地下盐穴型储气库建库技术方案工程投资对比

来源 :石油化工应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fakejay
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
盐穴型储气库是地下储气库的重要组成形式,与枯竭油气藏改建储气库相比,盐穴型储气库具有建设周期较长、单井吞吐量大、注采转换灵活等特点.经过多年的研究与实践,目前国内外形成了三种成熟的盐穴型储气库建库技术:大井眼建库技术、常规井眼建库技术和双井单腔建库技术,三种建库技术具有各自的特点.盐穴型储气库工程投资主要包括前期评价费用、地下工程费用、地面工程费用、垫气费及其他费用.本文通过对某典型盐穴型储气库三种建库技术对应的工程投资进行对比,为盐穴型储气库建库技术方案优选提供依据.
其他文献
示踪剂技术作为一种新兴压裂效果评价手段,在非常规储层压裂改造中有广阔的应用前景.本文综述了示踪剂技术发展历程,总结了不同示踪剂技术特点与局限性,阐述了示踪剂技术在储层压裂改造中的研究进展,分析了如何通过示踪剂返排曲线对压裂效果分析评价,探讨了示踪剂未来发展趋势,提出多种类、高精度、工艺简单的微量物质示踪剂将成为研发热点.
以厚度为6 mm的镍基泡沫金属为研究对象,采用TIG焊并选用Inconel625与Inconel600两种焊丝,探讨焊接工艺对焊缝成形、接头组织和性能的影响.结果表明:在本试验条件下,选用Inconel625焊丝,焊接电流为60 A,焊前预热150℃,Y形坡口和间断填丝的工艺时,所得到的焊接接头力学性能最优,抗拉强度可达21.37 MPa,约为母材的96.0%;接头断口以韧窝为主,且部分韧窝中存在以碳化物和非金属夹杂为主的第二相质点;焊缝表面为等轴晶,焊缝中部为等轴晶和树枝晶,层道交界处为胞状晶和柱状晶,
针对井底压力控制精度低且钻进时效差等关键技术瓶颈,提出一种综合多性能指标的控压钻井过程协调控制方法.分析环空压力预测模型、钻柱系统集总参数模型、机械钻速模型等不同的单一过程模型,建立适合控制系统设计的控压钻井过程全局模型;基于先进控制理论,充分考虑回压、泵流量、转速、钻压等不同操控变量对井底压力与机械钻速的影响,提出稳定井底压力、提高机械钻速并减弱黏滑振动幅值的非线性模型预测控制方法,并从控制效果、抗扰动鲁棒性等方面对比非线性模型预测控制与常规比例积分微分(PID)方法的差异性.结果表明:在模型发生扰动时
11月15日,省水利厅召开厅党组扩大会议,传达学习十九届六中全会精神.厅党组书记、厅长常建忠主持会议并讲话.厅领导白小丹、裴峰、王兵、韩向宇、杜咏梅出席会议.rn常建忠指出,党的十九届六中全会是在中国共产党成立一百周年的重要历史时刻,在党和人民胜利实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会,正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的重大历史关头,召开的一次具有重大现实意义和深远历史意义的重要会议.习近平总书记的重要讲话,深刻回答了新时代党和国家事业发展的重大理论和实践问题,为我们推进中华民
“双碳”目标对煤制天然气产业提出了更高的降碳和环保要求,高碳排放限制了产业未来的发展潜力,迫切需要解决碳排放问题.通过科技创新并与其他低碳或零碳能源融合发展有望实现低碳化转型.通过分别分析煤制天然气与LNG(液化天然气)产业和可再生能源的协同发展模式,认为煤制天然气与LNG产业在资源、市场、价格对冲、调峰等方面能够实现很好的协同和互补效应;煤制天然气通过技术升级与流程低碳化改造可以实现与可再生能源的融合发展,获得新的市场发展机遇.最后,针对煤制天然气产业的未来发展方向及技术应用提出了建议.
渤海湾某油田群自投产以来一直加注杀菌剂BHS-38,近期监测井口平台至中心平台的多相混输海管来液硫酸盐还原菌(SRB)含量超标,中心平台的污水处理流程硫酸盐还原菌也出现持续升高现象.为尽快降低混输海管及生产流程SRB含量,针对SRB对杀菌剂BHS-38(有机聚合物类杀菌剂)产生抗药性,导致BHS-38高浓度下仍然杀菌效果不佳的问题,通过室内实验、现场试验等方法,对新型杀菌剂(主要成分戊二醛)采用绝迹稀释法监测细菌含量并进行效果评价,取得良好效果.
自2008年,海上油田首次进行热采作业,经过近13年的不断试验、摸索,累计在渤海油田开展多元热流体吞吐施工近20井次,取得了良好的增产效果;同时逐步完善了多元热流体吞吐工艺技术,为海上非常规稠油油田的有效、高效开发提供了技术支持.对于在生产稠油油田,目前主要采用冷采方式开发,单井投产初期产能较高,但随着油田的开发,由于堵塞、油稠、地层能量不足等原因造成在生产稠油井低产,迫切需要增产措施,针对低黏稠油增产、老油田挖潜、低产低效井进行治理.对渤海油田某平台A井开展多元热流体吞吐老井增效先导试验,作业后该井初期
统计分析了渤海某油田9井次注水井连续液动解堵的实施效果,措施后平均视吸水指数初增倍数0.53,平均有效期46.25 d,平均累积增注量3782.66 m3.通过分析实施连续液动解堵前后两次常规酸化解堵效果,发现7口井后次酸化后视吸水指数较前次增加,增幅1.1~82.18 m3/(MPa·d),5口井后次酸化后有效期较前次有所提升,增幅8~30 d.注水井多轮次酸化作业中连续液动解堵与后次酸化时间间隔越短,则后次酸化后视吸水指数和有效期较前次增幅越大.
针对目前大牛地气田储层品味下降,增产难度加大,无阻流量降低的现状,开展强交联压裂液体系研究,旨在降低压裂液成本,减小储层伤害.本文采用正交实验的方法,开展交联剂的优选、胍胶浓度的优化实验,建立一套适合大牛地气田开发的强交联压裂液体系.优化出的强交联体系采用0.3%胍胶浓度,加入强交联剂后在90℃、170 s-1条件下,剪切120 min后压裂液的黏度为140 mPa·s;加入破胶剂后,破胶液表面张力22 mN/m,破胶后破胶液残渣为150~180 mg/L.强交联压裂液体系大幅度降低胍胶用量和残渣含量,实
中国正在加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系.为了实现中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司清洁能源替代率不低于25%的总体目标,分析了长庆气田为例,对气田用能特点和气田区域内的清洁能源资源情况.在此基础上,介绍了气田井场、集气站、天然气处理厂、净化厂和生产保障点等地面建设的2项节能技术、2项减排技术和2项碳中和技术应用,并对以上技术实施效果进行预测,进而提出了气田清洁能源利用的5个方面建议,以期对长庆气田实现绿色低碳发展和加快清洁能源替代利用起到促进作用.