LNG管道新型保冷结构应用总结

来源 :炼油技术与工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ningsha
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LNG管道保冷效果随着时间的增加会逐渐变差,需要对问题管道进行在线维修.在线施工过程中遇到管件收缩变形、保冷管壳收缩位移、管道表面结霜等问题,为此,研究了一种新型保冷结构,其主要结构型式由弹性调整层+泡沫玻璃+聚异氰脲酸酯(PIR)+泡沫玻璃组成.该结构在LNG接收站高压泵管道上成功应用,经过检测,保冷效果能满足冷损失量不大于25 W/m2,保冷结构外表面温度高于露点温度0.3℃的标准要求.该新型保冷结构可以为国内其他LNG接收站提供借鉴与参考.
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