液压支架立柱检修流水线设计与应用

来源 :科学与财富 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kingstarKS
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘要:本文主要通过对液压支架立柱维修工序、工艺、周期、节拍等进行现状诊断系统分析论证,实现立柱维修流水线作业,取得了良好效果,为立柱油缸和液压支架的维修带来良好的经济效益,进而更好地满足矿井生产接续。
  关键词:液压支架立柱;维修;流水线;效益
  1 概述
  煤液压支架对顶板的支护主要依靠立柱的工作阻力实现,是支架实现支撑和承载的主要部件,而立柱维修周期和质量决定了液压支架的维修周期及性能,一旦立柱出现故障,支架的支护能力则受到影响,综采工作面的安全系数将大大降低。以往立柱检修主要是依靠检修人员大量的体力劳动,批量式、作坊式、粗放式维修,作业现场存满了在制品,作业人员在夹缝里维修,检修人员存在很大的安全隐患,现场脏、乱、差,立柱检修效率低,自修复能力小,外委数量大,维修成本高,检修周期长。以往年检修立柱不足2000根,检修周期为76.3天,立柱一次通过率为32.8%。根据近年设备检修统计,影响生产接续主要因素是支架检修,而支架检修的主要瓶颈在于立柱检修。原来较低的检修效率已远远无法满足公司高速发展的需求。本文通过对支架立柱维修模式进行系统分析,摈弃原有的批量式、作坊式、粗放式维修方法,建立立柱单件流流水线维修模式,降低了作业人员劳动强度,缩短检修周期,节约维修成本,提高设备周转率。
  2 现状诊断
  2.1安全因素
  1)现场在制品缸体摆放过多,工作人员的安全作业空间不够;
  2)没有形成标准作业,人员作业过程中存在盲目性、无目的性的走动,存在安全隐患;
  3)频繁的吊装作业,存在安全隐患;
  2.2质量因素
  1)没有按计划和节拍拆解,拆解过量,拆解后的缸体长时间不用,摆放在现场,造成缸体二次损坏;
  2)没有标准作业,工人作业随意性大,出来的产品质量不稳定。
  2.3效率因素
  1)立柱检修区库存量大,种类多,没有合理分类摆放,造成查找、取用不方便;
  2)主要檢修工序没有布局于检修流程中,存在生产安排沟通不畅;
  3)现场部分核心修复技术没有掌握,靠外委厂家解决。
  2.4浪费因素
  1)工位布局存在交叉现象,造成大量搬运、等待等的浪费;
  2)立柱检修区库存量大,种类多,没有合理分类摆放,造成查找、取用不方便,带来多余的搬运、查找等的浪费;
  3)没有均衡生产、按照节拍生产,各工序按照各自能力生产,造成过量生产。
  2.5人员因素
  1)员工技能参差不齐,影响整体运行效率;
  2)员工出勤不稳定,频繁请假人员较多;
  3)没有做到按劳分配,员工士气不足。
  2.6布局因素
  1)立柱检修区未按检修流程布局,交叉作业现象严重;
  2)缸口修复线未布局在立柱检修流程中,拆解后需转运至其它车间修复。
  2.7技术因素
  1)中缸、活柱镀层修复需全部外委修复;
  2)外缸、中缸缸口偏心无法修复,依赖外委修复;
  3)缸口修复人员技能差,修复能力不足;
  4)立柱缸体清洗由于设备原因,清洗效率低、质量差;
  5)立柱拆解后,分离效率低,乳化液和水的浪费严重。
  2.8价值流现状分析
  以往立柱检修整体的作业流程是按照传统的推动式生产方式进行,分析如下:
  1)生产经理需要对每个生产环节都下指令,共有6条指令,信息流复杂;
  2)在制品数量是895个,库存高;
  3)设备从入厂验收到出厂,检修周期长,其中LT(非增值时间)为73d,增值比率为0.68%,整个立柱检修周期中,只有0.68%的时间是有价值的;
  2.9物流路线分析
  1)部件物流路径反复交叉,物流路线复杂,天车干涉,等待天车现象严重。
  2)天车数量不足,存在等待天车现象。
  3 问题及原因分析
  3.1库存高
  1)由于没有计划和配套,导致在制品数量过多,并且未分类摆放,造成查找和使用不便;
  2)由于批量生产,导致各工序库存量大。
  3.2搬运工作量大
  1)处于不同状态的缸体摆放在一起(已珩磨与未珩磨),取用下层时需将上层先吊走,造成搬运工作量大;
  2)由于设备摆放位置不合理,导致拆解-珩磨-组装之间的物流路线过长,搬运工作量大,并且在搬运途中会造成天车交叉作业现象。
  3.3缸体不配套
  1)中缸、外缸、活柱状态不同;
  2)数量不配套;
  3)库存太多,寻找配套费时。
  3.4各环节批量作业
  1)批量检测;
  2)批量运输。
  3.4效率低
  1)工序不平衡,作业效率低,工序与工序之间耗时差异大;
  2)在制品多,等待严重。
  3.5立柱返工率高
  1)由于检修过程管控不严格,导致返工率高;
  2)员工技能层次较低。
  3.6外委周期长
  1)审批周期+电镀周期超过1个月;
  2)外委协调难;
  3)大批量运输30套以上,等待时间长,运输距离远、费用高。
  4 解决方案
  找出了问题的根本原因,部门成立了立柱检修改善项目攻关小组,通过对现状诊断分析,现有数据进行深度剖析,做出科学合理的方案,制定年度目标、月度目标及周目标,目标层层分解,落实到具体执行者。在任务分解落实中,严格实施考核,奖罚措施分明。   4.1从现场布局入手,按照检修工序将检修现场按照流水线模式布局,整个流程按照拆解单元、修复单元、组装单元布局,设定标准在制品,将以往的“库房”改造为真正的检修场所。
  4.2引入新设备、新工艺,新工序缩短维修周期。将缸口修复线从其他车间布局于检修线内,将缸口的维修周期降低了一半以上。同时,大大减少了协调时间,降低了运输成本。引入全自动立柱缸体清洗机,缸体清洗效率和质量显著提升。由于电镀周期长,影响检修效率,在考虑到维修成本、维修质量、环境污染等情况下,引入了激光熔复,用来代替电镀,激光熔覆后的缸体,各方面的性能远远优于电镀,延长立柱的使用寿命,减少了维修费用,也使的生产可控。
  4.3平衡检修工序,按照检修节拍、标准作业实行拉动式生产。制定日检修计划,按照需求生产,对所有工序作业人员实施定员定岗,按照标准作业模式生产。
  4.4在提升员工技能上,部门通过对员工考核,给员工定位为A、B、C、D四个等级(A具有培训能力的员工,B能独立作业的员工,C在监督下作业的员工,D学徒工),通过师带徒、理论与实践培训等方式下,要求员工在一定的时间内将技能提升到要求的等级,并与绩效挂钩,提高了员工的士气,同时也提升了检修效率。
  4.5现场可视化及现场6S塑造,形成部门的独特文化氛围。将现场按照作业区域进行划分,将人、机、物、料实施定位管理,统一设备颜色,设立人行通道与物流通道,将人行和物流分开,降低安全隐患。规范员工的作业行为,做到现场随时清理,物品摆放整洁有序。
  4.6对产品质量严格把关,每到工序质检员都进行严格的检测,不合格产品及时返工,并对返工原因进行分析汇总,计算立柱的一次性通过率,与员工绩效挂钩。每个部件都做到了有详细检测记录,及时备案,便于立柱质量跟踪。
  4.7鼓励员工技术创新,积极改善检修工艺及检修工装。员工自行设计发明了立柱缸体分离设备,改善了以往用乳化液分离缸体的局面,使用后缸体分离效率提升50%,大大降低了作业人员的劳动强度,年可节约乳化液和水741600L,节约费用约40万元;自制多功能加长刀架,完全使用部门现有材料自主设计制造。投入使用后可满足我部立柱中缸密封槽自主修复,产品出厂后返修率有原有30%降低到2.5%,年节约维修费用69.3万元;碰攻克了立柱外缸、中缸缸口偏心无法修复难题,实现自主修复,采用四爪卡盘、中心架、车床专用尾顶尖的工艺方案可,修复20%偏心的中缸缸口。提高了现有车床的使用率,减少了购买高昂的数控设备,减少了搬运、库存等一系列浪费问题,节约费用67万元。
  4.8全员参与,实施持续改善。改善永无止境,是全体员工共同参与的活动,部门动员所有员工献计献策,头脑风暴,将改善进行到底。
  5 成果和经济效益分析
  该项目实施以来,部门年检修立柱达3600根,单根立柱修复时间由原来的1.85小时缩短至0.72小时,检修周期由76.3天缩短至31.3天,效率由32.8%提升至54.8%,立柱一次通过率由70%提升至92%,空间利用率由67.8%提升至79.3%,人员技能及士气显著提升,现场6S有了质的跨越,作业环境明显改观,现场库存降低了约80%,通过自修,年节约资金约3000多万元。技术革新实现产值1324.3万元,直接效益2333万元,间接效益8158万元,且可持续创造价值。
  6 结语
  通过改善,部门的成绩斐然,流水线项目取得了巨大成功。通过现场布局优化,生产流程及工艺改革,實现了立柱检修流水线作业模式。解决了液压支架立柱检修生产工序混乱、生产效率低下、库存量大和检修周期长及空间利用率低的问题。立柱专业检修中采用流水线生产方式,有效的解决了液压支架因立柱检修能力不足导致支架检修周期长,影响工作面配套的问题。同时,减少了支架外委数量,为公司节约大量外委资金,保证了公司工作面的接续,提高了设备的周转率。缸口修复工艺和激光熔覆工艺的引入,不仅提高了生产效率,同时提高了立柱检修质量减少了外委数量,自主修复能力得到提升,为公司的高速发展提供了有力保障。
  参考文献:
  [1]詹姆斯P·沃麦,丹尼尔T琼斯.精益思想[M].北京:机械工业出版社,2011(4):3-76.
其他文献
摘要:机械设计制造及其自动化发展,提高了我国机械行业生产的工作效率,为企业带来最大化的经济效益,促进了我国综合国力的快速增强。?本文结合工作实际,对机械设计制造及其自动化应用进行了探讨。  关键词:机械设计;制造;自动化;应用;发展  0 引言  随着我国市场经济体制的不断完善,高科技信息技术的普遍推广和运用,使我国个行业的发展变得越来越自动化、智能化和信息化,促进了我国生产力的不断提高,为我国综
期刊
1 变电站综合自动化系统的特点  对于传统的变电站来说,需要的操作人员非常多,控制难度相对比较大,工作的效率较低。综合自动化系统运用到变电站工作中之后,大大提升了变电站的现代化工作水平,充分发挥出现代科技技术在变电站工作中的重要作用。  而先进的综合自动化控制系统融合了多项技术的优势,此系统经过微机保护中的测控单元来收集处理各方面的数据信息,从而利用计算机通信方式把有用的信息传动至调度中心,最终满
期刊
摘要:煤矿瓦斯、CO、粉尘等浓度的高低会直接影响到矿井安全,为确保井下作业安全,为煤矿工作人员提供更加安全的工作环境,必须对煤矿瓦斯、CO、粉尘等浓度进行实时监测。无线技术的快速发展为煤矿安全监控系统的完善提供了良好契机,将无线技术应用于煤矿安全监控系统中,能够实现对瓦斯、CO、粉尘等浓度的实时监测,对保证矿井安全意义重大。文章简要介绍了无线技术,分析了煤矿安全监控系统及其研究现状,对基于无线技术
期刊
摘要:随着医学的快速发展,医疗设备也在不断的更新换代,对于医疗设备来说,要保证其能  0 引言  对于目前的医学来说,医疗技术不仅仅是医疗人员的专业知识和素质,也不仅仅是医疗人员经验,医疗设备在当今的医疗过程中占据着十分重要的地位。医疗设备在当今的医疗过程中,有着十分重要的作用,医疗设备是治疗疾病的前提条件也是必要条件。随着科技的快速发展,医疗机构中的医疗设备的数量在不断的增多,种类也是繁复多样,
期刊
摘要:机电安装工程是建筑工程施工的重要项目之一,其包含电气、自动化仪表、电子仪器、管道、电梯、动力站、消防设施、智能化建筑等项目,这些项目通过设计、安装和调试三个阶段完成。机电安装工程极其复杂和多样化,不仅需要投人相当的人力、物力和财力,更需要有丰富的质量管理经验。  关键词:机电安装;工程施工技术;质量控制  1 机电安装工程质量控制的必要性  在建筑行业竞争日益激烈的市场环境下,机电安装工程对
期刊
摘要:机械设计制造及其自动化专业处于极其重要的地位,它对其他技术领域起着支撑性作用,成为国民经济各行业的基础。 文章针对机械设计制造及其自动化专业大学生生产实习教学质量不断下滑的现象,探索了生产实习模式的创新,提出了提升生产实习质量的创新实施途径。  关键词:机械设计制造;自动化专业;生产实习  0 引言  机械设计制造及其自动化专业生产实习属于专业实习,是全面提高学生知识、技能、水平等综合素质的
期刊
摘要:民族服装元素在现代服装中的融入和结合,给现代服饰的发展注入新的活力。民族服装元素的巧妙融合为现代服饰的发展带来先机,本文从现代服装出发,探讨民族服装元素在现代服装中的具体应用,为实现现代性和民族性的完美结合提供参考借鉴。w-32  关键词:现代服装;民族服饰元素;应用  0 引言  民族服饰是我国传统的根基,民族服饰展示了我国丰富多彩的民族文化,表达了同一民族人们的民族认同。民族服饰的发展是
期刊
摘要:科学技术始终是引导进步的重要手段,因此在不断的发展中,实现机械设计制造及自动化,将有效加快我国工业化发展进程,并使得我国经济得到一个更加显著的提升。本文从机械设计制造及自动化的作用入手,对目前国内机械设计制造及自动化技术的发展现状以及其中存在的问题进行了分析,并对于未来机械设计制造及自动化的发展做出一定的设想和建议。  关键词:机械设计制造;自动化;未来发展  0 引言  机械设计制造及自动
期刊
摘要:经济的发展带来了人口基数的增大,作为公益类机构的医院,在新经济时代要积极的拓展思路,优化服务理念和结构,才能真正为市民服务。其中,关于医院车辆管理工作的开展和优化,一直是社会关注的焦点,直接决定了市民的就诊时间,因此,要积极的拓展创新路径,融合计算机信息化技术,提升整体管理工作的效率和质量。本文通过对医院车辆管理工作的传统路径和创新路径之间的对比,并且结合案例进行分析,集中阐释了医院车辆管理
期刊
摘要:帕萨特(PASSAT)是德国大众汽车公司设计中一款中型轿车的品牌。在大众汽车谱系中划分B级车。帕萨特自1973年诞生,30多年来大众帕萨特以其高标准的安全经典的设计,顶级的造车质量席卷全球汽车市场。1996年设计的第五代帕萨特B5轿车,堪称大众汽车的旗舰产品,将中级轿车的价值提升到前所未有的高度。本文主要描述了解帕萨特B5轿车润滑系统出现故障,机油灯闪烁时对其故障的诊断排除,车辆启动时如何通
期刊