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本文依据RPS甲醇洗过程模拟软件平台,对大化公司合成氨原料油改天然气,甲醇洗系统的设计工况、实际工况和改造工况进行了模拟。对改造工况的计算分为十余种不同方案进行。论文涉及的主要工作如下:
(1)设计工况的模拟结果与设计值符合良好,证明了RPS化工模拟软件对甲醇洗系统模拟的可行性和可靠性;
(2)对二氧化碳解吸塔、换热器传热、分离罐等设备能力进行了核算与分析,结果表明实际工况的模拟值与实测值基本符合;
(3)经过模拟,提出了十余种改造方案,并根据不同的原料气成分,分别给出了采用不同改造方案的建议。模拟计算和操作弹性分析表明,装置进行少量的改造后,既可以满足生产需要,并且与原装置操作方法相当,可靠性较高,基本没有风险;
(4)改造后提高了CO<,2>的回收率,满足了后续工序的生产需要。
本项工作的开展,进一步证实采用RPS软件对甲醇洗系统模拟改造的可行性,还对实际工况中存在的问题提出了改进方向,对于工厂实际生产改造具有指导作用。