某型飞机前起落架应急放失效研究及改进方案分析

来源 :南京航空航天大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wisdom76
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
起落架收放系统是飞机的关键部件之一,其工作性能直接影响飞机起飞、着陆时的安全性与可靠性。现代飞机各个工作部件中,因起落架收放系统发生故障而导致的飞机事故概率最高,因此,对飞机起落架收放系统开展研究意义重大。本文以某型飞机前起落架为研究对象,研究了其应急放功能失效的原因进而提出了改进设计方案,并分析解决了改进方案在试验中出现的试验件变形、机构卡滞的问题,为分析起落架应急放失效问题提供了有意义的参考。本文针对某型飞机前起落架应急放失效的问题,对该型机的前起落架进行了运动学及动力学分析,从而得出前起落架应急放失效的原因。然后根据前起落架应急放失效的原因,对该起落架进行改进设计,并且在CATIA中建立前起落架改进方案的三维数字样机模型,而后对该型机的改进方案在CATIA的DMU模块中进行运动学仿真分析。随后在LMS Virtual.Lab中进行该起落架的动力学分析,得到起落架收放运动中的动态力学性能,验证了前起落架改进方案应急放功能的可行性,同时为起落架进一步结构、强度设计及优化提供了依据。针对改型飞机前起落架收放试验中出现的收放机构变形卡滞问题,分析了机构受载情况并得出了机构故障机理。分别利用LMS Virtual.Lab和ADAMS建立了起落架刚柔耦合模型,采用刚柔耦合动力学仿真方法分析了装配间隙对结构变形的影响。研究表明机构设计造成的附加弯矩和装配间隙是造成收放机构变形卡滞的主要原因。提出了改进设计方案并进行了刚柔耦合仿真验证分析。结果表明:新方案很好的解决机构中传动部件受力不合理的情况,同时关键部件的变形也大大减小,解决了该收放机构的变形卡滞问题,保证起落架的飞行试验。
其他文献
发动机起动成功与否对导弹能否正常工作起着关键的作用.该文通过对发动机风车状态本质的研究,分析了影响发动机风车起动成功的主要因素,并研究和建立了某型号涡轮喷气发动机
21世纪是质量的世纪,产品开发的战略问题日显重要。本文以纳米定位平台开发为研究对象,研究产品开发的质量战略。第一章回顾了质量管理的发展历程,阐明了质量战略的定义及特征,分析了当前质量战略理论的研究现状,提出部分企业对质量战略不甚重视的现状,而质量战略能从源头提高产品质量,由此引出了质量战略的研究。第二章首先分析了产品的定义、产品开发的内涵及特征,并就产品开发的研究现状提出其开发的质量战略要素:市场
该文在所建模型的基础上,研究了控制器的设计问题.文中首先讨论了模型的化简问题,并在简化模型的基础上讨论了变结构控制问题.变结构控制器结构简单、容易实现,并对扰动具有
超声加工中振幅的控制是一个非常重要的问题,振动系统的振幅在加工中由于负载变化等因素会发生衰减,造成加工过程不稳定,生产率降低.稳定振幅是保证加工正常进行的重要条件之
该论文旨在系统国外武器系统作战效能评估模型的基础上,建立一种计入战场环境影响的导弹作战效能评估新模型,并对导弹武器作战效能的估算方法和条件作一评价.论文首先综述了
随着生产力的不断发展,对数控机床的加工精度、加工速度、加工效率等要求不断提高,而传统的将旋转电机的转动经滚珠丝杠转换成直线运动的驱动方式由于存在中间转换环节,系统性能一直得不到进一步提高。永磁同步直线电机与旋转电机相比,省去了中间传动环节,其电磁推力直接作用于负载,具有速度快、推力大、精密度高等特点,能够满足数控机床高速、高精的要求。本文对永磁同步直线电机控制系统进行建模与仿真,设计了模糊神经网P
该文基于所实现的一个协同设计平台对协同设计中协作人员之间的交流、协同人员的管理、共享信息的组织以及共享工作空间的实现等问题进行了一定的研究.该文第一章综述了计算
SnO2气体传感器灵敏度高、响应时间与恢复时间短,因其性能优异、价格低廉,广泛应用于日常生活与工业生产当中,如天然气泄漏监测、有毒气体监测以及火灾报警等。由于气体泄漏误报
该文集中于软件可靠性评估方法的研究以及相应评估工具的开发.主要内容如下:该文介绍了序列似然比、U图、Y图的原理,并给出了利用序列似然比、U图、Y图进行预计性能分析的方
健康保障技术是提高航天运行可靠性和安全性的关键技术. 该文以国防九五预研项目"卫星故障模式分析及淙系统技术研究"为背景,并结合国家863项目"空间站故障诊断技术研究"的部