预混式二次燃烧系统的节能减排效果

来源 :华西冶金论坛第26届(厦门)会议——全国能源与工业炉热工学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a69ywc97
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  介绍了一种预混式二次燃烧系统,包括其结构、工作方式、原理等。分析了该系统在陶瓷辊道窑和熔铝炉上应用的节能减排效果。
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近年中国钢铁工业发展迅猛,产量和总能耗增加,是工业节能重点,其中高炉是其节能的重点,高炉高风温具有降低焦比、降低燃料比和降低生产成本等作用,是炼铁节能关键技术。首钢通过热风炉高风温、热风管道高风温输送和高炉高风温操作三项关键技术实现最高风温。研究表明,干法除尘有利于提高煤气热值、温度等,为高风温提高基础;采取全烧高炉煤气、高温空气燃烧预热技术有效确保了1280~1300℃高风温;自动燃烧智能控制保
3200 m3高炉卡鲁金热风炉系统采用“3+2”配置,应用热管式换热器、混合室等先进技术对助燃空气进行预热,同时炉内通过上部调剂、下部调剂等措施优化高炉操作制度,为高炉接受高风温提供保证,在全烧高炉煤气的情况下,将高炉风温稳定在1220~1240℃.
结合首钢京唐钢铁厂5500 m3特大型高炉顶燃式热风炉,论述了顶燃式热风炉的技术优势和燃烧器燃烧的技术特征,并利用数学仿真重点研究了顶燃式热风炉燃烧器燃烧机理,解析了顶燃式热风炉燃烧室内的燃烧过程,分析了炉内的速度、温度以及浓度分布。通过对燃烧器结构的改进优化,改善了燃烧室内的燃烧状况。
结合国家当前的相关要求,从余热资源的产生和利用两个方面分析探讨了国内外在硅铁电炉烟气和冷却水等方面余热回收的成功范例,实践证明,上述余热不但可以利用,而且还有一定的经济效益和良好的社会效益。
叙述了热轧转炉与加热炉余热饱和蒸汽发电工程实例,对该工程的工艺流程进行了分析。饱和蒸汽发电工程实施后收到良好的经济效益和社会效益。
介绍了宣钢目前余热余能综合利用的基本情况,结合宣钢能源综合利用存在的问题及与先进企业存在的差距,提出了进一步提高宣钢自发电比例和能源综合利用程度的几点可行性措施。
介绍了燃料燃烧的具体计算方法,对几种常见的燃料进行了理论计算比较,并对二甲醚代替液化石油气进行陶瓷烧成的节能分析.结果表明,二甲醚代替液化石油气烧成陶瓷可达到5.23%的节能率.
随着社会的不断发展,人们意识到能源已经成为人类社会进步和发展的源泉,而针对能源的特殊性,节约能源成为当前人类的一个重要任务。而面对当前严峻的钢铁市场大环境,节能降耗、降本增效,成为我国钢铁工业提高竞争力的重要措施。从首钢京唐烧结厂设计实际出发,分析首钢京唐烧结工程节能的具体措施。
在烧结能耗指标构成中,固体燃耗、点火热耗和电耗三项合计占总能耗的99%以上,是烧结节能的主要攻关方向。系统分析了造成炼铁厂北区烧结固体燃耗、点火热耗和电耗指标偏高的影响因素,通过采用优化配矿结构、改善熔剂和燃料质量、提高生石灰配比、控制冷返矿中+5 mm粒级含量、降低烧结矿FeO、优化用电工艺等技术和管理措施,使炼铁厂的烧结节能工作取得了良好的效果。
龙钢公司烧结厂工序能耗一直相对较高,近年来,通过采取一系列的有效措施,包括生石灰加热水消化、厚料层烧结、堵漏风、工业废料的合理消化以及从管理上采取措施,使得工序能耗逐年下降,09年烧结一区工序能耗降至70kgec/t与07年相比下降8kgec/t;10年上半年烧结三区工序能耗降至82kgec/t,与投产前半年相比下降1.34kgec/t.