论文部分内容阅读
【摘要】通过研究一种新型复合再生剂在工业锅炉中的实际应用,对比了软化器使用复合再生剂前、后锅炉水质变化的情况,探讨了对工业锅炉安全运行的重要性及节约能源的作用,为复合再生剂的进一步应用推广提供了初步的重要依据。
【关键词】复合再生剂 工业锅炉 软化器
节约能源是我国实现可持续发展战略的一项基本国策,而锅炉是高耗能的特种设备之一。因此,学者们都在积极寻找如何建立一套能有效的提高锅炉的热效率、降低能耗的方法,这为工业锅炉节能降耗和安全使用提供了一个重要的、必不可少的手段。
一直以来,提高锅炉冷凝水回收利用率、减少排污、确保热力系统安全运行是促进工业锅炉节能降耗的重要研究手段。而对于以软化水为补给水的工业锅炉,普遍存在冷凝水(生产回水)腐蚀蒸汽管道的情况。主要原因是采用单一钠盐对软化器进行再生,软化水中的NaHCO3在锅内分解成Na2CO3、NaOH和CO2。其中CO2随蒸汽带入用汽设备和冷凝水系统,造成冷凝水显酸性,腐蚀用汽设备和冷凝水系统的金属。Na2CO3和NaOH存在于锅水中,可能造成锅炉的碱性腐蚀,增加排污频率,当相对碱度大于0.2时,胀接和铆接锅炉会发生苛性脆化,导致锅炉爆炸事故的发生。与此同时,软化器树脂常受到重金属如铁、铜、铝等的污染,难溶物质沉积在树脂表面,导致树脂破碎,缩短树脂的寿命。
因此,能否研发一种复合再生剂,集提高工业锅炉冷凝水回收利用率、减少排污、确保热力系统安全运行和提高树脂的再生效率的作用,至今尚未有相关报道。
本文在保证锅炉给水水质要求的前提下,通过研究一种新型复合再生剂在工业锅炉中的实际应用,对比了软化器使用复合再生剂前、后锅炉水质变化的情况,探讨了对工业锅炉安全运行的重要性及节约能源的作用。
1 复合再生剂的原理1.1 复合再生剂的成分
复合再生剂是在工业锅炉软化器再生剂工业盐(一般为氯化钠)中加入一定比例的强酸性铵盐和少量络合物或螯合物,配制成可以因鍋炉源水不同而调节锅炉锅水、蒸汽、冷凝水质量的再生剂。
1.2 复合再生剂的作用
软化器失效后用含有铵盐的氯化钠再生,离子交换树脂一部分为钠型,一部分为铵型,铵盐随软化水进入锅炉后,在高温下可发生如下化学反应:
反应说明,在锅内重碳酸铵分解为氨气和二氧化碳,随蒸汽输出,这部分碱度基本上被除掉。硫酸铵、氯化铵和硝酸铵分解成的氨气随蒸汽输出,中和酸性气体CO2对金属蒸汽及冷凝水管路潜在的腐蚀危害;生成的硫酸、盐酸和硝酸存于锅水中,中和锅水中过高的碱度成分。
2 复合再生剂的初步应用试验2.1 铵盐再生添加剂和钠盐的配比
软化水中的铵盐和钠盐一定要保持适当的比例。如果铵盐所占比例过小,锅水碱度降不下来,分解的NH3无法全部中和蒸汽中CO2,达不到减少排污、节能降耗、提高水资源循环利用的效果;如果铵盐所占比例过大,锅水会呈酸性,容易造成锅炉腐蚀。因此再生添加剂与钠盐的配比非常重要,一定要根据原水水质来确定,既保证锅水维持正常的碱度和pH值,又能中和锅水中过量的碱度和蒸汽中的二氧化碳。
2.2 复合再生剂的初步应用
使用复合再生剂前,该单位采用工业盐为再生剂时,锅炉运行情况为:
(1)锅水碱度超标,采用表面排污和底部排污向结合的方式,排污率为13%左右;
(2)回水因无法解决含铁量超标,没有回收利用;
(3)水处理设备周期制水量约60m3;
(4)因锅炉排污量过大,锅水热量浪费严重,燃气、水量消耗较大。
水处理设备使用复合再生剂再生后,锅炉运行状况得到了显著改善:
(1)使用1周后,锅水碱度开始稳定,给水、回水含铁量≤0.15mg/L,不需采用表面排污,排污降低到4.8%,水质稳定。
(2)使用30天后,锅炉水质稳定,因生产回水被利用,水处理设备制水周期延长为3天再生一次,再生次数减少,再生剂使用量降低到每月约280Kg。
(3)因生产回水回收利用、排污量降低,锅水热量消耗也大幅度减少,通过检查该单位锅炉使用记录,该单位补充水减少了15%,天然气消耗量减少了4.5%。
节水与节能状况(每月按照30天计算):
(1)节水状况:每天减少排污水量(13%-4.8%)×3t/h×18h=4.4t;回水回收利用,每天减少补充水量15%×3T/ h×18h=8.1t;每月节水量(4.4t+8.1t)×30=375t。按照每吨水2.5元计算,每月节约经济效益为375×2.5=937.5元。
(2)节能状况:天然气消耗量每天减少4.5%×2400 m3=108m3,每月节约燃气3240m3。按照每立方天然气3.1元计算,每月节约经济效益为3.1×3240=10044元。
(3)按照每吨复合再生剂2500元,工业盐每吨1400元计算,用工业盐是每月成本为0.4×1400=560元,用复合再生剂后每月成本0.28×2500=700元,再生剂成本略有增加。
3 总结
本复合再生剂是针对以软化水为补给水的工业锅炉进行研发的,目的是优化锅炉炉外补给水,节能降耗。经初步试验后,达到了预期效果:
(1)复合再生剂在降低工业锅炉锅水碱度、减少排污、提高生产回水品质及回收利用率、减少蒸汽管道腐蚀、降低锅炉能耗方面具有明显效果,有力地促进了锅炉的安全运行。
(2)复合再生剂可防止再生时重金属对树脂的污染,提高树脂的再生效率,降低再生剂的比耗,提高了经济效益。
(3)复合再生剂的使用可按照正常的锅炉水处理设备和系统再生操作,不需要增加任何硬件设施,有广泛的推广应用价值。
参考文献
[1] 工业锅炉水质.GB/T 1576-2008.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布
[2] 工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定.GB/T 6904-2008.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布
[3] 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定.GB/T-2008.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布
[4] 锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定 GB/T 14427-2008.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布
[5] 水质 铵的测定 蒸馏和滴定法.GB 7478-87.国家环境保护局发布
【关键词】复合再生剂 工业锅炉 软化器
节约能源是我国实现可持续发展战略的一项基本国策,而锅炉是高耗能的特种设备之一。因此,学者们都在积极寻找如何建立一套能有效的提高锅炉的热效率、降低能耗的方法,这为工业锅炉节能降耗和安全使用提供了一个重要的、必不可少的手段。
一直以来,提高锅炉冷凝水回收利用率、减少排污、确保热力系统安全运行是促进工业锅炉节能降耗的重要研究手段。而对于以软化水为补给水的工业锅炉,普遍存在冷凝水(生产回水)腐蚀蒸汽管道的情况。主要原因是采用单一钠盐对软化器进行再生,软化水中的NaHCO3在锅内分解成Na2CO3、NaOH和CO2。其中CO2随蒸汽带入用汽设备和冷凝水系统,造成冷凝水显酸性,腐蚀用汽设备和冷凝水系统的金属。Na2CO3和NaOH存在于锅水中,可能造成锅炉的碱性腐蚀,增加排污频率,当相对碱度大于0.2时,胀接和铆接锅炉会发生苛性脆化,导致锅炉爆炸事故的发生。与此同时,软化器树脂常受到重金属如铁、铜、铝等的污染,难溶物质沉积在树脂表面,导致树脂破碎,缩短树脂的寿命。
因此,能否研发一种复合再生剂,集提高工业锅炉冷凝水回收利用率、减少排污、确保热力系统安全运行和提高树脂的再生效率的作用,至今尚未有相关报道。
本文在保证锅炉给水水质要求的前提下,通过研究一种新型复合再生剂在工业锅炉中的实际应用,对比了软化器使用复合再生剂前、后锅炉水质变化的情况,探讨了对工业锅炉安全运行的重要性及节约能源的作用。
1 复合再生剂的原理1.1 复合再生剂的成分
复合再生剂是在工业锅炉软化器再生剂工业盐(一般为氯化钠)中加入一定比例的强酸性铵盐和少量络合物或螯合物,配制成可以因鍋炉源水不同而调节锅炉锅水、蒸汽、冷凝水质量的再生剂。
1.2 复合再生剂的作用
软化器失效后用含有铵盐的氯化钠再生,离子交换树脂一部分为钠型,一部分为铵型,铵盐随软化水进入锅炉后,在高温下可发生如下化学反应:
反应说明,在锅内重碳酸铵分解为氨气和二氧化碳,随蒸汽输出,这部分碱度基本上被除掉。硫酸铵、氯化铵和硝酸铵分解成的氨气随蒸汽输出,中和酸性气体CO2对金属蒸汽及冷凝水管路潜在的腐蚀危害;生成的硫酸、盐酸和硝酸存于锅水中,中和锅水中过高的碱度成分。
2 复合再生剂的初步应用试验2.1 铵盐再生添加剂和钠盐的配比
软化水中的铵盐和钠盐一定要保持适当的比例。如果铵盐所占比例过小,锅水碱度降不下来,分解的NH3无法全部中和蒸汽中CO2,达不到减少排污、节能降耗、提高水资源循环利用的效果;如果铵盐所占比例过大,锅水会呈酸性,容易造成锅炉腐蚀。因此再生添加剂与钠盐的配比非常重要,一定要根据原水水质来确定,既保证锅水维持正常的碱度和pH值,又能中和锅水中过量的碱度和蒸汽中的二氧化碳。
2.2 复合再生剂的初步应用
使用复合再生剂前,该单位采用工业盐为再生剂时,锅炉运行情况为:
(1)锅水碱度超标,采用表面排污和底部排污向结合的方式,排污率为13%左右;
(2)回水因无法解决含铁量超标,没有回收利用;
(3)水处理设备周期制水量约60m3;
(4)因锅炉排污量过大,锅水热量浪费严重,燃气、水量消耗较大。
水处理设备使用复合再生剂再生后,锅炉运行状况得到了显著改善:
(1)使用1周后,锅水碱度开始稳定,给水、回水含铁量≤0.15mg/L,不需采用表面排污,排污降低到4.8%,水质稳定。
(2)使用30天后,锅炉水质稳定,因生产回水被利用,水处理设备制水周期延长为3天再生一次,再生次数减少,再生剂使用量降低到每月约280Kg。
(3)因生产回水回收利用、排污量降低,锅水热量消耗也大幅度减少,通过检查该单位锅炉使用记录,该单位补充水减少了15%,天然气消耗量减少了4.5%。
节水与节能状况(每月按照30天计算):
(1)节水状况:每天减少排污水量(13%-4.8%)×3t/h×18h=4.4t;回水回收利用,每天减少补充水量15%×3T/ h×18h=8.1t;每月节水量(4.4t+8.1t)×30=375t。按照每吨水2.5元计算,每月节约经济效益为375×2.5=937.5元。
(2)节能状况:天然气消耗量每天减少4.5%×2400 m3=108m3,每月节约燃气3240m3。按照每立方天然气3.1元计算,每月节约经济效益为3.1×3240=10044元。
(3)按照每吨复合再生剂2500元,工业盐每吨1400元计算,用工业盐是每月成本为0.4×1400=560元,用复合再生剂后每月成本0.28×2500=700元,再生剂成本略有增加。
3 总结
本复合再生剂是针对以软化水为补给水的工业锅炉进行研发的,目的是优化锅炉炉外补给水,节能降耗。经初步试验后,达到了预期效果:
(1)复合再生剂在降低工业锅炉锅水碱度、减少排污、提高生产回水品质及回收利用率、减少蒸汽管道腐蚀、降低锅炉能耗方面具有明显效果,有力地促进了锅炉的安全运行。
(2)复合再生剂可防止再生时重金属对树脂的污染,提高树脂的再生效率,降低再生剂的比耗,提高了经济效益。
(3)复合再生剂的使用可按照正常的锅炉水处理设备和系统再生操作,不需要增加任何硬件设施,有广泛的推广应用价值。
参考文献
[1] 工业锅炉水质.GB/T 1576-2008.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布
[2] 工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定.GB/T 6904-2008.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布
[3] 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定.GB/T-2008.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布
[4] 锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定 GB/T 14427-2008.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布
[5] 水质 铵的测定 蒸馏和滴定法.GB 7478-87.国家环境保护局发布