铁选车间磨前技术改造的生产实践

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  摘要:针对我单位铁矿技改铁矿选矿车间的实际情况,对磨前工艺、设备不断进行了优化技术改造。生产实践证明,技术改造能提前抛弃部分尾矿,提高入磨矿石品位,降低磨矿能耗,为矿山获得了良好的技术经济效益。
  关键词:铁矿石 磁选 节能降耗
  东沟坝分公司铁选车间是1986年建成投产的小型选矿车间,生产车间工艺流程经过几次较大的技术改造,2002年6月生产能力可达到15~20万吨/年,年产铁精矿粉6~9万t。所选矿石中的主要金属矿物以磁铁矿为主,伴有假象赤铁矿,黄铁矿,磁黄铁矿等,脉石矿物有石英,白云石,绿泥石,绢云母。矿石硬度为6.2,硬度大,破矿难度大。
  选矿车间处理矿石性质相对比较复杂,由于矿体比较狭窄,且随着采矿生产不断向井下深部推进,原矿贫化率逐年增大,虽然经过破碎作业几次干式磁力滚筒的预选抛尾,入磨原矿品位仍在20~25%之间,其结果导致入磨量增大,选矿成本增加。因此,我车间根据矿山实际情况,对磨前工艺流程以及配套设备进行了技术攻关改造。生产实际证明,技术改造能提前抛弃部分尾矿,提高入磨品位,降低磨矿能耗,取得了十分可观的经济效益。
  一、技术改造的生产实践
  1.颚式破碎机在破碎工艺中的应用
  2.干式磁滑轮预选工艺的优化改造
  本矿是原矿铁品位相对较贫的铁矿山,同时,由于先进的采矿技术以及大型采掘设备的应用,再加上大量民采铁矿石的混入,从而较大程度地降低了入磨铁品位。因此,围绕磨矿前剔除废石,提高入磨品位,实现选矿厂的节能降耗,开展了一系列的试验研究和技术改造,均取得了比较理想的效果。通过多年的预选工艺改造,现破碎作业为二段一闭路、三抛(尾)一回收的工艺流程。对干选磁选设备进行了改进,我们采用了改变减速机速比,将皮带速度提高至原来的1.25倍,同时在磁滑轮下料口处设置可调换挡板,对于那些晶体颗粒特细的矿石,因矿石和脉石的赋存状态复杂,经过干选很容易使矿石随脉石抛出,可以通过调整挡板角度,减少矿石抛出量,增加干选回收率,选矿厂的干式磁滑轮预选工艺改造实现了全部矿石的多次预选抛尾,新工艺使选矿厂的主要技术经济指标有了很大的改善,表2是技术改造前后生产指标的考察对比。可见,通过技术改造使入磨品位提高2.05个百分点,废石抛废率提高3.85个百分点,废石中的铁品位仅在6%左右,为合格尾矿,符合抛废要求。
  3.磨前湿式预选工艺的技术改造
  通过多次的设备、工艺技术改造,选矿厂的主要技术经济指标有了很大的提高。但由于破碎产品粒度的降低,干式磁力滚筒预选工艺对细粒磁铁矿原矿的预选效果不理想。因此,我车间于2010年3月成立了湿式预选技术攻关小组,对细粒铁矿石湿式预选的可行性进行论证和研究。通过2个月工业试验探索,攻关小组获得了大量的原始数据,半工业试验流程试验结果见表3。从试验结果可见,铁精矿品位提高5.45个百分点,全铁回收率可达95.25%;对于粗粒和中粒尾矿可作为合格尾矿丢废,但细粒尾矿含铁品位大于9%,品位较高,必须在工艺流程中加以回收利用。2010年5月,在试验论证的基础上,对磨前湿式预选工艺进行工业安装调试,在球磨机前增设1台自制矿浆搅拌机和1台半逆流型湿式磁选机,铁精矿进入球磨机磨矿,预选尾矿进入自定中心振动筛筛分分级,+4mm粒级废石作为建筑用石料,-4mm粒级用砂泵打回选别作业再选。经过2~3个月的试生产调试,湿式预选工艺基本运行正常,主要生产技术经济指标达到比较理想的效果,其考察结果为入磨矿石铁品位由以前的31.45%提高至36.27%,废石铁品位5.97%,抛废产率9.13%。球磨机入磨品位大幅提高,为提升磨机生产能力创造了良好的条件。
  二、技术经济效益分析
  1.颚式破碎机工艺技术经济效益分析
  以年处理原矿量15万t计算,破碎机改造可节省细碎电耗6.2万元,降低维修费用2.9万元,“多碎少磨”增加球磨机台时处理量2.5t,可年增经济效益14.8万元。
  2.矿石预选技术经济效益分析
  由于入磨原矿品位的提高,在球磨机同等处理量条件下,增加了球磨机的有效处理量,铁精粉产量有了明显提高,每年可增加铁精粉产量1.6万吨,增加经济效益近100万元,同时由于废石入磨量的减少,矿石干式和湿式预选工艺每年可抛废石量3.2万t以上,按原矿磨选加工费用12.17元/t计算,每年可节省选矿加工费用38.9万元。
  3.由于减少了废石的入磨量,亦相应地减少了尾矿的输送量,每年可节约尾矿库容2.10万m3,且延长了尾矿库的服务年限,相当于节约尾矿输送、维护费用8.4万元。
  以上增收节支合计171.2万元。经济效益可观。
  三、结论
  1.颚式破碎机具有破碎比大,处理能力高且出料粒度细、均匀等特点。生产实践证明,破碎机的技术改造是成功的,为矿山取得了良好的经济效益。
  2.选矿厂预选工艺流程经过多次的技术改造,实现了粗粒矿石和细粒矿石全部进行磁滑轮预选抛尾,总抛尾率可达25%以上,提高了入磨矿石品位,增大了原矿处理能力和铁精矿产量,为矿山获得了显著的经济效益。增收节支合计71.2万元。
  3.磨前湿式预选工艺改造的成功,弥补了干式磁滑轮预选细粒铁矿石的不足;同时,在很大程度上提高了选矿生产能力,减少了尾矿处理等有关费用。车间技术改造的成功,也为同类矿山的技术改造提供了一定的借鉴作用。
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