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冶金石灰作为转炉炼钢的造渣剂,是脱硫、脱磷、脱硅的重要原料,因此要求冶金石灰必须具有很高的活性。提高冶金石灰的活性,可以减少炼钢时石灰的用量,做到少渣吹炼等功效,这直接关系到企业的经济效益。
本文以凌钢150t/d气烧矩形石灰竖窑为原型,按1/16的比例建立有机玻璃模型,用玉米楂模拟石灰石。实验模拟研究了竖窑内气流分布规律。结果表明:在竖窑宽度方向,由于炉料堆尖位置靠近中心,气流不易吹透料层中心。通过增加料仓数量和安装新型布料器这两项改造措施,来改善物料分布,从而达到改善竖窑内气流分布的目的。
通过实验结果的分析比较,得出以下结论(1)在相同的条件下,四点上料与两点上料相比较,料柱的横向和纵向透气性指数改善,主要是由于前者竖窑中心部位聚集了更多的大颗粒物料,同时小颗粒物料更多地分布到了竖窑的边缘部位,确保了中心部位良好的透气性;
(2)安装布料器后,在布料器的作用下,大颗粒物料逐渐向中心部位滚动,小颗粒物料则以堆尖的形式向边缘集中,造成中心部位的气流得到发展而边缘气流受到抑制;
(3)在有布料器且四点上料的情况下,粒度分布最理想,料柱横向和纵向压差最小,透气性指数最高,能够生产出最佳质量的冶金石灰。