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[摘 要]莲花台水电站坝基基础因其地质条件复杂,坝基岩体条件较差,溶洞、溶槽发育,并伴有顺河流方向大断层,为确保坝基基础稳定,断层区增设Ⅲ序孔,增加悬空锚杆。不同地层采用不同浆液变换标准及灌浆压力控制标准,并采用不同施工工艺,为类似工程的设计、施工提供借鉴。
[关键词]莲花台水电站 坝基基础 固结灌浆 施工工艺
中图分类号:TU755.2+2 文献标识码:TU 文章编号:1009―914X(2013)34―0281―01
1、工程概况
莲花台水电站是丹江干流梯级开发的龙头电站。坝址位于陕西省商南县湘河镇莲花台村上游1.0km,距县城51km。该工程为碾压砼重力坝,由右岸非溢流坝段、左岸溢流坝段、泄洪排砂孔、消力池、右岸坝后厂房组成。最大坝高70.2m,装机容量2×20MW。
大坝坝基左半部为钠长石绿泥正片岩,右半部为白云质灰岩,两者以顺河断层接触,断层位置偏于河床右岸,开挖揭露后,断层破碎带宽15~30m,断层宽6-8m,由黑色糜棱岩、碎裂岩组成,右岸灰岩岩溶发育,以溶洞和溶隙为主,地下水沿溶洞、溶隙涌出,具承压性质。由于构造作用岩石挤压破碎严重,溶裂、溶洞联袂构成了厂基强透水带,是岩溶水活动和排泄的主要通道,实为不良地质条件,见岩溶补充勘探布置图。
2.坝基固结灌浆灌前试验区选择
依照坝基地质概况,拟分三个区即右半部1—4#坝段为灰岩灌区(选取3#坝段做为灌前实验区);5#—6#坝段为断层及影响带灌区;7—10#坝段片岩灌区(选取7#坝段做为灌前试验区)。针对不同岩性,裂隙性质,采取不同灌浆工艺。
3.坝基固结灌浆施工工艺
3.1钻孔
优先使用岩芯回转钻机,也可采用冲击回转100B钻进,固结灌浆要求钻机竖机垂直。钻孔班报应详细记录,孔内返水情况(深度、高程),掉钻位置(深度、高程),岩性变化等。
3.2裂隙冲洗和压水试验
裂隙冲洗在灌浆前应采用压力水进行裂隙冲洗,直至回水清净或大于20min。压力为灌浆压力的80%,不大于1Mpa,若大于1Mpa,采用1Mpa。压水试验应在裂隙冲洗后进行。
3.3固结灌浆分序、分段及灌浆方法
按设计要求一般分为二次序,不良地质条件(断层带及影响带)分为三次序。孔深5m,一次终孔。孔深8m,第一段为接触灌段,宜为3.0m,第二段以5m 为一段。孔深12 m时,第一段3.0m;第二段5m;第三段4m。
采用孔口止浆,射浆管距孔底不大于0.5m,孔内循环灌浆法。
3.4灌浆压力和浆液变换
3.4.1灌浆压力
根据设计压力使用范围值,确定分段压力。
① 边坡无盖重区采用设计值0.2 Mpa—0.4 Mpa(1、2、8、9、10#坝段)。
② 坝基有盖重区采用设计值0.4 Mpa—0.7Mpa(2、3、4、5、6、7#坝段),第1段0.4Mpa,第2段0.6Mpa,第3段0.7Mpa(全压力,回浆管孔口表压力)。
3.4.2开灌比确定及浆液变换
按前述分区提出不同地质情况进行浆液变换
① 片岩区
层理发育裂隙多为闭合裂隙,故按设计施工技术要求2:1开灌,4个比级2:1、1:1、0.8:1、0.5:1,逐级变换。
② 灰岩区
i 断层破碎带
开挖揭露以灰黑色糜棱岩和碎裂岩组成,糜棱岩呈泥化状挤压比较紧密,碎裂岩,挤压破碎呈块状体,以张性断裂为主具承压水,故糜棱岩灌注应以2:1水泥浆液为主,遵循浆液变换原则。灌注灰量到3T时可改为1:1:1水泥砂浆施灌,达到设计压力,以浓浆灌注闭浆、封口。
ⅱ 断层影响带
施钻过程中,无掉钻且返水,按正常地层2:1开灌,由稀变浓逐级变换。若有掉钻且不返水,则开灌比1:1,逐级变浆,变至0.5:1 压力流量无明显变化,则改为1:1:1或1:1:1.5水泥砂浆灌注,当注入率明显减少,压力持续上升时再退回0.5:1浓浆灌注直至结束,闭浆。
③溶洞區
灌注1:1:1.5水泥砂浆充填,若有明显掉钻或返水明显为棕黄色淤泥质粘土时,则采取大口径扩孔,清水冲洗稀释后,预压骨料(小石和粗砂)回填,水泥浆液通过钻杆花管压力灌注预压骨料内,充浆后测量骨料顶面高程,依次填料充浆,结束后待凝3d重新打孔灌注水泥浆液。
3.5灌浆结束标准及封孔
在最大设计压力下注入率不大于1L/min后,持续灌注30min即可结束。采用全孔灌浆封孔法,当遇有孔口返浆时应采取屏浆措施。
4.大坝坝基固结灌浆施工控制措施
过程监理
过程监理主要通过“三控制”,“两管理”,“一协调”来实现进度、质量、投资控制。为实现三大目标主要围绕以下几个环节做好过程监理。
①.施工阶段监理主要任务是将设计图纸变为可使用产品,以达到提高厂基岩体的整体性和承载能力。为此,在熟读设计文件图纸的基础上,认真进行技术交底并举办固结灌浆培训班,理顺灌浆程序,为全面、多机组灌浆做好铺垫。
②.统一灌浆使用表式,实行监理24小时旁站,并做好现场旁站记录。现场监理对当班施工资料及时进行校核,签认,并建立监理电子文档。
③.质量控制:实施“监、检、帮、促’四字方针,认真做好事前控制,过程检查,事后验收三个阶段来实现质量控制。质量控制以单孔、钻进、冲洗、压水、灌浆、封孔等工序为主。
5.灌浆压力控制与瞬时压力控制
莲花台水电站坝基固结灌浆采用高灌浆压力,特别是灌浆结束阶段持续高的灌浆压力,是指能使裂隙张开变形的压力,是在岩体弹性变形范围内的压力。灌浆效果取决于很多因素,但灌浆压力是十分重要的一个因素。为使浆液输送到理想的地层裂隙中,就必须给一定的压力,压力由灌浆泵施给。此压力要克服浆液本身内聚力和摩擦力,同时还要克服浆液沿管路、钻孔孔壁、裂隙壁面的阻力。压力使用是一个很复杂的问题,过大则产生劈裂,过小把裂隙冲不开,直接影响灌浆效果。为此,我们在遵循设计压力情况下,施灌中给一个瞬时压力,即被设计压力大一些。与别的水电站固结灌浆不同之处是:一般情况下,瞬时压力为设计压力的1.2~1.3倍,作用时间1~2min,然后很快回到设计压力,其目的达到瞬时扩缝(在岩石弹性范围内),可提高灌浆效果。施压的另一个重要作用是排除灌浆中多余水分,排除的越多,灌浆效果越好。排除的途径:一是通过压力迫使多余水分排走叫做压迫排水;二是灌浆过程流动浆液由于远离钻孔,流动速度降低。当流动速度不能再携带水泥时,其中一部分颗粒在重力作用下便沉积下来,叫沉积排水。在沉积排水情况下浆液变稀,直至变成清水流到远处。有鉴于此,规范为什么要求在达到终灌后仍要不解除压力再延续30min才能结束,道理就在于此。所以终灌后必须高度重视延续时间,只能多不能少,实际施工中记录宁可多延续5min,以满足资料要求。
上述过程除在高灌浆压力下有进一步排水的可能,岩体的回弹作用也将十分重要,其压力持续施加,将导致裂隙中浆体进一步密实和充填饱满,并伴随着排水过程持续进行,排水的出路则是岩石本身和微细裂隙的存在。此过程中压滤析水的重大作用将显现,而良好的排水条件是形成饱满高强水泥灌浆结石体的关键,许多高压灌浆工程开挖后可以观测到饱满高强水泥灌浆结石,高压灌浆在岩体弹性变形范围内是合适的,但过高的压力是不必要的甚至是有害的。此双限压力实施效果明显,对现灌浆工程提供参考。
6.检查孔压水试验
依据DL/T5148-2001规范,对固结灌浆仅采用压水试验进行检查,设计要求质量标准≤5Lu。检查孔的数量为固结灌浆料孔数的5﹪。检查孔要求孔径不小于91mm,自上而下分段卡塞进行压水,压水为单点法。
7.灌前、灌后地层透水率及取芯、结石情况
由此表得知,灌浆后灌浆范围内地层岩体透水率均满足设计要求小于5 Lu,灌后较灌前透水率减小19倍。随着灌浆序次的增加,Ⅱ序孔可见水泥结石,检查孔结石更明显。可以看出,水泥结石多沿裂隙面和软弱夹层面侵入,结石无气泡,密实,采取率87—90﹪。说明灌浆在压力作用下充填较好。
8.结论及建议
莲花台水电站坝基基础固结灌浆面临施工期紧张,地质条件复杂,施工难度大的紧张局势下,经过几次专家组会议协商,严格技术处理措施与质量过程控制,与业主、设计、承包方共同配合下,巩固了坝基的稳定,坝基固结灌浆取得良好的固结效果。但因其断层深度、宽度大,又与河流走向一致,建议长期进行断层变形观测,断层区渗压观测。
参考文献
[1] DL/T5148-2001,水工建筑物水泥灌浆施工技术规范.
作者简介
唐蕾,陕西西安人,(1984.5~ ),现从事水利水电施工监理工作。
[关键词]莲花台水电站 坝基基础 固结灌浆 施工工艺
中图分类号:TU755.2+2 文献标识码:TU 文章编号:1009―914X(2013)34―0281―01
1、工程概况
莲花台水电站是丹江干流梯级开发的龙头电站。坝址位于陕西省商南县湘河镇莲花台村上游1.0km,距县城51km。该工程为碾压砼重力坝,由右岸非溢流坝段、左岸溢流坝段、泄洪排砂孔、消力池、右岸坝后厂房组成。最大坝高70.2m,装机容量2×20MW。
大坝坝基左半部为钠长石绿泥正片岩,右半部为白云质灰岩,两者以顺河断层接触,断层位置偏于河床右岸,开挖揭露后,断层破碎带宽15~30m,断层宽6-8m,由黑色糜棱岩、碎裂岩组成,右岸灰岩岩溶发育,以溶洞和溶隙为主,地下水沿溶洞、溶隙涌出,具承压性质。由于构造作用岩石挤压破碎严重,溶裂、溶洞联袂构成了厂基强透水带,是岩溶水活动和排泄的主要通道,实为不良地质条件,见岩溶补充勘探布置图。
2.坝基固结灌浆灌前试验区选择
依照坝基地质概况,拟分三个区即右半部1—4#坝段为灰岩灌区(选取3#坝段做为灌前实验区);5#—6#坝段为断层及影响带灌区;7—10#坝段片岩灌区(选取7#坝段做为灌前试验区)。针对不同岩性,裂隙性质,采取不同灌浆工艺。
3.坝基固结灌浆施工工艺
3.1钻孔
优先使用岩芯回转钻机,也可采用冲击回转100B钻进,固结灌浆要求钻机竖机垂直。钻孔班报应详细记录,孔内返水情况(深度、高程),掉钻位置(深度、高程),岩性变化等。
3.2裂隙冲洗和压水试验
裂隙冲洗在灌浆前应采用压力水进行裂隙冲洗,直至回水清净或大于20min。压力为灌浆压力的80%,不大于1Mpa,若大于1Mpa,采用1Mpa。压水试验应在裂隙冲洗后进行。
3.3固结灌浆分序、分段及灌浆方法
按设计要求一般分为二次序,不良地质条件(断层带及影响带)分为三次序。孔深5m,一次终孔。孔深8m,第一段为接触灌段,宜为3.0m,第二段以5m 为一段。孔深12 m时,第一段3.0m;第二段5m;第三段4m。
采用孔口止浆,射浆管距孔底不大于0.5m,孔内循环灌浆法。
3.4灌浆压力和浆液变换
3.4.1灌浆压力
根据设计压力使用范围值,确定分段压力。
① 边坡无盖重区采用设计值0.2 Mpa—0.4 Mpa(1、2、8、9、10#坝段)。
② 坝基有盖重区采用设计值0.4 Mpa—0.7Mpa(2、3、4、5、6、7#坝段),第1段0.4Mpa,第2段0.6Mpa,第3段0.7Mpa(全压力,回浆管孔口表压力)。
3.4.2开灌比确定及浆液变换
按前述分区提出不同地质情况进行浆液变换
① 片岩区
层理发育裂隙多为闭合裂隙,故按设计施工技术要求2:1开灌,4个比级2:1、1:1、0.8:1、0.5:1,逐级变换。
② 灰岩区
i 断层破碎带
开挖揭露以灰黑色糜棱岩和碎裂岩组成,糜棱岩呈泥化状挤压比较紧密,碎裂岩,挤压破碎呈块状体,以张性断裂为主具承压水,故糜棱岩灌注应以2:1水泥浆液为主,遵循浆液变换原则。灌注灰量到3T时可改为1:1:1水泥砂浆施灌,达到设计压力,以浓浆灌注闭浆、封口。
ⅱ 断层影响带
施钻过程中,无掉钻且返水,按正常地层2:1开灌,由稀变浓逐级变换。若有掉钻且不返水,则开灌比1:1,逐级变浆,变至0.5:1 压力流量无明显变化,则改为1:1:1或1:1:1.5水泥砂浆灌注,当注入率明显减少,压力持续上升时再退回0.5:1浓浆灌注直至结束,闭浆。
③溶洞區
灌注1:1:1.5水泥砂浆充填,若有明显掉钻或返水明显为棕黄色淤泥质粘土时,则采取大口径扩孔,清水冲洗稀释后,预压骨料(小石和粗砂)回填,水泥浆液通过钻杆花管压力灌注预压骨料内,充浆后测量骨料顶面高程,依次填料充浆,结束后待凝3d重新打孔灌注水泥浆液。
3.5灌浆结束标准及封孔
在最大设计压力下注入率不大于1L/min后,持续灌注30min即可结束。采用全孔灌浆封孔法,当遇有孔口返浆时应采取屏浆措施。
4.大坝坝基固结灌浆施工控制措施
过程监理
过程监理主要通过“三控制”,“两管理”,“一协调”来实现进度、质量、投资控制。为实现三大目标主要围绕以下几个环节做好过程监理。
①.施工阶段监理主要任务是将设计图纸变为可使用产品,以达到提高厂基岩体的整体性和承载能力。为此,在熟读设计文件图纸的基础上,认真进行技术交底并举办固结灌浆培训班,理顺灌浆程序,为全面、多机组灌浆做好铺垫。
②.统一灌浆使用表式,实行监理24小时旁站,并做好现场旁站记录。现场监理对当班施工资料及时进行校核,签认,并建立监理电子文档。
③.质量控制:实施“监、检、帮、促’四字方针,认真做好事前控制,过程检查,事后验收三个阶段来实现质量控制。质量控制以单孔、钻进、冲洗、压水、灌浆、封孔等工序为主。
5.灌浆压力控制与瞬时压力控制
莲花台水电站坝基固结灌浆采用高灌浆压力,特别是灌浆结束阶段持续高的灌浆压力,是指能使裂隙张开变形的压力,是在岩体弹性变形范围内的压力。灌浆效果取决于很多因素,但灌浆压力是十分重要的一个因素。为使浆液输送到理想的地层裂隙中,就必须给一定的压力,压力由灌浆泵施给。此压力要克服浆液本身内聚力和摩擦力,同时还要克服浆液沿管路、钻孔孔壁、裂隙壁面的阻力。压力使用是一个很复杂的问题,过大则产生劈裂,过小把裂隙冲不开,直接影响灌浆效果。为此,我们在遵循设计压力情况下,施灌中给一个瞬时压力,即被设计压力大一些。与别的水电站固结灌浆不同之处是:一般情况下,瞬时压力为设计压力的1.2~1.3倍,作用时间1~2min,然后很快回到设计压力,其目的达到瞬时扩缝(在岩石弹性范围内),可提高灌浆效果。施压的另一个重要作用是排除灌浆中多余水分,排除的越多,灌浆效果越好。排除的途径:一是通过压力迫使多余水分排走叫做压迫排水;二是灌浆过程流动浆液由于远离钻孔,流动速度降低。当流动速度不能再携带水泥时,其中一部分颗粒在重力作用下便沉积下来,叫沉积排水。在沉积排水情况下浆液变稀,直至变成清水流到远处。有鉴于此,规范为什么要求在达到终灌后仍要不解除压力再延续30min才能结束,道理就在于此。所以终灌后必须高度重视延续时间,只能多不能少,实际施工中记录宁可多延续5min,以满足资料要求。
上述过程除在高灌浆压力下有进一步排水的可能,岩体的回弹作用也将十分重要,其压力持续施加,将导致裂隙中浆体进一步密实和充填饱满,并伴随着排水过程持续进行,排水的出路则是岩石本身和微细裂隙的存在。此过程中压滤析水的重大作用将显现,而良好的排水条件是形成饱满高强水泥灌浆结石体的关键,许多高压灌浆工程开挖后可以观测到饱满高强水泥灌浆结石,高压灌浆在岩体弹性变形范围内是合适的,但过高的压力是不必要的甚至是有害的。此双限压力实施效果明显,对现灌浆工程提供参考。
6.检查孔压水试验
依据DL/T5148-2001规范,对固结灌浆仅采用压水试验进行检查,设计要求质量标准≤5Lu。检查孔的数量为固结灌浆料孔数的5﹪。检查孔要求孔径不小于91mm,自上而下分段卡塞进行压水,压水为单点法。
7.灌前、灌后地层透水率及取芯、结石情况
由此表得知,灌浆后灌浆范围内地层岩体透水率均满足设计要求小于5 Lu,灌后较灌前透水率减小19倍。随着灌浆序次的增加,Ⅱ序孔可见水泥结石,检查孔结石更明显。可以看出,水泥结石多沿裂隙面和软弱夹层面侵入,结石无气泡,密实,采取率87—90﹪。说明灌浆在压力作用下充填较好。
8.结论及建议
莲花台水电站坝基基础固结灌浆面临施工期紧张,地质条件复杂,施工难度大的紧张局势下,经过几次专家组会议协商,严格技术处理措施与质量过程控制,与业主、设计、承包方共同配合下,巩固了坝基的稳定,坝基固结灌浆取得良好的固结效果。但因其断层深度、宽度大,又与河流走向一致,建议长期进行断层变形观测,断层区渗压观测。
参考文献
[1] DL/T5148-2001,水工建筑物水泥灌浆施工技术规范.
作者简介
唐蕾,陕西西安人,(1984.5~ ),现从事水利水电施工监理工作。