套张力来控制板形,但造成活套损坏较严重,造成停机。
(5)一炉抗拉强度超国标,一炉冷弯裂纹,后取复样重新检验,全部合格。
3)工艺优化:
(1)优化生产组织模式,小批量多批次轧制,轧制Q345B钢种之前的过渡规格控制在400吨,且规格过渡要适中,轧制吨位控制在500吨以内。
(2)安排生产过程中不更换R1,防止不好咬入造成头部温降过大。
(3)作好原料头部检查和轧制过程控制,防止在粗轧形成尖头。
(4)合理设定各机架的压下量,F4、F5的压下量分别≤1.5mm、≤1.0mm。轧制3.0mm以下厚度规格时F4的压下量减为≤1.2mm,但此时要注意F3的压下量不超过2.5mm的设置要求。
(5)做好粗、精轧的挡水工作,开轧的粗、精轧水量分别控制在300m3/h,850m3/h;轧制10支后将水量调整为500m3/h,1080m3/h;
(6)为避免头部温降太大,在不超额定电流的前提下,尽量提高RE0、R0的过钢速度,同时要求粗轧操作工尽量提高粗轧机组的速度,在快咬入FE1后再将速度调整下来,与精轧速度匹配;轧制速度一般不低于相同规格的普碳钢的速度。120×435原料规格时电流以不超额定电流为准,其它原料规格尽量按下发要求控制,尤其注意各机架负荷的均匀性。
(7)对停轧降温制度进行完善、修改:
A.降低加热一段的加热温度,最高温度控制在1250度以下,减少钢坯在高温区停留时间,均热段根据轧制节奏正常控制。
B.增大停轧时的降温幅度,停轧降温制度执行下表要求:
通过加大北侧烧嘴的煤气流量,提高钢坯北侧的温度(比南侧高10-15℃),方便轧机咬入。
3.2.3工艺优化后轧制过程跟踪写实:
1)4月14日甲班轧制12炉Q345B钢种:
原料规格:120×435成品规格:3.0×413
2)实施效果:
工艺改进后,整个轧制过程较为稳定,前期出现的问题没再重复出现,说明工艺改进后取得了一定的效果,具备了新钢种批量生产的技术条件,但在轧制120×435原料过程中还需注意以下几点:Q345B钢种硬度较高,轧制力较大不适合批量生产,只能穿插生产,且每次生产量不宜超过半个班次。其它原料规格可以批量生产;成品规格与原料规格尽量匹配:即厚度、宽度两个方向上的变形量不能过大,如用120×435原料不适合生产宽度在400mm以下、厚度在3.0mm以下的成品规格。
4.结语
通过对新钢种的研究与开发,不断修订完善新钢种生产工艺制度,确保了新钢种轧制过程的稳定顺行,使吨钢利润得到很大的提高,对提高产品的市场占有率起到很好的促进作用,为带钢创造了可观的效益。
参考文献:
[1]王廷溥《轧钢工艺学》冶金工业出版社1981.
[2]V.B.金兹伯格《板带轧制工艺学》冶金工业出版社1998.
[3]李方连主编《金属学及热处理》冶金工业出版社1995.