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涠洲终端处理厂采油废水COD为150~560mg/L,石油类为10~50mg/L,SS为140~710mg/L,硫化物为10~30mg/L,Cl-浓度为14000~15000mg/L,总盐度为27.4~31.8g/L。因此,具有水质成分复杂、含难降解有机污染物、盐度高的特点。其中,COD、SS、硫化物等指标均不能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准。本文系统开展了该采油废水处理技术研究。
无机铝盐混凝剂处理采油废水的实验表明,PAC在最佳投药量即750mg/L时,COD、BOD5、SS和总P的去除率分别为64%、52.8%、91.5%和78.3%。Al2(SO4)3和PAM的投药量为750mg/L和1mg/L时,COD、BOD5、SS和总P的去除率分别为61.5%、40.9%、91.4%和75.3%。但混凝处理后的出水不能达标排放。
尽管废水的高盐度对微生物有较强的抑制作用,微生物经过驯化后,可以适应采油废水水质,用生化法来处理该采油废水是可行的。SBR反应器在处理负荷为0.2~0.5kgCOD/m3.d时,出水COD去除率为71~79%,出水稳定在106~160mg/L之间。当温度为50℃,容积负荷在0.2~0.84kgCOD/m3.d时,UASB的COD去除率在60%以上,出水COD为160~210mg/L。单一的生化处理工艺难以使废水达标。
UASB+SBR联合处理实验结果可知,原废水的COD、BOD5、SS、S2-分别为560mg/L、180.2mg/L、610mg/L和29.5mg/L,UASB的处理温度为50℃,HRT为16h,SBR的COD负荷率在0.032~0.088kgCOD/kgMLSS·d时,出水的COD、BOD5、SS和S2-分别为30~70mg/L、6~23mg/L、25mg/L和0.25mg/L。出水中无石油类污染物检出。表明厌氧+好氧工艺处理采油废水效果良好。
现场中试工艺流程为:原废水→ABR反应器→SBR反应器→过滤池→出水。稳定运行结果表明,现场试验原废水的COD为150~304mg/L,出水COD在50mg/L左右。原水硫化物和石油类含量分别为11.8~20.1mg/L和11.5~15mg/L,处理后的出水硫化物含量在0.25mg/L以下,石油类低于检测限0.5mg/L。淡水影响实验结果表明,30%以下淡水进入SBR反应器对耐盐性微生物的活性影响较小,对处理效果无明显影响。因此,该工艺流程处理效果良好,运行稳定,操作简单。根据该工艺进行了1000m3采油废水处理站初步设计,处理站需占地1500m2,项目总投资约为700万元,采油废水处理成本为1.8元/吨。