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本文主要介绍了针对ZL22D型滤棒成型机组控制上的几点改进,1、通过软件手段增加环境工作温度的监控;2、改变原有伺服控制器的急停为不同通道不同时间参数的紧急制动和故障停机相分离的设计;3、采用MPI双CPU通讯的方式来更新原有的电缆控制模式。重点说明了,如何依靠新技术的技术特点和优势,在更新设计理念的基础上,不断增强机组的各种功能。