论文部分内容阅读
本文以复合高铁酸盐作为混凝剂和氧化剂,对焦化废水中CODcr、NH3-N、酚、色度、浊度等脱除效果进行研究,并对影响高铁酸盐氧化、絮凝的环境条件进行了较全面的考察,分析了各种因素对上述污染物指标去除率的影响。通过对高铁酸钾制备方法的改进,以复合高铁酸盐溶液代替纯的高铁酸钾晶体作为水处理剂,并采用紫外-可见分光光度法和循环伏安法研究了高铁水溶液的稳定性。试验研究表明:(1)用复合高铁酸盐溶液代替纯高铁酸钾晶体作为混凝剂,不仅可大大降低混凝剂处理焦化废水的成本,而且能保证一定的高铁有效浓度;(2)通过在复合高铁酸盐溶液中添加一种稳定助剂A,高铁的稳定性得到很大提高,且不会影响高铁的氧化、混凝效能,对于相同初始浓度的复合高铁酸盐溶液,当质量百分比浓度为10%的稳定助剂A的加入比例为1:10(V:V)时,当放置时间为200hr时高铁分解率可由84%降至40.2%,稳定性提高了50%;(3)对于初始CODcr=159.85mg/L,pH=6.86,T=25.4℃的焦化废水系统排放水,当废水中CFeO42-=5.68mg/L时,CODcr脱除率可达49.21%,此时pH=12.49;当调节pH使废水的pH=7左右时,CODcr脱除率可达58.54%;(4)用复合高铁酸盐对氨氮不能达标的焦化废水系统排放水(氨氮浓度≤2.706mg/L)进行深度处理时,氨氮脱除率可以达到98%以上,处理后废水的氨氮浓度仅为0.0345mg/L,远低于国家排放标准,与投加其它类型混凝剂(如聚铁、聚铝加聚丙烯酰胺等)作为废水的三级处理方法相比,不仅药剂的投加量小,而且处理效果更加优异,处理成本也基本相当,并且不会产生二次污染,作为焦化废水的深度处理无疑具有重要的应用推广意义;(5)当用复合高铁酸盐处理高氨氮浓度的焦化废水(氨氮浓度≈2935.5mg/L)时,氨氮脱除率可达56%左右;处理后的废水中NH3-N浓度基本可满足生化处理对氨氮的要求,作为生化处理前废水的预处理与传统的蒸氨工艺相比,该方法设备投资少,处理工艺更加简便,如果高铁的生产成本能进一步降低,可有望取代现有的蒸氨工艺;(6)复合高铁酸盐被用于处理原水色度为250,CODcr≈150mg/L的焦化废水时,当废水中高铁浓度为1.73mg/L,pH=6.17时,色度脱除率可达76.41%;pH=7.3时,脱色率为73.47%,脱色后的废水无色无刺激气味,色度指标优于国家废水排放标准,复合高铁酸盐作为一种理想的环保型水处理剂,应用 广西大学硕士毕业论文:复合高铁酸盐处理焦化废水的研究于饮用水或工业废水处理时,-显示了优良的氧化和絮凝、凝聚效能,”且其分解产物为Fe’”和内)。,不仅具有电中和和吸附架桥作用,Fe’”对于 A/0法生物处理阶段还是一种不可或缺的元素;(7)通过与四种聚硅酸盐类絮凝剂处理的比较研究可知,当用复合高铁酸盐处理焦化废水时,其主要处理技术指标(如加人量、色度脱除率、剩余浊度等)均优于其它三种聚硅酸盐类絮凝剂,并且所形成的絮凝体颗粒小,数量少,沉降速度快,是一种新型、优良、实用的水处理剂。