喇嘛甸油田北北块套管损坏治理方法研究

来源 :中国石油和化工标准与质量 | 被引量 : 0次 | 上传用户:WUBING999
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  【摘要】本文从喇嘛甸油田北北块套管损坏状况及分布特征入手,深入分析油水井套损原因,通过对油水井套管损坏区域实行确定注采比、套损区停注控注、抓好日常管理等综合治理方法,有效控制了套管损坏的增长趋势,改善油水井的开发效果,为今后治理套管损坏提供思路。
  【关键词】套管损坏 分布特征 注采比 控注
  
1 喇嘛甸油田北北塊套损状况及分布特征1.1 套管损坏状况
  
喇嘛甸油田北北块从1981年发现1口注水井套管损坏,到2012年12月累计发现套管损坏井219口,占投产井数的15.28%。油井套损94口,占投产油井的8.88%;水井套损125口,占投注水井数的33.42%。
  
1.2 空间上分布特点
  
从纵向上看,套损井浅部油层主要集中在嫩二段以上和S0-SⅡ4危险段,深部油层零散分布在PⅡ组下部和GⅠ组上部。从平面上看,套损井主要集中在气顶外纯油区和过渡带。
  
从历年套损层位纵向变化趋势看,浅表层套损井持续存在,所占比例近40%,而2000年以后S0-SⅡ4危险段套损井明显上升,所占比例在42.5%以上,同时深部油层套损井也明显增多。
  
1.3 套管损坏趋势及两个主要套损井区
  
1995年后套损速度有加快的趋势,2006年套损井数达到28口。并且套损井成片发生,形成了L5-15、L10-14两个比较集中且具有一定规模的套损区。L5-15井区处在14号、141号和17号断层附近,共有套损井32口,其中油井13口,水井19口。L10-14井区处在7号和10号断层附近,共有套损井23口,其中油井12口,水井11口。
  
2 油水井套损原因分析
  
套管损坏的原因比较复杂,主要原因有:高压水进入泥岩层,使泥岩膨胀,造成套管损坏;超破裂压力注水使岩层产生微裂缝,高压水沿微裂缝注入泥页岩中,形成“浸水域”,造成套管损坏;电化学腐蚀;断层两侧压力不平衡。套管损坏可能是其中一项或多项因素共同影响所致。2.1 高压注水,形成“浸水域”
  
在萨零~萨二组之间有两段泥岩,该段泥岩中膨润土含蒙脱石81%、高岭石19%,微层理发育,能使大量的吸附水和孔隙水存于泥岩中。在高压注水过程中会使岩层产生裂缝,形成非油层进水通道,泥岩吸水后,极易形成“浸水域”,使泥岩膨胀并发生蠕动从而造成套管损坏。萨一组套损区浸水域形成以后,由于封隔器失效,使萨一组停注层继续进水,“浸水域”继续扩大,从而造成套管继续损坏。
  
葡二组底界有一段分布稳定的泥岩段,遇水后急剧膨胀。注聚后三类油层导压能力差,迫使注入压力过高,高压水经由注水井的通道进入泥页岩中,形成“浸水域”,憋高压,三项地应力失去平衡,挤压套管,引起套管损坏。
  
2.2 套管腐蚀是浅表层套损的重要原因
  
由于注入水质差、油层污染,造成油管和套管腐蚀、结垢严重。对5年以上未作业井进行作业调查及跟井落实情况发现,有90%以上的井管柱均有不同程度的腐蚀、结垢现象,卡距部位尤其严重,个别油管已腐蚀穿孔。另外当套管腐蚀达到一定程度时,套管的抗压能力及抗争轻度都大为降低,在外力作用下,极易造成浅表层套管的损坏。2.3 断层两侧压力不平衡
  
当断层两侧压力不平衡,且局部憋高压,套管周围受力不均,同一深度两侧应力变化大,易形成套损。L5-15井区处在14号、141号和17号断层附近,而L10-14井区处在7号和10号断层附近,都有断层的影响。
  
3 油水井套损综合治理方法
  
套管损坏给油田开发工作和原油稳产造成严重影响,我们在严格执行有关套管保护各项法规的基础上,总结出了“一个确定,两个停注、三个控制、三个抓好”的综合治理方法。
  
3.1 一个确定
  
确定合理的注采比和地层压力。根据有关研究成果,喇嘛甸油田北北块将套损区的注采比由2010年的1.24下调至2012年的1.21,套损区的总压差由0.11 MPa下降到-0.32MPa,各类油层压力水平合理调整到原始压力附近。3.2 两个停注
  
一是为了防止萨一组套损区的外扩,对萨一组套损井及600m内的相关水井采取停注措施,共停注18口井,少注水705m3;二是对注水井异常井和井况有问题井坚决采取停注措施,待落实清楚后恢复注水。2012年停注该类井29井次。
  
3.3 三个控制
  
喇嘛甸油田北北块在注采比和注水总量调整中,将工作重点落实到高压注水的“三个控制”上,从方案到管理进行了全面的治理。一是控制高压井的注水。针对注水井超、顶破裂压力注水的问题,共调整方案7口,日注水减少260m3;并对9口高压注水井降压测试,测试压力控制在低于破裂压力0.5MPa以下,平均日降水180m3。二是控制高压油层的注水。针对强度高、物性差的油层进行细分单卡43口井,日注水减少1210 m3;对高压高含水井层调整注水方案3口,日注水减少120m3。三是控制断层两翼的压力平衡。正常情况下应保持在±0.8MPa,特别是钻控期间,井队应沿着断层两侧运行,断层两侧同时停注和恢复注水。通过调整,高压井点的比例由13.2%下降到8.7%,下降了4.5个百分点。3.4 三个抓好
  
一是抓好注水井的日常管理工作。坚决杜绝超破裂压力注水,防止长期高压注水,发现注水异常及时上报。同时加大对注水井的检查力度,严格按照定压定量注水。二是抓好洗井质量,严格按操作规程实施,避免井壁附近受力严重不均衡而导致腐蚀较严重的井段套管变形。三是抓好对水井测试的监督和管理。在季度检配验封过程中,发现不密封井,上作业或重新释放封隔器。在测试资料验收过程中,对压力变化大的注水井,或停注层见水的井,重点跟踪测试。
  
4 效果分析
  
通过对油水井套损井区的综合治理,套损井从2010年的10口下降到2012年的1口(L5-1326),套损增加趋势得到有效控制。注水井每百口作业井发现套损井比例由2010年5.92%降低到2012年0.89%,降低了5.03个百分点。
  
5 结论和认识
  
(1)由于高压水沿微裂缝进入泥岩、泥页岩中,形成“浸水域”,使泥岩膨胀从而造成套管损坏,应保持合理注水压力、保持层间和平面压力平衡来控制套损。同时加大浸水域监测和控制力度,及时发现和处理套损停注层吸水井和套损段进水井,治理套损区外扩。
  
(2)对套损井周围水井的相应层段进行停注,对套损井区高压层段进行控注,保持断层两侧的压力平衡,可以有效地控制油水井套管损坏的增长趋势,改善油水井的开发效果。
  
(3)随着开采时间的延长,套管腐蚀将逐步成为影响浅表层套损的主要因素。加强套管腐蚀控制方法的研究,加大治理力度,加强各项施工过程的精细管理,可以减少套管腐蚀的发生。
  
参考文献
  
[1] 宋治,崔孝秉·延长石油套管寿命研究·华东石油学院,1987
  
[2] 王仲茂,卢万恒·油田套管损坏的机理及防治.石油工业出版社,1994t
其他文献
进入“后农业税时代”,乡镇财政如果沿着税费改革前的老路继续走下去,是不可能有出头之日的.要使乡镇财政顺应改革的步伐,与新的经济形势相适应,就必须对乡镇的收支体制进行
【摘要】锦204块是欢17断块的次级断块,自1978年发现兴隆台油层至今,中部构造高部位已进入高含水生产阶段,而边部构造低部位井控程度低,油层分布规律认识程度不够,生产一直未打开局面,储量动用程度差,且从完钻井油气显示来看,上部于楼油层局部区域发育,资源量不落实,通过开展该块于楼油层精细地质研究项目来加深对于楼油层构造、储层、油层发育情况的认识,为锦204块于楼油层有效开发奠定地质基础。   【关
袁枚与蒋士铨及赵翼并称清代乾隆“三大家” ,而袁枚与蒋士铨私交最深 ,交往长达三十年。袁、蒋相交的思想基础是皆无心仕途进取 ,当然蒋态度不及袁枚坚决。袁、蒋诗学观虽不
园林绿化的工程管理工作,贯穿于整个园林绿化的施工过程,是其中最重要的环节之一。笔者通过市场调查并结合自身的经验,对我国的园林绿化工程施工在管理方面存在的相关问题进行探
经过十多年的发展,我国企业年金的发展已经初具规模。企业年金的发展为会计界带来了一个新课题,即企业年金及其会计处理问题。本文参考了国际会计准则对企业年金的会计处理,
【摘要】针对欢17块大凌河油藏地质与开发特点,为了进一步增加可采储量、改善油藏开发效果,对油藏地质特征进行了再认识,包括构造特征、隔夹层分布特征、储量复算等;对油藏注水开发阶段进行效果评价,总结开发效果;对底水油藏水锥起降规律进行研究,包括现在测试资料的分析研究,水锥物理模拟研究、水锥数值模拟研究等,根据不同方法预测压水锥的最佳时间。   【关键词】水锥 压水锥 物模 欢17块   1 区块概况 
城市用地的紧缺,致使政府将周边山地作为休闲绿地的建设重点,本文以东宁县西山公园规划设计为案例,探讨在山地公园设计中,如何尊重山地,因地制宜的创作出符合当地市民需求的人性化
白暴力教授是我国著名的马克思主义经济学家。白暴力教授学术功底深厚,精通马克思经济理论和西方经济理论,不仅对经济学原理上造诣精深,而且注重将原理应用于实践,对现实经济
金融与房地产唇齿相依,金融支撑和加速房地产发展,房地产促进金融繁荣,但过度使用融资手段会产生泡沫,一旦破灭,可能引发金融危机.
本文分别通过读者管理、设备的管理与维护、军校图书馆电子阅览室的安全管理与保密三个方面对军校图书馆电子阅览室的管理维护进行了阐述探讨。 This article elaborates th