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中图分类号:TD745.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)30-0015-01
邹庄煤矿属于水文地质条件中等偏复杂型矿井,随着矿井生产,采空区面积不断增大,致使矿井含水层的原始状态发生变化,老空水成为矿井防治水工作的一项重要内容。邹庄煤矿32206工作面在准备过程中进行了探放水设计及施工,有效预防采空区老空水透水事故的发生,消除了安全隐患。
1 工作面概况
(1)32204工作面采区积水情况
32206工作面上一区段为32204工作面,32204工作面为仰采,工作面出水不能够自行流出,工作面标高-689.7~-791m,里低外高,标高差101.3m。2014年9月份发现32204机巷一号联巷封闭墙下部出水孔出水,12月份发现上部测气取样孔出现出水现象,实测出水量21.6m3/h。经分析3204采空区标高-710m以下已满积水,水头压力0.81Mpa,对风巷的安全施工威胁较大。
(2)32206工作面地质概况
32206工作面开采二叠系上统上石盒子组32煤层,煤层厚度1.80~3.87m,平均厚度2.72m,局部含一至两层夹矸,煤层赋存深度-704.0~-797m,煤(岩)层倾角0~10°,平均为7°。煤层直接顶为灰黑色粉砂岩、泥岩局部夹有薄层煤线,厚度为5.47~11.30m,平均厚度为7.47m;伪顶为灰黑色泥岩厚度0.8~1.0m,随采随落;直接底为浅灰色砂质泥岩富含植物化石,厚度为2.10~3.89m,平均厚度为2.59m。32206工作面机风巷为下山施工及外高里底,其中32206风巷标高为-704~-791m,32206机巷标高为-718~-797m。
2 防治水泥方案设计及施工
(1)32204采空区积水量计算。根据32204机巷一号联巷出水点标高-710m,确定-710m以下区域均充满积水(即图中的AC线),工作面积水形状近似梯形,积水区标高-710~-791.0,积水水头高度81m,积水长度1353m,积水宽度48~235m,平均采高3.2m,积水面积25.8万m2,根据采空区积水量计算公式:
Q=KMS/COSa,
考虑工作面顶板以泥岩为主且收作时间比较短,采空区充水系数K取0.30,煤层倾角а取两采空区平均值6°,计算积水量约249000m3,工作面积水动补给水量约为21.6m3/h。
(2)放水方案。根据矿井322采区瓦斯区划-728m以下为瓦斯突出区域,需施工底板瓦斯抽排巷对32206机巷和切眼进行瓦斯区域治理,设计利用32206机巷底板抽排巷兼做放水巷在距32204采空区法距40m时停止掘进,施工放水钻孔。共设计施工15个探放水钻孔(其中9个主放水孔6个机动),钻孔终孔层位位于32204采空区。
(3)钻孔结构。开孔直径∮133mm,终孔直径∮73mm。0~12m下∮108mm套管,12m以上为∮73 mm裸孔。每个钻孔与采空区贯通后再钻进5m,以增加放水量,且后期根据压力及放水量进行透孔或扩孔(最大扩至94mm)。选择2个钻孔另孔口管处安装测压表实测工作面内水压。
(4)防排水设施
32206工作面集中探查老空水时需完善排水系统,在32206底抽巷安装一趟六吋管路,在32206切眼安装四台扬程200m、流量80m3的电泵(两台使用、两台备用)。
钻孔出水后先4吋软袋引至钻场下口10吋的排水管,再由10吋排水管路引至切眼下口30m3临时水仓,采用水泵直排至322采区轨道石门,322采区轨道石门具备自流条件。
(5)安全技术措施
①、为保证打钻工作的安全顺利进行,对钻场附近的巷道进行补强支护,钻场严格按设计施工,提前做好运料线路的清理和维护工作,确保运料线路畅通无阻。钻孔施工过程中必须有测气员或救护队人员在场方可施工。
②注浆固管前先对孔口部进行处理,套管管壁与孔壁之间要人工灌注水玻璃或水泥浆,确保注浆固管时浆液不从套管壁与孔壁间流出,防止套管松动;安装拔哨,然后采用拔哨进浆,套管内出浆的形式进行注浆固管。
③用425#优质水泥机械注浆固管,水灰比不低于0.8:1,且要使水泥浆液均匀充满套管四周间隙,孔口大量出浆后方可停止注浆。
④注浆凝固48小时后做孔口管耐压试验,试验压力大于静水压力的1.5~2倍即不得小于1.5Mpa,稳定时间不少于30分钟,孔口周围无冒浆跑水现象,套管不松动方可继续钻进,否则必须重新注浆。
⑤钻探至采空区时发现钻孔中的水压、水量突然增大,以及有顶钻等异状时,必须立即将钻杆固定,切勿移动及起拔,钻机后面不要站人,以免高压水将钻杆顶出伤人或造成透水事故,现场负责人员要立即向矿调度所报告,并派人监测水情。如果发现情况危急时,必须立即撤出受水威胁地区的人员,然后采取措施,进行处理。
⑥老空水位低于部分钻孔终孔标高时,防止不出水孔向老空区进空气造成煤层自然,先关闭孔口闸阀,后改装孔口闷盘并注入膨胀封孔剂进行封孔全程封闭。
3 探放水效果
经过90d的施工顺利完成了32204老空水的疏放工作,共施工钻孔752m/15孔,平均单孔稳定涌水量32m3/h,累计放水量287500m3,顺利完成了32204老空水的疏放工作,基本消除了32206工作面风巷沿空掘进和回采期间的安全威胁。
4 结语
邹庄煤矿根据老空水赋存状态和底抽巷布置的空间关系,成功的采用套管技术集中探放上阶段采空区积水,防止水害事故发生。确保了采掘工作面的安全施工。
邹庄煤矿属于水文地质条件中等偏复杂型矿井,随着矿井生产,采空区面积不断增大,致使矿井含水层的原始状态发生变化,老空水成为矿井防治水工作的一项重要内容。邹庄煤矿32206工作面在准备过程中进行了探放水设计及施工,有效预防采空区老空水透水事故的发生,消除了安全隐患。
1 工作面概况
(1)32204工作面采区积水情况
32206工作面上一区段为32204工作面,32204工作面为仰采,工作面出水不能够自行流出,工作面标高-689.7~-791m,里低外高,标高差101.3m。2014年9月份发现32204机巷一号联巷封闭墙下部出水孔出水,12月份发现上部测气取样孔出现出水现象,实测出水量21.6m3/h。经分析3204采空区标高-710m以下已满积水,水头压力0.81Mpa,对风巷的安全施工威胁较大。
(2)32206工作面地质概况
32206工作面开采二叠系上统上石盒子组32煤层,煤层厚度1.80~3.87m,平均厚度2.72m,局部含一至两层夹矸,煤层赋存深度-704.0~-797m,煤(岩)层倾角0~10°,平均为7°。煤层直接顶为灰黑色粉砂岩、泥岩局部夹有薄层煤线,厚度为5.47~11.30m,平均厚度为7.47m;伪顶为灰黑色泥岩厚度0.8~1.0m,随采随落;直接底为浅灰色砂质泥岩富含植物化石,厚度为2.10~3.89m,平均厚度为2.59m。32206工作面机风巷为下山施工及外高里底,其中32206风巷标高为-704~-791m,32206机巷标高为-718~-797m。
2 防治水泥方案设计及施工
(1)32204采空区积水量计算。根据32204机巷一号联巷出水点标高-710m,确定-710m以下区域均充满积水(即图中的AC线),工作面积水形状近似梯形,积水区标高-710~-791.0,积水水头高度81m,积水长度1353m,积水宽度48~235m,平均采高3.2m,积水面积25.8万m2,根据采空区积水量计算公式:
Q=KMS/COSa,
考虑工作面顶板以泥岩为主且收作时间比较短,采空区充水系数K取0.30,煤层倾角а取两采空区平均值6°,计算积水量约249000m3,工作面积水动补给水量约为21.6m3/h。
(2)放水方案。根据矿井322采区瓦斯区划-728m以下为瓦斯突出区域,需施工底板瓦斯抽排巷对32206机巷和切眼进行瓦斯区域治理,设计利用32206机巷底板抽排巷兼做放水巷在距32204采空区法距40m时停止掘进,施工放水钻孔。共设计施工15个探放水钻孔(其中9个主放水孔6个机动),钻孔终孔层位位于32204采空区。
(3)钻孔结构。开孔直径∮133mm,终孔直径∮73mm。0~12m下∮108mm套管,12m以上为∮73 mm裸孔。每个钻孔与采空区贯通后再钻进5m,以增加放水量,且后期根据压力及放水量进行透孔或扩孔(最大扩至94mm)。选择2个钻孔另孔口管处安装测压表实测工作面内水压。
(4)防排水设施
32206工作面集中探查老空水时需完善排水系统,在32206底抽巷安装一趟六吋管路,在32206切眼安装四台扬程200m、流量80m3的电泵(两台使用、两台备用)。
钻孔出水后先4吋软袋引至钻场下口10吋的排水管,再由10吋排水管路引至切眼下口30m3临时水仓,采用水泵直排至322采区轨道石门,322采区轨道石门具备自流条件。
(5)安全技术措施
①、为保证打钻工作的安全顺利进行,对钻场附近的巷道进行补强支护,钻场严格按设计施工,提前做好运料线路的清理和维护工作,确保运料线路畅通无阻。钻孔施工过程中必须有测气员或救护队人员在场方可施工。
②注浆固管前先对孔口部进行处理,套管管壁与孔壁之间要人工灌注水玻璃或水泥浆,确保注浆固管时浆液不从套管壁与孔壁间流出,防止套管松动;安装拔哨,然后采用拔哨进浆,套管内出浆的形式进行注浆固管。
③用425#优质水泥机械注浆固管,水灰比不低于0.8:1,且要使水泥浆液均匀充满套管四周间隙,孔口大量出浆后方可停止注浆。
④注浆凝固48小时后做孔口管耐压试验,试验压力大于静水压力的1.5~2倍即不得小于1.5Mpa,稳定时间不少于30分钟,孔口周围无冒浆跑水现象,套管不松动方可继续钻进,否则必须重新注浆。
⑤钻探至采空区时发现钻孔中的水压、水量突然增大,以及有顶钻等异状时,必须立即将钻杆固定,切勿移动及起拔,钻机后面不要站人,以免高压水将钻杆顶出伤人或造成透水事故,现场负责人员要立即向矿调度所报告,并派人监测水情。如果发现情况危急时,必须立即撤出受水威胁地区的人员,然后采取措施,进行处理。
⑥老空水位低于部分钻孔终孔标高时,防止不出水孔向老空区进空气造成煤层自然,先关闭孔口闸阀,后改装孔口闷盘并注入膨胀封孔剂进行封孔全程封闭。
3 探放水效果
经过90d的施工顺利完成了32204老空水的疏放工作,共施工钻孔752m/15孔,平均单孔稳定涌水量32m3/h,累计放水量287500m3,顺利完成了32204老空水的疏放工作,基本消除了32206工作面风巷沿空掘进和回采期间的安全威胁。
4 结语
邹庄煤矿根据老空水赋存状态和底抽巷布置的空间关系,成功的采用套管技术集中探放上阶段采空区积水,防止水害事故发生。确保了采掘工作面的安全施工。