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摘要:在某些情况下,1100kv气流循环的组合绝缘导致闪光故障,这些故障在闪烁后以潮湿和干燥的工作频率进行了测试。结合ANSYS仿真结果,模拟了力场分布,不仅模拟了光纤双底接地导体对漏电距离分布的影响,还模拟了实验中具有不同曲率半径的锤平均压环,进行了电场分布仿真分析。
关键词:架空输电线路;绝缘子;闪络;
中图分类号:TM216 文献标识码:A
引言
近年来,随着电网大范围扩建,输电线路日益增多,复合绝缘子的挂网数量越来越多,因为复合绝缘子具有机械性能好,质量较传统瓷或玻璃绝缘子轻,且基本属于免清扫,安装方便,耐污秽能力更强,伞套憎水性强等特点,因此被大批量安装应用在输电线路上。但是随着挂网时间的增加,在恶劣自然环境以及电化学共同作用下,复合绝缘子憎水性、电气性能、机械性能均会不同程度的下降,在鸟害、冰雪、高湿、温差等环境因素的影响下,复合绝缘子常常会发生故障闪络。很多复合绝缘子闪络故障具有极大的隐蔽性,闪络原因不易确定且故障点较难查找。本文通过对地理环境、复合绝缘子电气性能等方面分析了发生在某地区110kV架空输电线路复合绝缘子闪络故障跳闸事件。通过分析故障跳闸发生的起源和过程,提出针对性预防措施及处理建议,防止类似故障再次发生。
1、故障情况分析
1.1保护动作情况
2018年9月12日06时11分,地区某110kV线路距离II段保护动作,B相跳闸,重合成功。保护测距:两侧变电站测距分别10km和2.3km。故障线路全长12.925km,杆塔总数56基,线路导线型号:LGJ-240/30、LGJ-150/20,直线杆绝缘子型号:FXBW-110/100,耐张杆绝缘子型号:XP-7、XWP-7。故障地区有雾气、微风,最高温度26℃,最低温度13℃,相对空气湿度80%。
1.2故障点现场情况
巡视人员发现#42杆B相绝缘子有上下均压环、碗头刮板、球头挂环螺栓被电弧灼伤,复合绝缘子表面无放电痕迹。高低压侧均压环上有短路接地电流烧蚀的圆孔,可以初步判断为本次故障的放电点。
2、闪络后试验
该线考虑到防风偏置和均压,在绝缘子的高压末端安装了锤子均压。断层复合绝缘子模型为fxbw-110,生产日期为2015年6月。根据国家、工业等相关标准对发生闪络故障的复合绝缘子的外观检查、干(湿)工频耐压试验、沸腾试验、陡峭的波浪冲击等进行分析。
2.1设计参数、憎水性及外观检查
失败复合绝缘子的性能参数研究见表1,该表中的参数符合相关规定的要求。疏水性等级试验结果显示,HC1对故障绝缘子的疏水性好。外观检查结果表明,伞盖上存在鸟粪,柱形锤子均压有闪光迹象,其他部位没有异常。
2干、湿工频耐压试验
复合绝缘子交流工频干耐受、湿耐受电压试验结果见表2,各项试验结果均合格。
2.3水煮及验证试验
复合绝缘子将质量分数为0.1%的氯化钠作为离子水连续煮沸42h,水沸腾后,放入容器中,直到验证测试完成,并保持50℃的温度。为了确保出故障的复合绝缘子的接口状态良好,人生在试验结束48小时内进行了验证试验。
2.3.1外观检查
42h的生活在考试后试用雨伞套装良好,没有裂解现象。
2.3.2陡波前冲击电压试验
为了进一步验证缺陷绝缘子的交叉接口性能,对1050~1213μs的陡峭波前冲击电压测试,上下电极距离约为450mm。试验分为5个部分,缺陷复合绝缘子正负各通过25个陡峭的波冲击电压试验,无破坏、发热等现象,接触绝缘性良好。陡峭的波浪冲击电压测试波形如图1、图2所示。上述各项检查表明,该绝缘子的每个主要性能参数均符合标准要求,疏水性适合,通过交流压力试验,绝缘特性和交叉接口性能良好。
3、电场仿真分析
3.1仿真模型建立
电场模拟计算模型如下计算模型数据,如图3所示。发生错误时,模型中与单个组件相关的尺寸根据所有设备的实际尺寸确定,模型中导线的长度为3.33米。模拟交叉带、复合绝缘子的接地电位和均压环电位为0,复合绝缘子和模拟导体的电位为110kv,相电压峰值为179.6kv。
通过仿真计算,可以比较分析绝缘子电场在没有OPGW的情况下的分布,并安装曲率半径分别为0.25厘米、2厘米和3厘米的锤平均压力环的电场分布,以找出影响复合绝缘子电场分布的主要因素。
3.2复合绝缘子电压、电场分布及OPGW在电场中的作用
OPGW使水印(如电压)更密集,绝缘子串底部的电场得到增强。OPGW在电场中时,总绝缘间隔缩短了约0.299m,因此可以看作OPGW对绝缘子串间隙电场没有影响。
3.3复合绝缘子电场分布及不同形式均压环在电场中的作用
(1)安装模锤平均压力环时,最大电场强度为38775v/m,比没有平均压力环时为113619v/m,比环平均压力环时为124291v/m;最大位置在均压中。(2)环均压环的最大场强值是与其他均压环相比的最小电场强度,分析表明均压环的一半曲率半径越大,电场强度就越小。曲率半径越小,电场强度越大。
4、试验结果分析
从尺寸检查、工频电压试验和冲击电压试验可以看出,故障复合绝缘子的尺寸选择较为合理,满足了杆塔所在污染区外绝缘配置的要求。此外,伞间距和爬电系数也表明电弧桥接的可能性很小,疏水性为HC2,属于良好的范围,能够满足线路的正常运行,能够承受高湿闪络电压。工频干湿耐受试验和工频干湿闪络对比试验结果合格,也说明了这一结论。冲击耐压试验中未发生击穿。因此,绝缘子的绝缘性能符合相关标准要求,绝缘性能良好。
5、闪络原因分析
从试验结果可以看出,故障复合绝缘子尺寸选择合理,憎水性满足运行要求,各项电气试验均合格,说明其绝缘性能良好,可以排除复合绝缘子本身质量问题。结合当时故障发生时的天气情况分析,闪络发生时,杆塔所处地区为中雨天气,空气相对湿度达到了90%。外观检查时发现故障复合绝缘子上、下均压环均被短路接地电流烧蚀圆形孔洞,而伞裙表面无明显放电痕迹,说明放电通道很有可能直接由上均压环直接贯通到下均压环,没有在伞裙表面沿面闪络或者只经过伞裙中部,之后迅速到达底部,进而发生放电跳闸。综上分析认为大量雨水在防鸟型均压环上集聚,然后雨水沿均压环较低处流下,形成水帘,由于雨水持续不断,最终形成放电通道,将均压环烧蚀,导致复合绝缘子闪络,线路跳闸。
结束语
通过对相关数据的分析,我们知道组合绝缘性能不受影响,OPGW对复合绝缘材料分布的影响微乎其微。复合绝缘子和球面上平坦电场的平均强度越低,应力场的不均匀强度就越大。复合绝缘子的性能和整体性能越好,气候条件越好,干扰就越少。此外,伞的老化不那么明显,也不那么容易发生。我们知道聚变绝缘闪光故障是电场畸变和局部力场强度高所致,因為圆柱形环曲率半径太小,导致电场畸变、局部电场强度过高。
参考文献
[1]国家电网公司运维检修部.国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)[M].北京:中国电力出版社,2017.
[2]赵勇,石光,刘巍.电流回路两点接地引起变压器差动保护误动分析[J].华中电力,2017,23(1):125-127.
[3]王海龙.110kV线路复合绝缘子仿真分析[J].宁夏电力,2016(S)
关键词:架空输电线路;绝缘子;闪络;
中图分类号:TM216 文献标识码:A
引言
近年来,随着电网大范围扩建,输电线路日益增多,复合绝缘子的挂网数量越来越多,因为复合绝缘子具有机械性能好,质量较传统瓷或玻璃绝缘子轻,且基本属于免清扫,安装方便,耐污秽能力更强,伞套憎水性强等特点,因此被大批量安装应用在输电线路上。但是随着挂网时间的增加,在恶劣自然环境以及电化学共同作用下,复合绝缘子憎水性、电气性能、机械性能均会不同程度的下降,在鸟害、冰雪、高湿、温差等环境因素的影响下,复合绝缘子常常会发生故障闪络。很多复合绝缘子闪络故障具有极大的隐蔽性,闪络原因不易确定且故障点较难查找。本文通过对地理环境、复合绝缘子电气性能等方面分析了发生在某地区110kV架空输电线路复合绝缘子闪络故障跳闸事件。通过分析故障跳闸发生的起源和过程,提出针对性预防措施及处理建议,防止类似故障再次发生。
1、故障情况分析
1.1保护动作情况
2018年9月12日06时11分,地区某110kV线路距离II段保护动作,B相跳闸,重合成功。保护测距:两侧变电站测距分别10km和2.3km。故障线路全长12.925km,杆塔总数56基,线路导线型号:LGJ-240/30、LGJ-150/20,直线杆绝缘子型号:FXBW-110/100,耐张杆绝缘子型号:XP-7、XWP-7。故障地区有雾气、微风,最高温度26℃,最低温度13℃,相对空气湿度80%。
1.2故障点现场情况
巡视人员发现#42杆B相绝缘子有上下均压环、碗头刮板、球头挂环螺栓被电弧灼伤,复合绝缘子表面无放电痕迹。高低压侧均压环上有短路接地电流烧蚀的圆孔,可以初步判断为本次故障的放电点。
2、闪络后试验
该线考虑到防风偏置和均压,在绝缘子的高压末端安装了锤子均压。断层复合绝缘子模型为fxbw-110,生产日期为2015年6月。根据国家、工业等相关标准对发生闪络故障的复合绝缘子的外观检查、干(湿)工频耐压试验、沸腾试验、陡峭的波浪冲击等进行分析。
2.1设计参数、憎水性及外观检查
失败复合绝缘子的性能参数研究见表1,该表中的参数符合相关规定的要求。疏水性等级试验结果显示,HC1对故障绝缘子的疏水性好。外观检查结果表明,伞盖上存在鸟粪,柱形锤子均压有闪光迹象,其他部位没有异常。
2干、湿工频耐压试验
复合绝缘子交流工频干耐受、湿耐受电压试验结果见表2,各项试验结果均合格。
2.3水煮及验证试验
复合绝缘子将质量分数为0.1%的氯化钠作为离子水连续煮沸42h,水沸腾后,放入容器中,直到验证测试完成,并保持50℃的温度。为了确保出故障的复合绝缘子的接口状态良好,人生在试验结束48小时内进行了验证试验。
2.3.1外观检查
42h的生活在考试后试用雨伞套装良好,没有裂解现象。
2.3.2陡波前冲击电压试验
为了进一步验证缺陷绝缘子的交叉接口性能,对1050~1213μs的陡峭波前冲击电压测试,上下电极距离约为450mm。试验分为5个部分,缺陷复合绝缘子正负各通过25个陡峭的波冲击电压试验,无破坏、发热等现象,接触绝缘性良好。陡峭的波浪冲击电压测试波形如图1、图2所示。上述各项检查表明,该绝缘子的每个主要性能参数均符合标准要求,疏水性适合,通过交流压力试验,绝缘特性和交叉接口性能良好。
3、电场仿真分析
3.1仿真模型建立
电场模拟计算模型如下计算模型数据,如图3所示。发生错误时,模型中与单个组件相关的尺寸根据所有设备的实际尺寸确定,模型中导线的长度为3.33米。模拟交叉带、复合绝缘子的接地电位和均压环电位为0,复合绝缘子和模拟导体的电位为110kv,相电压峰值为179.6kv。
通过仿真计算,可以比较分析绝缘子电场在没有OPGW的情况下的分布,并安装曲率半径分别为0.25厘米、2厘米和3厘米的锤平均压力环的电场分布,以找出影响复合绝缘子电场分布的主要因素。
3.2复合绝缘子电压、电场分布及OPGW在电场中的作用
OPGW使水印(如电压)更密集,绝缘子串底部的电场得到增强。OPGW在电场中时,总绝缘间隔缩短了约0.299m,因此可以看作OPGW对绝缘子串间隙电场没有影响。
3.3复合绝缘子电场分布及不同形式均压环在电场中的作用
(1)安装模锤平均压力环时,最大电场强度为38775v/m,比没有平均压力环时为113619v/m,比环平均压力环时为124291v/m;最大位置在均压中。(2)环均压环的最大场强值是与其他均压环相比的最小电场强度,分析表明均压环的一半曲率半径越大,电场强度就越小。曲率半径越小,电场强度越大。
4、试验结果分析
从尺寸检查、工频电压试验和冲击电压试验可以看出,故障复合绝缘子的尺寸选择较为合理,满足了杆塔所在污染区外绝缘配置的要求。此外,伞间距和爬电系数也表明电弧桥接的可能性很小,疏水性为HC2,属于良好的范围,能够满足线路的正常运行,能够承受高湿闪络电压。工频干湿耐受试验和工频干湿闪络对比试验结果合格,也说明了这一结论。冲击耐压试验中未发生击穿。因此,绝缘子的绝缘性能符合相关标准要求,绝缘性能良好。
5、闪络原因分析
从试验结果可以看出,故障复合绝缘子尺寸选择合理,憎水性满足运行要求,各项电气试验均合格,说明其绝缘性能良好,可以排除复合绝缘子本身质量问题。结合当时故障发生时的天气情况分析,闪络发生时,杆塔所处地区为中雨天气,空气相对湿度达到了90%。外观检查时发现故障复合绝缘子上、下均压环均被短路接地电流烧蚀圆形孔洞,而伞裙表面无明显放电痕迹,说明放电通道很有可能直接由上均压环直接贯通到下均压环,没有在伞裙表面沿面闪络或者只经过伞裙中部,之后迅速到达底部,进而发生放电跳闸。综上分析认为大量雨水在防鸟型均压环上集聚,然后雨水沿均压环较低处流下,形成水帘,由于雨水持续不断,最终形成放电通道,将均压环烧蚀,导致复合绝缘子闪络,线路跳闸。
结束语
通过对相关数据的分析,我们知道组合绝缘性能不受影响,OPGW对复合绝缘材料分布的影响微乎其微。复合绝缘子和球面上平坦电场的平均强度越低,应力场的不均匀强度就越大。复合绝缘子的性能和整体性能越好,气候条件越好,干扰就越少。此外,伞的老化不那么明显,也不那么容易发生。我们知道聚变绝缘闪光故障是电场畸变和局部力场强度高所致,因為圆柱形环曲率半径太小,导致电场畸变、局部电场强度过高。
参考文献
[1]国家电网公司运维检修部.国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)[M].北京:中国电力出版社,2017.
[2]赵勇,石光,刘巍.电流回路两点接地引起变压器差动保护误动分析[J].华中电力,2017,23(1):125-127.
[3]王海龙.110kV线路复合绝缘子仿真分析[J].宁夏电力,2016(S)