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目前钢铁行业盈利能力空前强大,几乎所有钢铁企业都处于盈利状态,但随着钢铁行业供给侧结构性改革步伐的推进,淘汰落后产能进一步开展,各个企业在保持现有装备水平的前提下,都在想方设法的提高产量,然而提高高炉利用系数成为有效措施之一,所以国丰公司提高2号高炉利用系数充分挖掘现有设备能力,提高投入产出比,对国丰公司现状有着重要意义。
本文旨在通过稳定燃料条件,加强原燃料的管理水平,加强筛分管理,控制振筛料流,最大程度的降低原燃料对炉况的影响,并制定具体的管理措施。通过改善高炉铁口工作状态,提高铁口合格率、全风堵口率,保证能够及时均匀的出净渣铁,消除由于渣铁出不净造成炉内憋压悬料的发生,保证炉况稳定顺行。在通过提高入炉风量,调整风口面积。通过调整矿石批重,和布料角度,料线选择合理的装料制度,以提高煤气利用率。保证全风温操作,减少风温波动和换炉的风压波动,消除由于风压波动使铁口提前来风造成渣铁出不净而影响炉况波动。采取提高高炉炉顶压力,延迟煤气在炉内的停留时间,对改善煤气流,使煤气流分布更加合理,减少煤气体积,改善料柱透气性,为进一步加风创造条件。通过数据分析找出影响高炉顺行的主要因素,逐步解决主要影响因素,使高炉稳定顺行之后,通过上下部调剂,使高炉炉内上升的煤气流和下降的炉料达到一种动态平衡,并通过提高顶压操作实现高炉利用系数的提高,从而改善高炉的生产指标,提高生铁产量、降低生产成本,为钢铁企业创造良好的经济效益。
(1)通过对原燃料筛分的管理,2号高炉通过改进筛板粒度由5mm改为5.5mm,将振筛料流控制在20kg/s,使高炉返矿率由8.72%提高到12.17%,提高3.45%,使高炉小于5mm的含量从4.36%下降到1.20%大大降低了高炉入炉粉末,改善上部料柱的透气性,降低了上升煤气流的阻力,为高炉顺行创造条件。
(2)通过对热风炉均压阀进行液压调节减慢均压阀动作时间,从而使风压波动在15kPa内,减少了高炉提前来风次数,消除了由于风压波动引起渣铁出不净造成的炉况波动。
(3)通过改善口工作状态,使铁口合格率由原来的85.0%提高到96.8%,保证每次铁的铁量差小于15%,在下渣小于10min或铁量差大于15%时,炉前要及时组织出铁,确保25min开口完毕,最大程度的减少了由于铁口波动引起高炉炉况波动,保证高炉顺行。
(4)通过提高烧结矿FeO含量到8.0~8.5%,提高烧结矿的强度,提高低温还原粉化指数到71%左右,大大提高了烧结矿在低温区强度,提高上部炉料的透气性,保证炉况稳定顺行。
(5)优化入炉焦炭配比,2号高炉主要使用综合评价较好达丰三级焦炭入炉配比控制在50%,配加文恒焦炭25%,配加亚鑫焦炭25%。干达丰焦炭37.5%+宏厚焦炭12.5%+文恒焦炭25%+亚鑫焦炭25%。以保证焦炭在炉缸有足够强度,起到料柱骨架作用,保证炉缸下部透气性,保证炉况顺行。
(6)通过提高入炉风量由1300m3/min提高1450m3/min,确定合理的布料制度,以及将风口面积由原来的0.136m2提高到0.145m2确保鼓风动能在6500~7500kg·m·s-1,依靠炉顶煤气流及炉顶温度来进行上下部调剂,使炉缸初始煤气流分布均匀,以及二三次煤气流分布正常。
(7)提高顶压由135kPa到150kPa。降低煤气流速,提高煤气利用率,提高产量,使炉内煤气流分布均匀,使炉项煤气温度稳定在165℃,煤气利用率43.5%在高炉利用系数由原来的3.78t/(m3·d)提高到4.10t/(m3·d)。
本文旨在通过稳定燃料条件,加强原燃料的管理水平,加强筛分管理,控制振筛料流,最大程度的降低原燃料对炉况的影响,并制定具体的管理措施。通过改善高炉铁口工作状态,提高铁口合格率、全风堵口率,保证能够及时均匀的出净渣铁,消除由于渣铁出不净造成炉内憋压悬料的发生,保证炉况稳定顺行。在通过提高入炉风量,调整风口面积。通过调整矿石批重,和布料角度,料线选择合理的装料制度,以提高煤气利用率。保证全风温操作,减少风温波动和换炉的风压波动,消除由于风压波动使铁口提前来风造成渣铁出不净而影响炉况波动。采取提高高炉炉顶压力,延迟煤气在炉内的停留时间,对改善煤气流,使煤气流分布更加合理,减少煤气体积,改善料柱透气性,为进一步加风创造条件。通过数据分析找出影响高炉顺行的主要因素,逐步解决主要影响因素,使高炉稳定顺行之后,通过上下部调剂,使高炉炉内上升的煤气流和下降的炉料达到一种动态平衡,并通过提高顶压操作实现高炉利用系数的提高,从而改善高炉的生产指标,提高生铁产量、降低生产成本,为钢铁企业创造良好的经济效益。
(1)通过对原燃料筛分的管理,2号高炉通过改进筛板粒度由5mm改为5.5mm,将振筛料流控制在20kg/s,使高炉返矿率由8.72%提高到12.17%,提高3.45%,使高炉小于5mm的含量从4.36%下降到1.20%大大降低了高炉入炉粉末,改善上部料柱的透气性,降低了上升煤气流的阻力,为高炉顺行创造条件。
(2)通过对热风炉均压阀进行液压调节减慢均压阀动作时间,从而使风压波动在15kPa内,减少了高炉提前来风次数,消除了由于风压波动引起渣铁出不净造成的炉况波动。
(3)通过改善口工作状态,使铁口合格率由原来的85.0%提高到96.8%,保证每次铁的铁量差小于15%,在下渣小于10min或铁量差大于15%时,炉前要及时组织出铁,确保25min开口完毕,最大程度的减少了由于铁口波动引起高炉炉况波动,保证高炉顺行。
(4)通过提高烧结矿FeO含量到8.0~8.5%,提高烧结矿的强度,提高低温还原粉化指数到71%左右,大大提高了烧结矿在低温区强度,提高上部炉料的透气性,保证炉况稳定顺行。
(5)优化入炉焦炭配比,2号高炉主要使用综合评价较好达丰三级焦炭入炉配比控制在50%,配加文恒焦炭25%,配加亚鑫焦炭25%。干达丰焦炭37.5%+宏厚焦炭12.5%+文恒焦炭25%+亚鑫焦炭25%。以保证焦炭在炉缸有足够强度,起到料柱骨架作用,保证炉缸下部透气性,保证炉况顺行。
(6)通过提高入炉风量由1300m3/min提高1450m3/min,确定合理的布料制度,以及将风口面积由原来的0.136m2提高到0.145m2确保鼓风动能在6500~7500kg·m·s-1,依靠炉顶煤气流及炉顶温度来进行上下部调剂,使炉缸初始煤气流分布均匀,以及二三次煤气流分布正常。
(7)提高顶压由135kPa到150kPa。降低煤气流速,提高煤气利用率,提高产量,使炉内煤气流分布均匀,使炉项煤气温度稳定在165℃,煤气利用率43.5%在高炉利用系数由原来的3.78t/(m3·d)提高到4.10t/(m3·d)。