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【摘 要】本文对准东电网基本概况进行了描述,并对电网优化改造项目实施过程进行了总结,为准东油田电网今后升级改造工作提供一定的经验和借鉴。通过优化改造前后运行情况对比分析,来验证电网优化改造对确保电网安全经济运行的重要性。
【关键词】准东电网;输电线路;优化改造;效果分析
1 准东油田电网结构概况
准东电网是集发电、输变电、供配电为一体的电力系统。系统有一座发电容量为36MW的发电厂,发电量为15MW彩南燃机电站一座;有三座110kV变电所,变电容量为56MVA ; 35kV变电所10座,变电容量为26.35MVA;网内有110kV线路3条,总长度约242km ;35kV线路8条,总长度约191 km;10KV/6KV线路70条(其中架空线路47条,电缆出线23条),总长度623km。
2 电网优化改造实施及效果分析
2.1 35KV北十六变电所微机改造
微机保护装置与该所现有的电磁式继电保护装置相比较优缺点主要体现在以下几方面: 维护调试方便;可靠性高;易于获得各种附加功能;保护性能容易得到改善;使用灵活方便。经过反复实地考察、对比最后选定深圳南瑞科技有限公司生产的ISA-300型变电站综合自动化系统应用于该所的控保系统改造.于2007年5月完成了改造工作。ISA-300型变电站综合自动化系统按结构层次可划分为站控层和间隔层两部分.站控层是系统的监视控制中心、集成中心和远动联结中心,该层完成对整个综合自动化系统的数据采集、处理、显示和监示功能,并在满足权限和逻辑时,对相应的设备进行控制,还为运行人员提供各种控制管理功能,并提供多种外部系统接入界面。间隔层主要由各种保护装置、测控装置和保护测控一体化装置组成。
2.2 变电所电容器改造
由于北十六、火烧山、彩南变电所建成投产时采用的是分布式电容器,该电容器经过十几年运行,普遍存渗漏油严重、绝缘老化、穿击放电等现象,2001年我厂曾对火烧山、彩南变电所电容器进行同型号更换,但因变电所处在沙漠戈壁,运行环境较差,电容器运行状况很差,造成电容器不能正常运行,因此,经过我厂技术人员的调研和咨询,决定采用无锡华能电力电容器有限公司生产的型号为:TBB10系列集合式电容器,其中包含电容器、电抗器、放电线圈、氧化锌避雷器、电容器可调控制器、放电计数器。
2.3 变电所少油断路器改造
由于准东油田电网变电所从建成投产运行已达十几年之久,当初10KV、35KV采用的是沙油断路器,经过十几年的运行,故障率较高,经我厂技术人员从经济、实用性角度的调研,决定将原有SN10-Ⅱ型和SN35-Ⅰ型少油断路器改为陕西宝光的ZN30-12/2000-20型和ZN5-40.5/1600-31.5型电磁式真空断路器,计划从2002年开始,逐步对北十六、火烧山变电所沙油断路器进行改造。2005年准东电网优工程将未改造火烧山11台10KV少油断路和彩南5台35KV少油断路器纳入了改造工程项目。
2.4 35KV瓷横担线路改造
准东油田电网内现有35kV瓷横担线路2条,分别为35KV水源线和35KV三北线。35KV水源线于1991年建成,担负火烧山油田、彩南油田用水的供电负荷,是油田生产的重要环节,35KV三北线建设于1989年,前期一直是通往北十六油区唯一输电线路,后来随着三台电站的关停、北三台简变的投产、35KV电北线投入运行,该线路成为连接北三台简变与北十六变电所的输电线路。
2.5 10KV(6KV)配网线路改造
准东油田配网共有架空线47条,总长度约623km,线路电压多为10kV(除三台电厂2条6KV直配线路和北三台6KV输油生活线),一般干线为LGJ-95,支线为LGJ-50。网内共有运行的配电变压器1199台,总容量约105786kVA。配网线路存在的问题:
(1)配电变压器已超过大修期多年却没有进行大修,出现油漆剥落、绝缘胶垫老化、桩头烧毁、损耗过大等一系列问题。应有计划地按照规定进行大修。还有部分高耗能配电变压器。
(2)重要负荷(如北十六线、北三十一线等油区线)系单回路供电,未实现环网供电,供电可靠性差。若实现环网,供电方式灵活,即便于检修维护,又能减小停电范围,缩短故障停电时间。
(3)配电线路未按照规程规定的周期进行停电检修,故障率较高。线路的弛度、倒挂、固沙等工作均应列入检修内容。
(4)10kV配电线路柱上油断路器、隔离开关属老旧设备,设备线夹铜铝板接触不良,易发生断裂故障。应有计划的更换为真空开关,同时更换部分设备线夹。
(5)部分分支线路只有隔离刀闸,没有负荷开关(如北十六线),线路一旦出现问题不便于操作处理,应加装真空隔离负荷开关。
(6)由于多数针瓶投产前未经过任何试验检测,常年运行,又缺乏有效的在线监测手段,瓷件表面被尘土覆盖,当阴雨天气来临时,很容易导致瓷件击穿造成接地或断线故障的发生。
3 简变改造前后运行状况分析
表1 简变故障次数统计图
从上表可以看出,简变改造前故障呈上升趋势,随着2006年简变改造工作的展开,故障率呈下降趋势。
图1 简变改造前故障分布图
如图1所示,由于简变改造工作于2006年4月开始、2007年8月结束,历经一年多的时间,上表开关故障、接地故障、穿越故障属在运行待改造简变发生故障。随着简变改造工作的结束,运行状况得到明显的改善,故障率降低了,简变的整体性、安全可靠性,稳定性得到进一点提升。
4 结论
准东油田电网经过近三年的优化改造,逐步扭转了准东电网可靠性差、运行不稳定、技术、设备、管理落后等局面,为以后准东电网的升级改造积累的宝贵的经验;通过这次改造,全面提升了准东电网的运行的可靠性和整体的稳定性,为准东油田的发展打下坚实的基础。
参考文献:
[1]《准东油田电网调整工程》.新疆时代石油工程有限公司.
[2]《准东电厂电网调整改造可研》.新疆石油管理局工程咨询公司.
[3]《准东电网优化改造方案研究报告》.新疆石油管理局工程咨询公司.
[4]《准东电网停电记录》.东供电公司.
【关键词】准东电网;输电线路;优化改造;效果分析
1 准东油田电网结构概况
准东电网是集发电、输变电、供配电为一体的电力系统。系统有一座发电容量为36MW的发电厂,发电量为15MW彩南燃机电站一座;有三座110kV变电所,变电容量为56MVA ; 35kV变电所10座,变电容量为26.35MVA;网内有110kV线路3条,总长度约242km ;35kV线路8条,总长度约191 km;10KV/6KV线路70条(其中架空线路47条,电缆出线23条),总长度623km。
2 电网优化改造实施及效果分析
2.1 35KV北十六变电所微机改造
微机保护装置与该所现有的电磁式继电保护装置相比较优缺点主要体现在以下几方面: 维护调试方便;可靠性高;易于获得各种附加功能;保护性能容易得到改善;使用灵活方便。经过反复实地考察、对比最后选定深圳南瑞科技有限公司生产的ISA-300型变电站综合自动化系统应用于该所的控保系统改造.于2007年5月完成了改造工作。ISA-300型变电站综合自动化系统按结构层次可划分为站控层和间隔层两部分.站控层是系统的监视控制中心、集成中心和远动联结中心,该层完成对整个综合自动化系统的数据采集、处理、显示和监示功能,并在满足权限和逻辑时,对相应的设备进行控制,还为运行人员提供各种控制管理功能,并提供多种外部系统接入界面。间隔层主要由各种保护装置、测控装置和保护测控一体化装置组成。
2.2 变电所电容器改造
由于北十六、火烧山、彩南变电所建成投产时采用的是分布式电容器,该电容器经过十几年运行,普遍存渗漏油严重、绝缘老化、穿击放电等现象,2001年我厂曾对火烧山、彩南变电所电容器进行同型号更换,但因变电所处在沙漠戈壁,运行环境较差,电容器运行状况很差,造成电容器不能正常运行,因此,经过我厂技术人员的调研和咨询,决定采用无锡华能电力电容器有限公司生产的型号为:TBB10系列集合式电容器,其中包含电容器、电抗器、放电线圈、氧化锌避雷器、电容器可调控制器、放电计数器。
2.3 变电所少油断路器改造
由于准东油田电网变电所从建成投产运行已达十几年之久,当初10KV、35KV采用的是沙油断路器,经过十几年的运行,故障率较高,经我厂技术人员从经济、实用性角度的调研,决定将原有SN10-Ⅱ型和SN35-Ⅰ型少油断路器改为陕西宝光的ZN30-12/2000-20型和ZN5-40.5/1600-31.5型电磁式真空断路器,计划从2002年开始,逐步对北十六、火烧山变电所沙油断路器进行改造。2005年准东电网优工程将未改造火烧山11台10KV少油断路和彩南5台35KV少油断路器纳入了改造工程项目。
2.4 35KV瓷横担线路改造
准东油田电网内现有35kV瓷横担线路2条,分别为35KV水源线和35KV三北线。35KV水源线于1991年建成,担负火烧山油田、彩南油田用水的供电负荷,是油田生产的重要环节,35KV三北线建设于1989年,前期一直是通往北十六油区唯一输电线路,后来随着三台电站的关停、北三台简变的投产、35KV电北线投入运行,该线路成为连接北三台简变与北十六变电所的输电线路。
2.5 10KV(6KV)配网线路改造
准东油田配网共有架空线47条,总长度约623km,线路电压多为10kV(除三台电厂2条6KV直配线路和北三台6KV输油生活线),一般干线为LGJ-95,支线为LGJ-50。网内共有运行的配电变压器1199台,总容量约105786kVA。配网线路存在的问题:
(1)配电变压器已超过大修期多年却没有进行大修,出现油漆剥落、绝缘胶垫老化、桩头烧毁、损耗过大等一系列问题。应有计划地按照规定进行大修。还有部分高耗能配电变压器。
(2)重要负荷(如北十六线、北三十一线等油区线)系单回路供电,未实现环网供电,供电可靠性差。若实现环网,供电方式灵活,即便于检修维护,又能减小停电范围,缩短故障停电时间。
(3)配电线路未按照规程规定的周期进行停电检修,故障率较高。线路的弛度、倒挂、固沙等工作均应列入检修内容。
(4)10kV配电线路柱上油断路器、隔离开关属老旧设备,设备线夹铜铝板接触不良,易发生断裂故障。应有计划的更换为真空开关,同时更换部分设备线夹。
(5)部分分支线路只有隔离刀闸,没有负荷开关(如北十六线),线路一旦出现问题不便于操作处理,应加装真空隔离负荷开关。
(6)由于多数针瓶投产前未经过任何试验检测,常年运行,又缺乏有效的在线监测手段,瓷件表面被尘土覆盖,当阴雨天气来临时,很容易导致瓷件击穿造成接地或断线故障的发生。
3 简变改造前后运行状况分析
表1 简变故障次数统计图
从上表可以看出,简变改造前故障呈上升趋势,随着2006年简变改造工作的展开,故障率呈下降趋势。
图1 简变改造前故障分布图
如图1所示,由于简变改造工作于2006年4月开始、2007年8月结束,历经一年多的时间,上表开关故障、接地故障、穿越故障属在运行待改造简变发生故障。随着简变改造工作的结束,运行状况得到明显的改善,故障率降低了,简变的整体性、安全可靠性,稳定性得到进一点提升。
4 结论
准东油田电网经过近三年的优化改造,逐步扭转了准东电网可靠性差、运行不稳定、技术、设备、管理落后等局面,为以后准东电网的升级改造积累的宝贵的经验;通过这次改造,全面提升了准东电网的运行的可靠性和整体的稳定性,为准东油田的发展打下坚实的基础。
参考文献:
[1]《准东油田电网调整工程》.新疆时代石油工程有限公司.
[2]《准东电厂电网调整改造可研》.新疆石油管理局工程咨询公司.
[3]《准东电网优化改造方案研究报告》.新疆石油管理局工程咨询公司.
[4]《准东电网停电记录》.东供电公司.