新钢10号高炉优化高炉操作的生产实践

来源 :2012年全国中小高炉炼铁学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shabaoge
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  新钢10号高炉在今年元月开始,不断加强上下部的调节,在保证炉况稳定的前提下,提高高炉的煤气利用率,改善和优化各项经济技术指标,新钢10#高炉进行了优化操作实践,取得了较好的效果。
其他文献
采用热重分析法,对比研究了三给村瘦煤、代王无烟煤和新能烟煤及其混煤的初始燃烧温度、燃烧区间和在特定温度下的燃烧率等燃烧特性,结果表明,新能烟煤的燃烧性能最好,代王无烟煤的燃烧性能相对较差,三给村瘦煤的燃烧性能与代王无烟煤的燃烧失重曲线比较相近,但三给村瘦煤的初始燃烧温度和燃尽温度都明显低于代王无烟煤。故在混煤时,应尽量减少代王无烟煤的加入量,增加三给村瘦煤和新能烟煤的配入量,进而降低混合煤粉的着火
太钢5号高炉(4350m3) 2006年10月13日投产。其近5年的生产过程表明:在生产到2-3年时,5号高炉有一个由设计炉型到操作炉型的转变过程,而到了3~5年时有一个向合理炉型的过渡。而在此过渡期经历了悬料、崩料及炉况失常的痛苦过程。经过不断的探索,总结出一套符合5号高炉炉型演变规律的操作要求,实践证明这些要求基本符合5号高炉炉况,并取得了较好的效果。本文主要介绍太钢5号高炉维护合理操作炉型的
2011年3月达钢1号、2号高炉通过对钒钛矿冶炼技术攻关,加大风量,提高风温,富氧大喷煤,稳定热制度和造渣制度,加强炉前管理等措施,实施高炉高比例钒钛矿入炉冶炼,取得较好经济效益。
本文主要通过炼铁厂设备管理要求,根据炼铁的生产工艺和液压安保系统的特点,并详细介绍了液压安保系统的动力给级,安保系统、直流屏,不间断电源UPS,直流调速,为蓄能站提供动力保障。当液压站因故障而不能工作时,蓄能站通过三级动力安保来对其阀门进行操作,确保因故障带来的经济损失达到最少。
高炉高风温具有降低焦比、降低燃料比和降低生产成本等作用,是炼铁节能的关键技术,据统计每提高风温100℃,可降低焦比3%~7%。首钢(迁钢)2号高炉两年内共8月实现日均最高1280℃以上风温,月均1280℃风温为两个月,风温在全国高炉中排名第一,首钢(迁钢)高炉高风温的实现是众多技术研究的综合结果。
芜湖新兴铸管1号高炉(616m3)第三代炉役扩大性大修于2011年7月26日开炉,此次开炉采用了天然气快速烘炉、优化炉料结构等技术,开炉顺利、炉缸活跃、达产迅速、产量稳定,开炉第三天利用系数就达到2.12t/(m3-d).开炉至今2012年7月已近一年时间,平均日产铁量2222.649t,累计利用系数3.44t/(m3·d),创新兴铸管开炉后稳定连续生产历史最好成绩.
针对邢钢6号高炉炉前液压系统在生产中出现的故障进行分析,提出故障处理方法并对液压系统进行改进,提高液压系统可靠性,为高炉连续生产提供必要条件。
2011年12月鑫海有限公司3号高炉顺利开炉,钢材市场疲软,公司实施低成本战略方针,高炉生产的难度进一步加大,在强化原燃料质量的基础上,通过积极调整各项操作制度,优化炉料结构,大力推进提高煤比、降低焦比的工作等措施,使强化冶炼与现有设备达到最佳配置,充分发挥新炉优势,加强技术、设备的管理,使3号高炉2012上半年年的煤比、焦比等经济指标大幅度得到了改善,实现了高炉的低成本战略。
2006年5月马钢(合肥)钢铁股份有限公司挂牌成立以来,炼铁厂通过采取改善高炉原燃料质量,加强原燃料入仓监督管理,改进高炉操作技术,高风温、富氧烟煤混喷,强化冶炼及降硅等措施,使喷煤比逐年提高,入炉焦比大幅度降低,燃料成本大幅度降低,实现了技经指标全面优化。
面对严峻的钢铁市场,新钢10号炉厂采取了一系列稳定炉况,降低成本的措施。加强原燃料管理,优化高炉用矿配比结构,并采取了一系列优化高炉经济指标的措施,降低焦比,提高管理水平,使炼铁成本得到大幅度降低。