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常压塔在改造前操作难度大,分馏效果不佳,影响收率。为此在35×10^4t/a常减压蒸馏装置的板式常压塔底部增加了填料段,效果良好。由于液流经填料层流速下降大,使汽液接触时间延长了几倍,液相得到了充分的汽提,产品收率明显增加,降低了装置的能耗。由于提高了常压拔出率,在处理量不变的情况下,减压炉的进料减少了2% ̄4%。增加填料段,改善产品的分离精度,提高侧线收率,增加了对加工量变化的适应性,提高了操作