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[摘 要]本文介绍了减少卷接机组盘纸、水松纸拼接余量的可实施方法,分析了各种实施方案的优缺点,提出了较佳的实施方案。
[关键词]盘纸、水松纸余量;PLC;脉冲;
中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)14-0248-02
一、引言
水松纸、盘纸作为卷烟生产的基础原材料,在实际生产中用量巨大,然而,新水松纸、盘纸拼接时所产生的拼接余量,在老的控制系统下消耗量也特别大,究其原因,是和其拼接原理相关的:以盘纸为例,传统的拼接方法是通过计数盘烟纸减速脉冲(假设为N个)、加速脉冲(假设为M个),当减速脉冲和加速脉冲达到一定数量时,即减速脉冲为N,加速脉冲达到M时,老盘纸开始减速,新盘纸开始减速,当老盘纸和新盘纸速度相同时,拼接动作激活。为了减少余量,通常是将加速脉冲个数增加,然而每增加一个脉冲将有10米以上的余量,不能很精确的控制余量,达不到降耗节约的目的,机台的现状有20米左右的余量,如果能控制余量在10米左右,会带来很大程度的节约,经过估算每年光盘纸节约1000只左右。
二、为了实现降低盘纸消耗,现做以下几种方法尝试:
1 改装减速,加速脉冲数量检测凸轮
改装减速,加速脉冲数量检测凸轮的主要目的是希望通过将原脉冲数N、M细化,比如原来减速脉冲为N个,现将凸轮数增加一倍,减速脉冲需达到2N时才开始加速,相应的加速脉冲也要达到2M个,这样的改装效果就是脉冲数得到了细化,可以实现拼接动作的延后期向后推迟1/2个脉冲。然而,此改装也同样带来了相应的缺点:(1),需改动机械凸轮脉冲盘,我厂现有加工精度达不到要求;(2),改动的机械凸轮脉冲盘,所有备件图册上都需建立新的备件号,造成备件管理混乱。(3),改造后,控制精度提高有限,效果不是太理想。(4),改造费用,工作量大。这样的改造只能作为设想,暂不应用。
2 改造电气PLC,将拼接点信号延时
丢弃第一种想法,我们从延时拼接点信号上考虑。当新旧纸达到同速时,拼接信號点燃,拼接阀动作,而在此拼接信号上加上时间延时,将使拼接点延时,实现减少拼接余量的目的。此方法可以达到减少拼接余量的目的,然而经过实际试验尝试,发现带来以下缺点:(1),拼接段在MAX一切二轮剔除位置不准,加上拼接信号延时后,剔除位置并没有改变,致使有拼接段的烟开到下机,造成质量问题。(2),拼接速度不对,造成拼接纸易断,由于加减速速度达到相同之后,延时加上,加减速又继续前进,造成实际拼接时速度并不相同,拼接纸易断裂。实际证明,此方法并不成功。
3 改造电气PLC,将拼接使能信号延时
对第二种方法拼接阀延时的方法不成功后,我们考虑对拼接使能信号延时。如果在新盘纸的加速电机前加一段延时,这样可以避免第二种方法的种种弊端。所以我们尝试在盘纸加速电机前加了段时间延时,此次尝试实验效果就是当新盘纸上到盘纸架,盘纸架到位后,新盘纸出现加速不停现象,这是因为盘纸加速电机有两个使能信号,我们加的延时应加在拼接加速使能上。所以决定从拼接程序段拼接使能信号延时上改造。在减速脉冲N,加速脉冲M达到时,我们在加速脉冲M后加上一个时间延时继电器,在程序PLC中,此延时继电器可实现控制精度达到毫秒级别,即1/1000秒级别,在每一个脉冲控制10米盘纸余量,一个脉冲时间约为一秒的对比下,如果增加延时能够实现,将大大提高控制精度。通过实验对比,最终改造的PLC程序成果理想,控制效果明显,改造成功。此次改装的优点为:(1),改造成本低廉,只需在电脑程序上加上程序段。(2),控制精度高,将原来的控制精度提高到一千倍。(3),针对不同牌号即不同盘纸芯厚度的盘纸可随时调整,机动性高(如图1、2)。
三、改进实施与效果
实施后效果明显,有效控制了盘纸拼接余量,很大程度上减少了材料浪费,检查数据对比如下(如表1、2、3)
表3 改造后水松纸、盘纸余量数据表
四、结束语
项目实施后,成功对卷接设备盘纸拼接余量进行有效控制,控制盘纸拼接余量由以前的每个20米降至现在的每个10米左右,每使用一个盘纸5000米即可有10米左右节约量,如按照每箱烟盘纸损耗3000米计算,2012年按65万箱卷烟计算,可知全年需使用盘纸为650000*3000=1950000000米,可节约盘纸1950000000/5000*10=3900000米,相当于800左右各盘纸,大大减少材料浪费,实现降本增效。
[关键词]盘纸、水松纸余量;PLC;脉冲;
中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)14-0248-02
一、引言
水松纸、盘纸作为卷烟生产的基础原材料,在实际生产中用量巨大,然而,新水松纸、盘纸拼接时所产生的拼接余量,在老的控制系统下消耗量也特别大,究其原因,是和其拼接原理相关的:以盘纸为例,传统的拼接方法是通过计数盘烟纸减速脉冲(假设为N个)、加速脉冲(假设为M个),当减速脉冲和加速脉冲达到一定数量时,即减速脉冲为N,加速脉冲达到M时,老盘纸开始减速,新盘纸开始减速,当老盘纸和新盘纸速度相同时,拼接动作激活。为了减少余量,通常是将加速脉冲个数增加,然而每增加一个脉冲将有10米以上的余量,不能很精确的控制余量,达不到降耗节约的目的,机台的现状有20米左右的余量,如果能控制余量在10米左右,会带来很大程度的节约,经过估算每年光盘纸节约1000只左右。
二、为了实现降低盘纸消耗,现做以下几种方法尝试:
1 改装减速,加速脉冲数量检测凸轮
改装减速,加速脉冲数量检测凸轮的主要目的是希望通过将原脉冲数N、M细化,比如原来减速脉冲为N个,现将凸轮数增加一倍,减速脉冲需达到2N时才开始加速,相应的加速脉冲也要达到2M个,这样的改装效果就是脉冲数得到了细化,可以实现拼接动作的延后期向后推迟1/2个脉冲。然而,此改装也同样带来了相应的缺点:(1),需改动机械凸轮脉冲盘,我厂现有加工精度达不到要求;(2),改动的机械凸轮脉冲盘,所有备件图册上都需建立新的备件号,造成备件管理混乱。(3),改造后,控制精度提高有限,效果不是太理想。(4),改造费用,工作量大。这样的改造只能作为设想,暂不应用。
2 改造电气PLC,将拼接点信号延时
丢弃第一种想法,我们从延时拼接点信号上考虑。当新旧纸达到同速时,拼接信號点燃,拼接阀动作,而在此拼接信号上加上时间延时,将使拼接点延时,实现减少拼接余量的目的。此方法可以达到减少拼接余量的目的,然而经过实际试验尝试,发现带来以下缺点:(1),拼接段在MAX一切二轮剔除位置不准,加上拼接信号延时后,剔除位置并没有改变,致使有拼接段的烟开到下机,造成质量问题。(2),拼接速度不对,造成拼接纸易断,由于加减速速度达到相同之后,延时加上,加减速又继续前进,造成实际拼接时速度并不相同,拼接纸易断裂。实际证明,此方法并不成功。
3 改造电气PLC,将拼接使能信号延时
对第二种方法拼接阀延时的方法不成功后,我们考虑对拼接使能信号延时。如果在新盘纸的加速电机前加一段延时,这样可以避免第二种方法的种种弊端。所以我们尝试在盘纸加速电机前加了段时间延时,此次尝试实验效果就是当新盘纸上到盘纸架,盘纸架到位后,新盘纸出现加速不停现象,这是因为盘纸加速电机有两个使能信号,我们加的延时应加在拼接加速使能上。所以决定从拼接程序段拼接使能信号延时上改造。在减速脉冲N,加速脉冲M达到时,我们在加速脉冲M后加上一个时间延时继电器,在程序PLC中,此延时继电器可实现控制精度达到毫秒级别,即1/1000秒级别,在每一个脉冲控制10米盘纸余量,一个脉冲时间约为一秒的对比下,如果增加延时能够实现,将大大提高控制精度。通过实验对比,最终改造的PLC程序成果理想,控制效果明显,改造成功。此次改装的优点为:(1),改造成本低廉,只需在电脑程序上加上程序段。(2),控制精度高,将原来的控制精度提高到一千倍。(3),针对不同牌号即不同盘纸芯厚度的盘纸可随时调整,机动性高(如图1、2)。
三、改进实施与效果
实施后效果明显,有效控制了盘纸拼接余量,很大程度上减少了材料浪费,检查数据对比如下(如表1、2、3)
表3 改造后水松纸、盘纸余量数据表
四、结束语
项目实施后,成功对卷接设备盘纸拼接余量进行有效控制,控制盘纸拼接余量由以前的每个20米降至现在的每个10米左右,每使用一个盘纸5000米即可有10米左右节约量,如按照每箱烟盘纸损耗3000米计算,2012年按65万箱卷烟计算,可知全年需使用盘纸为650000*3000=1950000000米,可节约盘纸1950000000/5000*10=3900000米,相当于800左右各盘纸,大大减少材料浪费,实现降本增效。