Ni+CrAlYSiN金属陶瓷涂层在油井管中的适用性研究

来源 :2014油气井管柱与管材国际会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yufengdetianxia
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采用真空电弧蒸镀技术在碳钢、合金钢、镍基高温合金等基体上制备Ni+CrAlYSiN金属陶瓷涂层;用SEM,EDX,TEM等手段表征了涂层的形貌、成分和结构;研究了涂层耐磨性、抗冲刷性、抗盐雾腐蚀性、抗热腐蚀性、抗热疲劳性.研究分析表明,该涂层主要由γ-Ni,fccAIN和fcc-CrN组成.涂层硬度约为9.8GPa,与NiCrAlYSi涂层相比,硬度提高约60%,耐磨性和抗冲刷性提高约30%.涂层具有优异的抗盐雾腐蚀性,抗热腐蚀性和抗高温热疲劳性.该涂层在油井管防腐耐磨领域具有广阔的市场前景.
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