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摘 要:利用振动信号的检测与传统的谱分析诊断方法,对线材高速设备的振动状态进行采样分析,判断出设备故障状态,并有效利用现场动平衡处理技术,解决吐丝机不平衡维修技术难题在设备维护上具有重要的现实意义。本文对典型的线材吐丝机故障振动信号举例,介绍了传统的振动谱分析方法及刚性转子动不平衡波形。对提高设备维护水平都具有良好的现实意义。
关键词:吐丝机;现场;动不平衡;解决方案
一、重钢高线生产线简介
重钢线材高速精轧机为国产仿摩根三代改进顶交机型,2000年建成投产,为全国产化第一条高速线材生产线,设计运行保证速度80m/s,实际稳定终轧速度79m/s,产品以HPB300和中高碳钢为主,兼盘螺、特殊钢生产。该生产线重要成圈设备吐丝机为国产仿摩根三代机型,西安航空发动机公司生产,投产后使用十余年,高线吐丝机因发生不平衡多次采用返厂做动平衡处理,实际使用过程中是吐丝机空心轴与吐丝头联结在一起,若将吐丝头单独送制造单位修理,难以保证其与空心轴与吐丝头联结后平衡,且送修时间长,花费高,难以满足现场使用要求。
二、吐丝机典型高振动典型故障
典型故障:2010年7月14日吐丝机振动异常突出,通频振幅达到5.1mm/s。采集速度波形并做FFT变换:
其中,在25Hz上出现6.23mm/s的峰值,而其他频段振动较小,疑是吐丝头不平衡所致,为进一步确定故障原因,再次采集吐丝机位移振动并做FFT变换:
通频位移振幅64μm, 25Hz工频振动能量达到了35.1μm,且几乎无其他振动影响,
三、成因分析
根据投产以来的运行以及吐丝机实际工况进行分析:高线吐丝机输出转子自重达到1500kg,且工作时轧件温度高达900℃以上,因吐丝机工作温度高造成旋转吐丝头变形、开裂、吐丝管磨损积灰等造成质量偏心引起不平衡振动可能较大,从而基本确定为动不平衡。
四、传动计算及现场处理过程
传动计算:输入轴齿数,Z1=49,输出轴齿数Z2=38,计算出输出轴转频为:f2=1160/60*49/38=24.92Hz,该频率与吐丝机波形基频一致,无其他振动峰值,判断为吐丝机输出轴不平衡造成,遂采取现场动平衡技术进行处理,避免返厂费时费工。
剛性转子单面现场动平衡原理,利用相幅影响法,将已知质量的试重加到转子上,通过实际测量振动求出此时的影响系数,再利用求得的影响系数根据支承振动要求算出转子的不平衡量。这里的振动、质量均是矢量,伴随有相位的变化。
单面现场动平衡的基本步骤以及方法:
?誗 单面平衡步骤
振动波形采集、分析——动不平衡确定——初始测量,确定振动相位及大小——试重、确定振动大小相位——计算——配重——配重后振动校验
试重重量P经验计算公式:
P=100×M/(R×n2) (KG)
P——试重重量
M——转子重量 (kg)
R——试重安装半径 (m)
n——转子转速(r/min)
?誗 解决过程
根据以上经验,运用相幅影响法,对高线吐丝机进行平衡,选定单面平衡方式,平衡面为吐丝机出口平面,初始振动中工频振动幅值A0=35.1μm,相角φ0=117°,试重重量p=220g,试重位置φ1=0°振动B=46μm,φ2=162°,运用向量计算可得:需要加重重量P1=237g,配重位置:φ3=85°
配重237g以后,测量位移所得如下频域波形:
从波形图上可以看出,通频振动13μm,工频振幅为2.87μm,振动能量已经远远降低,采集速度通频振动为1.4mm/s,已经低于设备出厂标准2mm/s,达到了现场平衡效果。
五、结论
1、应用现场动平衡技术,可快速解决因使用过程中出现的质量偏心造成的高振动故障,同时为生产维护赢得更多时间。
2、对刚性转子的故障判断因采取多种分析手段,确定原因后再做下一步处理。
3、做刚性旋转设备动平衡时注意转子的速度稳定,且必须在统一转速下完成所有测试计算。
参考文献
[1] 张克南. 宝钢优秀论文集,2000年.
[2] 设备故障诊断技术及应用. 铁道部机务局内部交流资料,1998年.
[3] 虞和济,韩大庆等. 设备故障诊断工程. 冶金工业出版社,2001年.
关键词:吐丝机;现场;动不平衡;解决方案
一、重钢高线生产线简介
重钢线材高速精轧机为国产仿摩根三代改进顶交机型,2000年建成投产,为全国产化第一条高速线材生产线,设计运行保证速度80m/s,实际稳定终轧速度79m/s,产品以HPB300和中高碳钢为主,兼盘螺、特殊钢生产。该生产线重要成圈设备吐丝机为国产仿摩根三代机型,西安航空发动机公司生产,投产后使用十余年,高线吐丝机因发生不平衡多次采用返厂做动平衡处理,实际使用过程中是吐丝机空心轴与吐丝头联结在一起,若将吐丝头单独送制造单位修理,难以保证其与空心轴与吐丝头联结后平衡,且送修时间长,花费高,难以满足现场使用要求。
二、吐丝机典型高振动典型故障
典型故障:2010年7月14日吐丝机振动异常突出,通频振幅达到5.1mm/s。采集速度波形并做FFT变换:
其中,在25Hz上出现6.23mm/s的峰值,而其他频段振动较小,疑是吐丝头不平衡所致,为进一步确定故障原因,再次采集吐丝机位移振动并做FFT变换:
通频位移振幅64μm, 25Hz工频振动能量达到了35.1μm,且几乎无其他振动影响,
三、成因分析
根据投产以来的运行以及吐丝机实际工况进行分析:高线吐丝机输出转子自重达到1500kg,且工作时轧件温度高达900℃以上,因吐丝机工作温度高造成旋转吐丝头变形、开裂、吐丝管磨损积灰等造成质量偏心引起不平衡振动可能较大,从而基本确定为动不平衡。
四、传动计算及现场处理过程
传动计算:输入轴齿数,Z1=49,输出轴齿数Z2=38,计算出输出轴转频为:f2=1160/60*49/38=24.92Hz,该频率与吐丝机波形基频一致,无其他振动峰值,判断为吐丝机输出轴不平衡造成,遂采取现场动平衡技术进行处理,避免返厂费时费工。
剛性转子单面现场动平衡原理,利用相幅影响法,将已知质量的试重加到转子上,通过实际测量振动求出此时的影响系数,再利用求得的影响系数根据支承振动要求算出转子的不平衡量。这里的振动、质量均是矢量,伴随有相位的变化。
单面现场动平衡的基本步骤以及方法:
?誗 单面平衡步骤
振动波形采集、分析——动不平衡确定——初始测量,确定振动相位及大小——试重、确定振动大小相位——计算——配重——配重后振动校验
试重重量P经验计算公式:
P=100×M/(R×n2) (KG)
P——试重重量
M——转子重量 (kg)
R——试重安装半径 (m)
n——转子转速(r/min)
?誗 解决过程
根据以上经验,运用相幅影响法,对高线吐丝机进行平衡,选定单面平衡方式,平衡面为吐丝机出口平面,初始振动中工频振动幅值A0=35.1μm,相角φ0=117°,试重重量p=220g,试重位置φ1=0°振动B=46μm,φ2=162°,运用向量计算可得:需要加重重量P1=237g,配重位置:φ3=85°
配重237g以后,测量位移所得如下频域波形:
从波形图上可以看出,通频振动13μm,工频振幅为2.87μm,振动能量已经远远降低,采集速度通频振动为1.4mm/s,已经低于设备出厂标准2mm/s,达到了现场平衡效果。
五、结论
1、应用现场动平衡技术,可快速解决因使用过程中出现的质量偏心造成的高振动故障,同时为生产维护赢得更多时间。
2、对刚性转子的故障判断因采取多种分析手段,确定原因后再做下一步处理。
3、做刚性旋转设备动平衡时注意转子的速度稳定,且必须在统一转速下完成所有测试计算。
参考文献
[1] 张克南. 宝钢优秀论文集,2000年.
[2] 设备故障诊断技术及应用. 铁道部机务局内部交流资料,1998年.
[3] 虞和济,韩大庆等. 设备故障诊断工程. 冶金工业出版社,2001年.