提升井筒治理能力支撑油田高效开发

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  摘要:上世纪70、80年代由于技术标准低投入不足留下了井况隐患:一是套管钢级低,二是2000年之前固井水泥返高没有要求返到地面,三是油田初期注水强度大导致注入水上窜形成套返压力源。随着开发时间的延长,因历史条件、技术水平、认识手段不够等因素导致井况开始出现问题,减少井况对开发的影响是油田开发中的重要工作内容。面对问题从技术攻关、管理保障、资金投入等多方入手持续消减影响。
  关键词:水泥返高;井筒治理;报废封井;大修治理;高效开发
  1.井况问题增加,不及时治理将影响开发
  1.1套损井制约措施方案的有效落实
  扶余油田措施方案落实率72.9%,每年有173口井因井況原因无法实施。由于措施井的规模实施,必须推进套损井的治理,也是措施增产的开发需求。井况不正常套损井占总开井数29.4%(油井1862口,水井155口),油井占比高达38%,提升井筒治理能力,为油田高效开发奠定基础。
  1.2.套返隐患井影响注水方案的有效落实
  套返井作业力量的加强和治理技术的成熟,使套返井存量不断减少,治理周期不断缩短,因套返停注水井数逐年降低,保证了注水指标的顺利完成
  1.3.出砂出泥浆井限制油井产能的有效发挥
  因吐砂严重造成频繁作业,严重影响油井免修期。
  1.4.长停井未及时弃置封井埋下安全环保隐患
  长停报废井由于没有及时封井,造成注入水二次分配,影响油田开发效果,
  2.引进诊断技术,提高施工效率和质量
  2.1.组建井况测试班实现自主测试,高效推进生产运行
  自主测试首先保证了测试及时性:随时测试和资料的解释,为下步施工提供可靠依据。
  2.2.井下可视技术的引进为复杂井况治理提供准确依据
  技术原理:通过测井光缆将井下探头采集的视频数据实时上传至地面,根据视频内容了解井下技术状况。改进内容:边冲边测,解决井底脏测试图像不清晰问题
  2.3找井口技术的突破使遗失报废井封井成为可能
  由于城市发展外扩,导致部分废弃井井口被埋,应用GPS定位、金属探测仪查找难以准确定位,应用准确有效的井口探查技术迫在眉睫。加快试验引进井口探查技术:攻关直管、立管金属物定性判别技术,提高找井口准确率和速度攻关治理工艺,保证井筒满足生产需求。
  3.完善套损井治理工艺,提高措施方案落实率
  针对套管缩径影响措施方案落实,主要开展3项治理工艺:除垢技术、整形技术、大修治套技术,
  3.1针对结垢缩径导致措施不成井采取套管除垢技术:酸洗、刮削。
  3.2针对轻微套损井采取套管液压整形技术
  组成及原理:由整形头、双向开关、多级液压推进器、锚定器等组成,整形器下到预定位置遇阻后,用泵车打压10-25MPa,经液压系统多级增压后整形头使套管恢复原状。
  使用井况:套变处无明显错断;套变井段附近无阻碍异物,确保工具能够通过套变位置
  3.3针对中度套损井采取大修治套技术
  主要有顿击式套管整形、碾压是涨管整形、小直径治套打通道及上部套损取换套。
  3.4发展套返井治理技术,保证油水井环保生产
  通过完善治理技术,拓宽治理思路达到“出现一口治理一口”的良性循环,因套返停注水井、影响水量降到历史最低。
  3.5有表套、吐泥岩、易丢鱼套返井技术攻关获得成功
  技术路线:套内生产管柱不起作为防丢鱼扶正管,采用无接箍套铣筒,通过套铣空间和速度控制返出物大小防止卡钻,连续套铣通过吐泥岩层段后取换套。
  技术难点:有表套套铣空间小易损坏套管丢鱼;套铣过程吐泥岩易卡钻;因吐泥岩严重换套后固井难
  3.6丢鱼疑难套返井封井技术取得突破
  技术路线:由于套返井丢鱼没有封井通道,采取打新井让新老井眼建立沟通,通过对新井注水泥封堵老井上返通道,从而彻底封过丢鱼顶的套返井。
  技术难点:岩层坍塌不进尺,泥岩上返固井难;新老油层沟通难(治理周期超2个月)
  3.7建立长期泄压点控制套返套返
  技术路线:针对地下有储量开发有需求、套内无法治理疑难井,建立长期泄压点,与老井井底位移不超过5米,打一口新井,然后采取定向射孔、压裂沟通,通过生产排液控制套返隐患。
  技术难点:打表套到坍塌泥岩层不进尺,泥岩上返固井难,主要采取的措施是采取连续套铣、配制优质泥浆、加大泥浆泵的排量等。
  3.8有潜力深部套管错断疑难井侧钻继续发挥剩余产能
  技术路线:针对油层段上部套管错断出泥浆无法维持生产,优选剩余油潜力大区域,上部井况及固井胶结较好开展大修侧钻治理,,实现长停油井的有效动用。裸眼完井,不射孔,不压裂。
  主要是将错断点一下采取水泥封固措施,然后在错断点以上采取套管开窗侧钻的方法,投产利用原井场、设备、管线、电路。技术难点:确定导斜器位置和方位,摸索合理工作制度延长免修期。
  3.9应用多种防砂措施,提高油井生产时率
  近年出砂出泥浆井严重油井生产时率。通过采取“工艺排砂—井筒防砂—油层固砂”的三级治理技术手段,逐级消除砂影响,稳定生产,2019年针对出砂出泥浆严重停产油井应用化学防砂工艺9口井日产油5.95吨,取得较好效果。
  3.10分类治理报废井,及时消除井类隐患
  通过分类规模封井,消除安全环保隐患;重点区域做好管控、严防隐患发生;通过制定应急预案、储备应急物资,保证出现问题及时治理
  3.11推广预防措施,控制套损井的增加
  及时封井、新井套断得到有效控制:开钻前全面普查周边井井况,超前治理套漏井和长停井。
  通过以上措施的实施,持续规模治理,取得显著的开发效果
  4.1井筒治理的规模应用,增加油井产量
  统计3年时间实施井筒治理2195井次,成功1783井次,成功率81.2%。年施工594井次,年增油9030吨,单井年增油15.2吨
  4.2加快套返井治理进度,减少注水量影响
  套返井作业力量的加强和治理技术的成熟,使套返井存量不断减少,治理周期不断缩短,因套返停注水井数逐年降低,保证了注水指标的顺利完成
  4.3实施规模封井,消除安全环保开发隐患
  实时梳理报废井现状,积极推进报废井找井、协调、治理力度,消减隐患实现绿色生产。
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