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摘要:某PCB工业园废水排放量大、成分复杂,根据废水水质特点分为:综合废水、有机废水、络合废水、含镍(氰)废水、有机废液、酸废液、生活污水及其它废水等,采用分类收集分质处理,物化、厌氧、好氧+MBR的处理工艺,经过3个月试运行,连续一年运行水质的检测分析,出水pH、COD、Cu2+的平均值分别为7.83、25.25mg/L、0.21 mg/L,均优于《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准和《广东省地方水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中较严的指标。
关键词: PCB;废水; 工业园 ;MBR
中图分类号:TE992文献标识码: A
近几年,国家经济发展迅速,人们对电子产品的需求量也不断增长,这促使我国印制线路板(Printed Circuit Board,简称为PCB)产业的快速增长。但是,在PCB生产过程中产生大量的废水,废水成分复杂,含有多种以离子及络合离子形式存在的重金属、有机高分子化合物及各种有机添加剂,废水毒性大,是较难处理的工业废水之一[1]。尽管各PCB企业在生产同时必须建成相应的废水处理设施,但由于产能分散,监管不到位,大多处理设施未能发挥其应有的作用,导致能源浪费,环境污染。
针对以上情况,广东某经济开区建成日处理量12000m3的PCB废水集中处理站,根据PCB废水的特性,将其区内20多家企业的废水进行分类收集,分质处理,以氧化还原、混凝沉淀、厌氧好氧+MBR为主工艺,经过一年的运行监测,处理出水各项指标均达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准和《广东省地方水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中较严的指标。
1.1设计进水水量水质
根据各企业的废水来源、主要污染成分,以及本公司的经验,将该工业园废水分为7类,其进厂水量水质如表1所示。
表1设计进水量水质表
序号 污水种类 设计规模 (平均)水质(mg/L)
水量(m3/d) pH Cu COD NH3-N 其他
1 综合废水 6300 4~5 ~30 <60 /
2 有机废水 900 >10 <15 ~1000 /
3 络合废水 1080 2~4 ~150 ~500 <40
4 含镍(氰)废水 450 ~6 / ≤100 / Ni2+:~30 mg/L
5 有机废液 180 >12 <10 <15000 / 微量Sn2+、CN-
6 酸废液 90 <2 ~200 ~800 /
7 生活污水及其它废水 3000 6~9 <0.5 <300 <30 不得含有重金属
合计 12000
其中,综合废水来源于磨板、电镀、一般清洗水,偏酸性,有机物含量不高,以离子态铜为主要污染物;有机清洗水来源于显影去膜后水洗水,呈碱性,有机物含量较高;络合废水来源于化学镀和酸性、碱性蚀刻线,呈酸性,废水中含有稳定状态的络合铜,还含有一定量的有机物,NH3-N浓度较高;含镍废水来源于镀镍工序的水洗水,以Ni2+为主要污染物,必须独处理达标,含氰废水主要来自氰化镀银、镀金等工序,含银氰络合物、金氰络合物、氰化物等;有机废液来源于自显影、脱膜、膨胀等工序,呈碱性,含高浓度有机物;废酸液来源于各酸性除油等工序,呈酸性,含浓酸和高浓度铜离子,并含一定浓度有机物,不含络合剂;生活污水来源于企业卫生间、宿舍楼的日常生活污水和经隔油后的食堂厨房污水。
1.2设计出水水质
根据该项目要求,其排放标准执行《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准和《广东省地方水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的严的指标,具体指标:总镍≤1.0 mg/L,总铜≤0.5 mg/L,pH值为6~9,悬浮物≤20 mg/L,CODCr≤40 mg/L ,NH3-N≤8 mg/L,总磷≤0.5 mg/L,石油类≤3.0 mg/L,总氰化物≤0.3 mg/L,BOD5≤20 mg/L,色度≤30。
2 处理工艺简述
根据各类废水不同的污染特性,本项目采用相应的处理工艺。
综合废水:用泵提升至pH调整池,投加NaOH,调整废水的pH值至9~10,中和反应生成氢氧化铜等沉淀物;再经过混凝池、絮凝池,分别投加PAC、PAM,形成矾花沉淀;上清液提升至活性污泥池+MBR池,去除有机污染物,以确保出水稳定达标。
有机清洗水:用泵提升至pH调整池,投加酸,调整废水的pH值至2~3,酸性条件下投加硫酸亚铁,利用铁盐“屏蔽”部分络合剂,释放出游离性Cu2+;再投加NaOH,调整废水的pH值至9~10,中和反应生成氢氧化铜等沉淀物,后续处理与综合废水一样。
络合废水:其处理工艺与有机废水类似,但由于废水中稳定状态络合铜的含量较高,还含有一定量的有机物,NH3-N浓度较高,因此在处理过程中需要投加更多的硫酸亚铁进行破络,屏蔽络合剂。
含镍(氰)废水:由泵提升至反应池,投加碱,调整废水的pH值至10~11,投加漂水,控制ORP至350~400,进行一级破氰,然后调整pH值至7~8,投加漂水,控制ORP至600~650,进行二级破氰,使氰化物完全破除;废水经调整pH值至2~3,达到破络反应条件后,投加强氧化剂进行氧化破络,释放出Ni2+;再次投加NaOH,调整废水的pH值至10~11,中和反应生成氢氧化镍等沉淀物;废水经加药沉淀后,仍存在少量SS,由于镍是一类污染物,因此必须在预处理达标,故设置一砂滤塔,进一步去除镍离子。
有机废液及废酸:由于其水量较少,因此采用间歇反应。用泵提升至反应池后,首先投加酸,调整废水的pH值至2~3,高浓度有机废液在酸性条件下析出固态物;再投加特殊药剂使之形成沉渣,沉渣经板框压滤机脱水后打包委外处理,滤液进入有机废水处理系统。
生活污水:经过预处理后综合废水,有机废水、络合废水、含镍氰废水直接进入水解酸化池中,在水解酸化池中将大分子有机物分解为小分子有机物,提高废水的可生化生性,园区生活污水直接进入生化处理系统,可进一步提高预处理废水的可生化性,同时也将生活污水无害化处理;最终采用MBR代替二沉池,不但可以节省用地,处理出水水质更好,更稳定。
3 处理效果
该工程于2011年3月完工,当月通水,经3个月试运行后,进行了长达一年的检测分析。由于化验条件有限,本连续检测只针对水量最大的综合进水和总出水的pH、COD和Cu2+等三个指标进行分析,其加权平均值如表2所示。可以看出,在本工艺流程下,处理后废水的主要污染指标稳定达到设计要求,而且COD稳定在32mg/L以下,Cu2+稳定在0.3mg/L以下,均优于排放要求。
表2处理出水水质分析表
监测月份 加权平均值(除pH外,其余单位均为mg/L)
综合进水水质 总出水水质
PH COD CU PH COD CU
2011-06 4.71 157.38 13.95 8.02 23.61 0.21
2011-07 4.69 169.97 19.80 8.23 25.50 0.19
2011-08 5.88 156.97 17.50 8.37 22.80 0.17
2011-09 5.75 122.85 29.61 8.53 30.88 0.17
2011-10 5.69 131.72 26.26 8.13 31.77 0.17
2011-11 5.04 137.61 21.69 7.71 23.79 0.28
2011-12 4.14 142.39 30.74 7.40 26.26 0.22
2012-01 3.03 169.45 49.25 7.50 26.62 0.21
2012-02 3.39 152.21 43.24 7.62 24.31 0.21
2012-03 3.48 282.32 51.25 7.50 24.61 0.22
2012-04 3.33 162.70 29.20 7.50 21.76 0.21
2012-05 2.88 188.51 63.95 7.46 21.10 0.24
平均值 4.33 164.51 33.04 7.83 25.25 0.21
4 結论
PCB废水种类繁多,成分复杂,在设计PCB废水处理工程时,特别是PCB工业园区废水,应根据园区各企业的情况,对废水进行科学、合理的分类。各排污企业也应严格按环保设计单位的要求进行分水,以防污染因子相互干扰,加大废水处理的难度。
针对PCB废水处理工艺,在熟练运用物理法、化学法和生化法的基础上,应勇于尝试新工艺,灵活结合。本工程利用传统物化工艺处理PCB废水中的重金属污染物,同时采用厌氧、好氧+MBR的处理工艺,不仅可以去除单一物化法难以处理的有机污染物,而且,在生物富集作用下,通过剩余污泥排放能进一步去除重金属。其中的MBR工艺能有效防止活性污泥膨胀对生化系统的冲击,使得水力停留时间与活性污泥停留时间分离,进一步提高出效果,因此,其出水水质更佳更稳定。经过连续一年运行水质的检测分析,本工程出水pH、COD、Cu2+的平均值分别为7.83、25.25mg/L、0.21mg/L。
此外,由于PCB废水处理过程中投加大量化学药剂,其污泥产量较高,因此,在设计过程中必须充分考虑污泥处理能力,尽量保证产能富余,以防影响整个废水处理系统的稳定性。
参考文献:
[1]古幼良,陈秋丽.我国PCB废水治理的现状与对策[J].广东化工,2009,7:149-150.
关键词: PCB;废水; 工业园 ;MBR
中图分类号:TE992文献标识码: A
近几年,国家经济发展迅速,人们对电子产品的需求量也不断增长,这促使我国印制线路板(Printed Circuit Board,简称为PCB)产业的快速增长。但是,在PCB生产过程中产生大量的废水,废水成分复杂,含有多种以离子及络合离子形式存在的重金属、有机高分子化合物及各种有机添加剂,废水毒性大,是较难处理的工业废水之一[1]。尽管各PCB企业在生产同时必须建成相应的废水处理设施,但由于产能分散,监管不到位,大多处理设施未能发挥其应有的作用,导致能源浪费,环境污染。
针对以上情况,广东某经济开区建成日处理量12000m3的PCB废水集中处理站,根据PCB废水的特性,将其区内20多家企业的废水进行分类收集,分质处理,以氧化还原、混凝沉淀、厌氧好氧+MBR为主工艺,经过一年的运行监测,处理出水各项指标均达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准和《广东省地方水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中较严的指标。
1.1设计进水水量水质
根据各企业的废水来源、主要污染成分,以及本公司的经验,将该工业园废水分为7类,其进厂水量水质如表1所示。
表1设计进水量水质表
序号 污水种类 设计规模 (平均)水质(mg/L)
水量(m3/d) pH Cu COD NH3-N 其他
1 综合废水 6300 4~5 ~30 <60 /
2 有机废水 900 >10 <15 ~1000 /
3 络合废水 1080 2~4 ~150 ~500 <40
4 含镍(氰)废水 450 ~6 / ≤100 / Ni2+:~30 mg/L
5 有机废液 180 >12 <10 <15000 / 微量Sn2+、CN-
6 酸废液 90 <2 ~200 ~800 /
7 生活污水及其它废水 3000 6~9 <0.5 <300 <30 不得含有重金属
合计 12000
其中,综合废水来源于磨板、电镀、一般清洗水,偏酸性,有机物含量不高,以离子态铜为主要污染物;有机清洗水来源于显影去膜后水洗水,呈碱性,有机物含量较高;络合废水来源于化学镀和酸性、碱性蚀刻线,呈酸性,废水中含有稳定状态的络合铜,还含有一定量的有机物,NH3-N浓度较高;含镍废水来源于镀镍工序的水洗水,以Ni2+为主要污染物,必须独处理达标,含氰废水主要来自氰化镀银、镀金等工序,含银氰络合物、金氰络合物、氰化物等;有机废液来源于自显影、脱膜、膨胀等工序,呈碱性,含高浓度有机物;废酸液来源于各酸性除油等工序,呈酸性,含浓酸和高浓度铜离子,并含一定浓度有机物,不含络合剂;生活污水来源于企业卫生间、宿舍楼的日常生活污水和经隔油后的食堂厨房污水。
1.2设计出水水质
根据该项目要求,其排放标准执行《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准和《广东省地方水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的严的指标,具体指标:总镍≤1.0 mg/L,总铜≤0.5 mg/L,pH值为6~9,悬浮物≤20 mg/L,CODCr≤40 mg/L ,NH3-N≤8 mg/L,总磷≤0.5 mg/L,石油类≤3.0 mg/L,总氰化物≤0.3 mg/L,BOD5≤20 mg/L,色度≤30。
2 处理工艺简述
根据各类废水不同的污染特性,本项目采用相应的处理工艺。
综合废水:用泵提升至pH调整池,投加NaOH,调整废水的pH值至9~10,中和反应生成氢氧化铜等沉淀物;再经过混凝池、絮凝池,分别投加PAC、PAM,形成矾花沉淀;上清液提升至活性污泥池+MBR池,去除有机污染物,以确保出水稳定达标。
有机清洗水:用泵提升至pH调整池,投加酸,调整废水的pH值至2~3,酸性条件下投加硫酸亚铁,利用铁盐“屏蔽”部分络合剂,释放出游离性Cu2+;再投加NaOH,调整废水的pH值至9~10,中和反应生成氢氧化铜等沉淀物,后续处理与综合废水一样。
络合废水:其处理工艺与有机废水类似,但由于废水中稳定状态络合铜的含量较高,还含有一定量的有机物,NH3-N浓度较高,因此在处理过程中需要投加更多的硫酸亚铁进行破络,屏蔽络合剂。
含镍(氰)废水:由泵提升至反应池,投加碱,调整废水的pH值至10~11,投加漂水,控制ORP至350~400,进行一级破氰,然后调整pH值至7~8,投加漂水,控制ORP至600~650,进行二级破氰,使氰化物完全破除;废水经调整pH值至2~3,达到破络反应条件后,投加强氧化剂进行氧化破络,释放出Ni2+;再次投加NaOH,调整废水的pH值至10~11,中和反应生成氢氧化镍等沉淀物;废水经加药沉淀后,仍存在少量SS,由于镍是一类污染物,因此必须在预处理达标,故设置一砂滤塔,进一步去除镍离子。
有机废液及废酸:由于其水量较少,因此采用间歇反应。用泵提升至反应池后,首先投加酸,调整废水的pH值至2~3,高浓度有机废液在酸性条件下析出固态物;再投加特殊药剂使之形成沉渣,沉渣经板框压滤机脱水后打包委外处理,滤液进入有机废水处理系统。
生活污水:经过预处理后综合废水,有机废水、络合废水、含镍氰废水直接进入水解酸化池中,在水解酸化池中将大分子有机物分解为小分子有机物,提高废水的可生化生性,园区生活污水直接进入生化处理系统,可进一步提高预处理废水的可生化性,同时也将生活污水无害化处理;最终采用MBR代替二沉池,不但可以节省用地,处理出水水质更好,更稳定。
3 处理效果
该工程于2011年3月完工,当月通水,经3个月试运行后,进行了长达一年的检测分析。由于化验条件有限,本连续检测只针对水量最大的综合进水和总出水的pH、COD和Cu2+等三个指标进行分析,其加权平均值如表2所示。可以看出,在本工艺流程下,处理后废水的主要污染指标稳定达到设计要求,而且COD稳定在32mg/L以下,Cu2+稳定在0.3mg/L以下,均优于排放要求。
表2处理出水水质分析表
监测月份 加权平均值(除pH外,其余单位均为mg/L)
综合进水水质 总出水水质
PH COD CU PH COD CU
2011-06 4.71 157.38 13.95 8.02 23.61 0.21
2011-07 4.69 169.97 19.80 8.23 25.50 0.19
2011-08 5.88 156.97 17.50 8.37 22.80 0.17
2011-09 5.75 122.85 29.61 8.53 30.88 0.17
2011-10 5.69 131.72 26.26 8.13 31.77 0.17
2011-11 5.04 137.61 21.69 7.71 23.79 0.28
2011-12 4.14 142.39 30.74 7.40 26.26 0.22
2012-01 3.03 169.45 49.25 7.50 26.62 0.21
2012-02 3.39 152.21 43.24 7.62 24.31 0.21
2012-03 3.48 282.32 51.25 7.50 24.61 0.22
2012-04 3.33 162.70 29.20 7.50 21.76 0.21
2012-05 2.88 188.51 63.95 7.46 21.10 0.24
平均值 4.33 164.51 33.04 7.83 25.25 0.21
4 結论
PCB废水种类繁多,成分复杂,在设计PCB废水处理工程时,特别是PCB工业园区废水,应根据园区各企业的情况,对废水进行科学、合理的分类。各排污企业也应严格按环保设计单位的要求进行分水,以防污染因子相互干扰,加大废水处理的难度。
针对PCB废水处理工艺,在熟练运用物理法、化学法和生化法的基础上,应勇于尝试新工艺,灵活结合。本工程利用传统物化工艺处理PCB废水中的重金属污染物,同时采用厌氧、好氧+MBR的处理工艺,不仅可以去除单一物化法难以处理的有机污染物,而且,在生物富集作用下,通过剩余污泥排放能进一步去除重金属。其中的MBR工艺能有效防止活性污泥膨胀对生化系统的冲击,使得水力停留时间与活性污泥停留时间分离,进一步提高出效果,因此,其出水水质更佳更稳定。经过连续一年运行水质的检测分析,本工程出水pH、COD、Cu2+的平均值分别为7.83、25.25mg/L、0.21mg/L。
此外,由于PCB废水处理过程中投加大量化学药剂,其污泥产量较高,因此,在设计过程中必须充分考虑污泥处理能力,尽量保证产能富余,以防影响整个废水处理系统的稳定性。
参考文献:
[1]古幼良,陈秋丽.我国PCB废水治理的现状与对策[J].广东化工,2009,7:149-150.