烧结矿分级入炉在酒钢7号高炉的应用

来源 :第十六届全国大高炉炼铁学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lewllen
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文介绍了酒钢7号高炉针对炉役后期,冷却壁水管破损严重,炉皮开焊、煤气泄漏,严重影响高炉安全生产的情况下.成功通过应用烧结矿分级入炉技术,烧结矿分级入炉技术在酒钢高炉应用尚属首次,通过对不同粒级烧结矿分级入炉,降低由于粒级不均相互填充使空隙度变小的机率,控制粒度偏析,从而改善矿层的透气性,有利于高炉的顺行;从目前看不论是提高煤气利用率,改善生产指标,还是控制边缘热负荷,减缓冷却壁破损,都取得了阶段性的成功。特别是在高炉炉役后期,对于控制煤气边沿气流,有效减缓炉体冷却壁破损速度有较为明显效果,同时也丰富了酒钢炼铁技术人员对高炉调节的技术手段。
其他文献
济钢3200高炉通过配合400㎡烧结质量攻关,优化装料制度,提高炉况适应能力,加强槽下筛分管理,严格控制返粉中大于5mm 的比例,实现了外返率降至12%的奋斗目标,从而保证了生铁成本的持续降低.
本文根据邯钢原料实际情况在烧结中试车间深入研究固体燃料的燃烧特性,打破常规烧结工艺,分别采用燃料分加技术,燃料、熔剂共同分加技术,粒度为0.5-3mm的高燃烧性的燃料等措施降低烧结固体燃耗.结果表明上述措施的实施与未改变条件相比,烧结指标都有所提高,转鼓强度最高提高1.3%,成品率提高3.4%,固体燃耗降低2.4kg/t,达到了良好的效果,为开辟烧结新工艺提供了技术基础和支持.
首钢迁钢公司以球团矿提铁降硅为切入点,结合烧结矿降镁,烧结机点火器改造等技术手段使入炉原料质量得到全面改善,入炉料结构持续优化,高炉入炉综合品位稳步提高,为高炉长期高水平稳定顺行提供了保障.
透气性是衡量烧结混合料的烧结性能的一个重要指标,它是指固体散料层允许空气通过难易度,也是衡量混合料空隙度的标志.烧结料层的透气性决定烧结过程的顺利进行和影响烧结矿产、质量的一个重要因素,对烧结过程的强化有很大意义.昆钢新区300㎡烧结机面对设计产能不足及混匀矿中进口矿配比持续下调的双重困境,通过一系列的工艺和设备技术改造,包括锥形逆流分级圆筒混合造球技术,生石灰消化器、混合机加热水,制粒机加蒸汽,
在某钢铁集团炼铁厂连续多天进行钒铁磁铁矿冶炼,并对原料以及产品进行化学成分分析和XRD分析,考察在高炉冶炼过程中有价组元Fe、V、Ti和Cr的分配情况.结果表明:高炉冶炼中有价组元Fe、V、Ti和Cr的收入和支出处于平衡状态.其中烧结矿和球团中的铁元素有98.60%进入到生铁中;钒元素和铬元素有80%以上进入到了生铁中;钛元素有92.21%进入到了高炉渣中,只有6.48%进入生铁中,原因为渣铁在滴
本文就近年来围绕水钢烧结固体燃耗存在的问题,开展试验研究,降低烧结固体燃耗取得了一定的成效.对所采取的措施及下一步对策,进行归纳、分析、总结.固化有效措施,达到持续改进,不断提高技术管理水平的目的.烧结固体燃料是烧结过程热量的源泉,抓好和提升烧结固体燃料质量是降低固体燃耗的根本保证。要坚持以烧结杯试验参数为指导,修订烧结煤技术标准,降低烧结煤灰分采购,烧结煤质量改善,提高烧结煤直付量,强化固体燃料
水钢炼铁厂为了摸索和了解6#、7#机脱硫灰能否进入烧结工序进行循环利用的可能性,并根据烧结矿检验结果分析烧结矿有害元素变化情况及对高炉生产的影响,既达到烧结矿质量满足高炉生产需求,又减少脱硫灰直接外排堆放量和减少堆场压力的目的,于2015年3月开展了脱硫灰烧结试验研究。综合脱硫灰检验、试验结果分析,在水钢4#、5#烧结机的工艺条件下,在熔剂方面,采用小配比的脱硫灰与石灰石搭配使用是可行的。由于脱硫
本文总结了近年来九钢公司在烧结、高炉配矿结构优化方面做的工作,九钢铁前配矿是以烧结配矿结构优化为主,高炉配矿结构稳定为目标,同时考虑改善烧结矿质量,全方位的开展配矿优化工作.借鉴先进的配矿核算理念,通过自身努力设计、开发出新型配矿核算程序,把烧结与高炉的原料结构和炉渣碱度平衡、配矿成本紧密地关联在一起。理论配矿成分和配矿成本都能够简单、快捷的核算清楚。在配矿理论核算和实际生产中,密切关注烧结矿Al
通过对国内、国际煤炭市场的深入调研,发现高硫肥煤、焦煤资源丰富,且价格优势明显;通过对高硫煤和其相关煤种的工业分析和岩相分析后,进行了不同配煤方案的小焦炉炼焦试验,并将最佳试验配比用于生产,焦炭质量主要目标:Ad≤12.4%、St,d≤0.72%、M40≥88.0%、M10≤6.4%、CRI≤26.0%、CSR≥65.5%、DI≥87.5%。大大降低了吨焦配煤成本,取得了较好的经济效益。
烧结风量和负压水平对烧结过程有着决定性影响.在风量和负压的选择上有三种情况:即大风量高负压、大风量低负压和小风量低负压.宣钢近几年根据烧结设备状况、原料条件及高炉对烧结矿的质量要求,逐步改变原有的大风量高负压操作,结合烧结原料结构的变化,稳定控制适宜的烧结负压水平,既实现了节能环保又促进了烧结矿质量的稳定提高.