论文部分内容阅读
为解决细支卷烟在生产过程中出现的烟支质量和吸阻波动大、空头率高等问题,对比分析了常规切丝技术和柔性断丝技术两种模式在细支卷烟生产中的应用效果.与常规切丝技术相比较:①柔性断丝技术能够在保证碎丝率可控的前提下,降低长丝率,提升中短丝比例,冷却定型(VAS)工序后的烟丝长丝率降低约7百分点,卷接工序后的长丝率下降幅度最为明显.②风选环节中梗签剔除量上升27.04%,卷烟成品中的残次品剔除量由0.35 kg/箱下降至0.26 kg/箱,降幅为25.71%,并减少了设备停机次数.③卷制后烟支单支质量和吸阻的标偏降幅均超过10%,硬度提升约4百分点;烟支轴向填充密度及其均匀性得到提高,均匀性系数由0.0088下降至0.0049,因密度异常引起的燃烧锥落头率由0.051%下降至0.021%,降幅为58.8%;④烟支抽吸口数及烟气化学成分均值都略有增加.该研究结果可为提升细支卷烟工艺品质、降低生产消耗提供支持.