两种高性能镍基高温合金长期时效后的组织演化与力学行为

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本文结合国家科技攻关项目“Ал-31φ发动机用GH4199合金研制”和“750-850℃难变形高性能高温合金盘材的研制”对GH4199合金及GH4586A合金进行不同温度下上千小时的长期时效热处理以及其室温、高温瞬时拉伸、高温持久、室温冲击性能的测试。通过SEM、TEM及物理化学相分析等方法观察和分析合金的显微组织变化。着重研究了合金长期时效后的组织演化与力学性能间的关系,为合金的安全使用及改进提供理论依据和应用参考。获得主要结论如下: GH4199合金在600℃时效,随时效时间的延长,γ相总量逐渐增加,700℃、800℃时效时效1000h总量为25.4(mass%),900℃随时效时间延长,γ相总量逐渐减少,时效1000h,γ相总量为14.0%。γ相尺寸随时效温度的提高及时间的延长有长大趋势。800℃时效1000h,平均半径为56nm,而900℃时效1000h平均半径为187nm。GH4199合金元素含量(mass%)W与Mo的比值接近2,经长期时效处理后发现γ相中W与Mo的比值大于4,以上表明W强化γ相的作用比Mo更有效。 GH4199合金经长期时效后,首次发现TCP相(μ相、σ相)析出。μ相是在800℃和900℃时效1000h后析出,在700℃和900℃经长期时效有少量析出;σ相是在700℃和800℃时效1000h后析出,在650℃和900℃时效1000h后没有析出。经相计算,合金的电子空位数在2.33-2.35,高于镍基合金μ相电子空位数的临界值2.30,但低于σ相电子空位数的临界值2.52。SEM观察表明TCP相析出于基体和碳化物,来自基体是由于Cr、Mo、W偏聚造成的。 GH4199合金与俄产Эп199合金在相同时效温度长期时效条件下对比实验表明,两种合金在显微组织和力学性能上是相当的,GH4199合金可以在发动机非转动件上使用。 在750℃时效500h、1000h、1500h、2000h后,GH4586A合金中的γ相总量在31.2-32.7(mass%),保持较高水平。室温拉伸强度、高温拉伸强度(σb、σ0.2)、高温拉伸塑性、持久寿命均可达到指标要求,但室温拉伸塑性(δ5、Ψ)在1500h后已达不到要求,室温冲击性能随时效时间延长单调下降,由17.50降到3.12(J/cm2),合金的综合性能达不到工程要求。 由物理化学相分析可知,GH4586A合金经750℃时效500h、1000h、1500h、2000h和800℃时效500h、1000h、1500h,进γ相中Al、Ti、Co、Cr、Mo、W元素的数量基本不变,与这些元素在合金中的含量相比有很大的不同,发现Cr、Co、Mo、W大量存在于γ固溶体中,W比Mo进入γ相中更多些(GH4199合金也是如此,GH4199合金是高W合金,GH4586A合金是高Mo合金)。 经长期时效处理后的GH4586A合金发现有TCP相存在,在750℃时效1500h、2000h;800℃时效1000h、1500h;850℃时效500h的试样,经SEM观察均存在针状相,经TEM观察及衍射分析证明针状相为μ相和σ相,利用物理化学相分析和TEM微区能谱对其定量分析加以验证。μ相的结构式为(Ni,Co,Cr)7(Mo,Cr,W)6;σ相的结构式为(Cr,Mo,W)9(Ni,Co)5。研究了GH4586A合金经长期时效后,μ相析出动力学,证明μ相以针状或片状机制长大。其动力学方程为:f=1-exp[-k(T)tn]。式中f为μ相转变的质量分数;t为等温转变时间;k(T)为与温度有关的常数;n为等温温度指数。 用相计算得出GH4586A合金长期时效后的电子空位数为2.339-2.372,小于σ相析出的临界值2.52,不应出现σ相而出现了,电子空位数理论不能说明这种反常现象。说明电子空位数理论不够精确,特别是元素的电子空位数值给得不够准确,主要原因是γ相析出后合金中大量的Cr、Mo、Co被排出在γ相之外的γ相中,这些元素的偏聚会引起TCP相析出。GH4586A合金第二阶段的研究应下调这些元素的含量。涡轮盘(转动件)材料必须对TCP相的析出加以控制。
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