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多晶硅作为光伏产业的原材料应用广泛。采用改良西门子法生产多晶硅,工艺流程长、多晶硅还原一次转化率较低导致多晶硅的生产成本偏高,并会产生一定量的二氯二氢硅(DCS)副产物。二氯二氢硅的处理技术在国内还不是很成熟,最终导致二氯二氢硅的富集,安全环保问题凸显堪忧。 本文选择国内某公司生产的LX-1121A树脂作为催化剂,采用反歧化工艺处理二氯二氢硅,并对此工艺的反应装置的操作条件进行优化,对本条生产线的反应器结构、进料过滤以及物料中的杂质对反歧化的影响进行了研究,最终得出结论如下: 首先,控制进料中的四氯化硅和二氯二氢硅中的元素杂质含量各维持在1~10μg/g之间,可以有效的延长二氯二氢硅反歧化树脂的寿命,树脂的使用周期可以保持在一年以上。 其次,在总进料从10m3/h到24m3/h的范围内,考察了四氯化硅与二氯二氢硅摩尔配比、反应压力范围、反应温度等工艺条件对反歧化反应的影响。优化出较佳的工艺条件参数为:总进料在19~21m3/h,四氯化硅与二氯二氢硅摩尔配比为4:1左右,压力为200~300kPa,温度控制在50-55℃之间。此时,二氯二氢硅的转化量最大,为2.6~2.7m3/h,转化率可以保持在80%~90%的较高水平上,生产效率最高。 最后,采用多台小型反歧化反应器并联的运行方式,可以使得系统运行更加稳定。 最终该工艺可以很好的满足企业的物料平衡,达到节能降耗和降低生产成本的目的,为企业的继续发展奠定基础。