前置后驱车型传动系扭振问题分析与优化

来源 :时代汽车 | 被引量 : 0次 | 上传用户:iovewpycoo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:某前置后驱车型在1900~2050rpm转速、三挡全油门加速工况下出现车内轰鸣声问题,本研究通过实测与整车扭振仿真确定该NVH问题由传动系扭振引起,并通过重新匹配设计飞轮参数解决了该NVH问题。经实测验证,车内噪声由69.2dB下降到59.8dB,车内轰鸣声主观感受改善明显。
  关键词:扭振 前置后驱 轰鸣声 传动系统
  Analysis and Optimization of Torsional Vibration in the Transmission System of Front-rear Drive Vehicle
  Ji Hao Wei Jinguang Wei Baolu Fu Lin Li Xiaoshan
  Abstract:A front-end rear-wheel-drive model has a roaring sound problem in the 1900-2050rpm speed and three-gear full-throttle acceleration. This study determined that the NVH problem was caused by the torsional vibration of the drive train through actual measurement and vehicle torsional vibration simulation. And the NVH problem was solved by re-matching the design flywheel parameters. It is verified by actual measurement that the noise inside the car has dropped from 69.2 dB to 59.8 dB, and the subjective feeling of the roar inside the car has been significantly improved.
  Key words:torsional vibration, front-rear drive, roar, transmission system
  1 前言
  目前市面上微型车以前置后驱布置为主,由于爬坡性能优越深受客户喜爱。微车传动系统是由多自由度的非线性扭转振动系统组成[1,2],主要包括了发动机、离合器、变速器、传动轴、后桥、半轴等零部件系统。随发动机点火爆震引起传动系统各级部件转速加速度波动,当外界激励与传动系统频率重合就会产生共振问题[3]。振动通过各个传动系统安装支座传到车身,引起车厢抖动及轰鸣[4]。王东[5]研究了由减速器齿轮耦合噪声产生的机理,从激励源控制的角度出发,降低了车内扭振轰鸣声。黄丰云[6]等通过考虑万向节不等速及后桥齿轮啮合刚度,搭建了传动系统扭振数学模型,为扭振系统的研究提供了理论依据。
  本文为解决某后驱微车在研发过程中出现的三挡全油门加速工况下车内严重轰鸣声NVH问题,通过Polytec-RLV-5500激光扭振测试仪、LMS SCADAS Mobile数采等设备采集数据,利用LMS Virtual.Lab搭建整车传动系统仿真模型,并通过测试数据验证仿真模型的准确性,为降低车内轰鸣声提供了有效的解决方案。
  2 传动系统扭振仿真模型
  2.1 扭振整车仿真模型搭建
  利用LMS Virtual.Lab搭建出现轰鸣声问题车的整车仿真模型,如图1所示,其中车身、发动机缸体、变速箱缸体等零部件为了展示效果进行了隐藏。
  本仿真模型通过发动机缸压驱动曲轴,经由离合器、变速箱、传动轴、独立主减、半轴、车轮、悬挂的各安装支架传递到车身。模型中使用了发动机各缸压功率谱、电机启动力矩、发动机阻力矩、离合器接触力矩、轮胎滑移力矩,以及各零部件质量、惯量、惯性矩,整车质心、刚度等数据。该问题车使用的单质量飞轮广义第一飞轮惯量为0.1659kg.m2、广义第二飞轮惯量为0.0068kg.m2、阻尼为15N.m/rad/s。使用的弹簧减振特性见图2的(1)图所示。
  2.2 扭振仿真模型验证
  本研究通过Polytec-RLV-5500激光扭振测试仪对该微车的飞轮端和变速箱输入端进行了角加速度测试,发现飞轮端发动机2阶角加速在1900~2050rpm转速出现峰值,与LMS SCADAS Mobile数采在车内前排座椅所采集的声音2阶噪声极值出现的转速一致,锁定车内轰鸣声由传动系统的扭振引起。本研究的扭振仿真模型通过三挡全油门加速工况下的发动机缸压驱动,在第一飞轮的输入端和变速器的输入端布置角加速度传感器,提取仿真模型发动机转速与角加速度的波动曲线如图3所示。飞轮端和变速箱输入端2阶角加速度波动的仿真与测试重合度较好,变化趋势一致,仿真模型可用于该微车传动系统扭振问题的研究。
  3 扭振降噪方案及验证
  3.1 扭振降噪方案
  通过测试与仿真确认车内轰鸣声为传动系统扭振引起,业内解决扭振引起的车内轰鸣声措施:1、尽量减小角加速度波动,即控制激励源;2、尽量减小传到车身的振动加速度或力,即消減传递路径上的振动[7]。本研究针对1900~2050rpm附近引起的扭振轰鸣问题,采取使用双质量飞轮(TVD)控制激励源的角加速度波动。
  根据扭振仿真模型,新匹配设计的飞轮基本参数见表1,调整了广义第一、二飞轮的惯量比。扭转减振弹簧特性曲线见图2(2)所示,采用两级分段扭转刚度特性,抑制更宽频率的振动。
  扭振仿真模型中提取飞轮端和变速箱输入端2阶角加速度波动曲线如图4所示。使用双质量飞轮(TVD)在1900~2050rpm转速飞轮端的角加速度较原设计方案降低104rad/s2,变速箱输入端角加速度较原设计方案降低287rad/s2,仿真验证改善效果明显。   3.2 扭振降噪效果验证
  将新匹配的双质量飞轮(TVD)更换到原车上,在前排驾驶员同一位置進行了噪声测试,结果如图5所示。对比2阶噪声测试结果,在1900~2050rpm转速段,前排的峰值噪声由69.2dB下降到了59.8dB,降低了9.4dB,降噪效果明显。在三挡全油门加速工况下变速箱输入端的瀑布图如图6所示,单质量飞轮车型瀑布图见图6左图,存在由发动机引起的2阶激励,采用新匹配的双质量飞轮(TVD)由发动机引起的2阶激励明显降低(见右图)。同时在1900~2050rpm转速段的车内轰鸣声主观感受上也改善明显。
  4 结论
  1)本文通过Polytec-RLV-5500激光扭振测试仪、LMS SCADAS Mobile数采等设备采集数据,分析确认该研究车型的车内轰鸣声由传动系统扭振引起;
  2)利用LMS Virtual.Lab搭建扭振整车仿真模型,通过三挡全油门加速工况下的发动机缸压驱动,对整车传动系统进行了扭振仿真,对比仿真与试验结果验证了模型的有效性;
  3)本研究通过仿真模型匹配新设计的双质量飞轮参数,通过将单质量飞轮更换为双质量飞轮(TVD)解决车内轰鸣声问题,通过实车测试,验证了仿真模型提出的参数的有效性,车内噪声降噪明显,解决了由传动系扭振引起的车内轰鸣声问题。
  资助项目:广西创新驱动发展专项项目(2018AA18027)资助。
  参考文献:
  [1]吕振华,冯振东,程维娜,梁恩忠.汽车传动系扭振噪声的发生机理及控制方法述评[J].汽车技术,1993(2):1-4.
  [2]Michelotti A C,Ferreiar A L F,Berto L F.Analysis of the Dynamic Behavior of the FEAD System Using Numerical Methodology[J].SAE Paper.2016
  [3]郑光泽,王池,郝涛.双质量飞轮对动力传动系统NVH性能的影响分析[J].重庆理工大学学报(自然科学).2018,32(5):57-61.
  [4]曾礼平,陈齐平,袁星星灯等.汽车三级分段变刚度双质量飞轮非线性振动研究[J].中国机械工程.2018,29(20):2453-2459.
  [5]王东,闫兵,王东亮等.汽车传动系扭振引起的车内轰鸣声控制方法[J].噪声与振动控制.2015,02:73-76.
  [6]黄丰云,宋鹏程.汽车传动系扭振数学模型的建立及验证[J].机械设计与制造.2020,6:43-47.
  [7]杨树军,王怀昭,张明旭,王鹏等.某多用途货车传动系扭振试验分析与优化[J].噪声与振动控制.2021,14(1):113-116.
其他文献
摘 要:轿车空调系统有暖风和冷风,冷风系统结构复杂,故障率较多,涉及到的零部件较多,但是检修起来相对容易,维修成本也不是很高。暖风系统相对来说结构简单,但是检修起来相对要复杂一些,一旦涉及到暖风水箱的问题,其维修难度和成本相对较大,本文以一则帕萨特轿车暖风系统故障为例,分析其故障现象及排除过程。  关键词:帕萨特 空调 暖风系统 故障排除  Trouble Analysis and Elimina
摘 要:本文从电动汽车的动力电池可用容量和电动汽车的能耗角度分析电动汽车续驶里程的影响因素。基于这些因素,电动汽车的续驶里程可以通过结合整车基础参数和采集整车的驾驶信息、行驶环境信息和电池信息等建立数学估算模型,并通过自适应算法实时修正车辆续驶里程,从而提高续驶里程估算的精度。  关键词:电动汽车 续驶里程 动力电池 能耗  Analysis on the Influencing Factors
摘 要:某鋁车身后减震器座的设计开发过程中,为了使减震器座安装点Y向刚度达到整车性能要求,提出了几种解决方案,利用CAE进行分析,并优化组合,找出能够有效提高刚度的最佳方案。  关键词:后减震器座 刚度分析 优化设计 CAE  Stiffness Analysis and Optimization Design of Rear Shock Absorber Seat of a Car  Zhu h
摘 要:随着经济的快速发展,汽车的普及率逐年提升,并且仍然以极快的速度提升,所以汽车产业近年来已经进入到黄金阶段,但是随着人民消费理念和环保理念的改变,传统的汽车制造行业,受到了巨大的冲击。其中,就新能源汽车而言,将电池供能作为汽车的动力来源,不仅可以降低对生态环境的污染,还能有效缓解我国能源紧张的局面。因此,新能源汽车逐渐成为汽车产业升级转型的方向,这就导致大量汽车企业,不断研发和应用新能源技术
摘 要:随着经济的发展,人们的生活水平也在不断提高,轿车已经进入千家万户。外后视镜作为轿车的重要组成部件,外后视镜操作简便,实用性强,且可以提升整车的美感。外后视镜的性能对整车驾驶体验至关重要。以下主要结合外后视镜的结构功能,和设计要求方面做解析,为外后视镜的设计提供参考。  关键词:外后视镜 结构功能 设计要求  Function And Design Requirements Of Car E
摘 要:如何快速准确的对故障车辆作出明确诊断,进而提高故障车辆维修效率,是用户和维修人员十分重视的一个问题。本文主要分析了车辆故障诊断的必要性,并对故障诊断的方法和流程进行了分析概括。  关键词:车辆故障 诊断 应用  Research on Application of Vehicle Fault Diagnosis  Liu Jianhua  Abstract:How to make a cl
摘 要:本文结合《乘用车顶部抗压强度》国家强制性标准及国内外顶部抗压要求发展趋势,同时介绍了实验的准备和实施的过程,以某SUV车型车身结构提升为例,对顶部抗压如何达到《中国保险汽车安全指数》顶部抗压优秀目标进行优化,使其满足更高的车顶抗压强度要求,为乘用车顶部抗压强度设计开发提供支持。  关键词:顶部抗压 车身结构  Research on the Top Compressive Strength
摘 要:在目前各大车企实际生产过程中,焊装车间多采用模块化生产,即采用多个车型混线生产。采用这种生产方式,难免会出现各车型零件或总成夹具、抓手互相发生碰撞,造成生产无法继续进行的情况。文章探究和详细论述解决该问题的思路和方法,该方法也在实际中多次被验证可行。同时,文章还会介绍在该方法中,现阶段可利用的辅助设备和技术,例如在线测量、三坐标测量、激光跟踪仪等。  关键词:焊装夹具 模块化 三坐标测量
摘 要:行李舱淋雨密封性是乘用车整体密封性要求的重要部分,直接影响着用户的驾乘体验。本文结合乘用车行李舱漏水问题实例,探讨胶条、钣金、卡扣、涂胶及线束等影响因素,简析乘用车淋雨过程行李舱漏水原因及解决措施,促进问题解决。  关键词:行李舱漏水 原因 措施  A Brief Analysis of the Causes and Measures of Water Leakage in the Lug
摘 要:中国城市化进程的持续推进使得城市基础设施建设发生了根本性改变,市政道路是城市建设的基础构成,市政道路的质量直接关系到城市的发展,满足了城市建设、社会生产和居民等多种需求,因此市政道路不仅仅是建设工程,更是民生工程,全面提升市政道路施工质量才能够实现城市建设水平的进一步提升,有效满足国家发展和社会建设的需求。沥青路面是市政道路施工的重要构成部分,其平整度直接关系到工程质量和道路安全,随着城市