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在本研究中,首先从小试规模上验证采用甘油碘化钾方法可以有效地除去粗铟中Cd、T1杂质。随着甘油、碘化钾用量的增加,Cd、T1的脱除率升高。反应物合适的物料配比为m铟∶m甘油∶m碘化钾=1∶0.3∶0.06,按此配方进行试验,除Cd率可达98.6%、除T1率可达60.3%。用甘油碘化钾方法脱除电解铟中的Cd、T1时,Cd可以降至<0.0001%,T1可降至<0.0005%,控制好条件可以使In的损失率<1.5%。参照上述小试结果用于指导扩大试验,平均除Cd率达到97.55%,除T1率31.8%。在整个扩大试验过程中,铟的直接回收率可达到99.2%。Cd的脱除率较高,而T1的脱除率较低,可以进一步通过电解来进行深度脱除。 采用钛板或钽片作阴极,控制电解液pH=2.0-2.5之间,温度在20℃-30℃之间,一次电解电流密度为80A/m2,二次电解电流密度为50-70A/m2,NaCl浓度为70.100g/L,明胶浓度为0.5g/L,极距在70mm-80mm之间,保持电解液以1-4ml/L的流量循环流动,则经过一次电解后的铟纯度可达到99.96%,经过二次电解后铟的纯度可达到99.995%以上,得到了符合预期要求的高纯铟。参照以上小试实验数据进行了扩大化实验研究,结果表明:(1)电解过程中铟极少进入阳极泥,有99.5%以上进入电解铟。(2)一次电解铟含In>99.98%,二次电解铟含In>99.995%,其杂质含量符合国标GB6607-86铟的标准。一次电解阴极电效>99%,直流电耗0.24kwh/Kg·In。二次电解阴极电效100%,直流电耗0.19Kwh/kg·In。