一体化躺井治理模式的研究与应用

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  摘 要:随着勘探开发的逐步深入,定向井及大斜度井逐渐增加,抽油杆偏磨、油管偏磨,管杆腐蚀、泵适应性差等现象成逐步加剧趋势,传统机械采油工艺逐渐表现出一系列不适应性。
  针对我厂油井举升系统存在的问题,我们通过深入调研,查找问题,改进对策,树立一体化治理的理念,在源头上优化设计,在举升上实施四项配套,综合治理,有效延长了油井寿命,实现了油田开发效益最大化。
  关键词:躺井;设计;配套;一体化治理
  1躺井现状
  我厂稀油井开井1405口,躺井率3.84%,居高不下。根据2012-2014年躺井调研结果显示,偏磨类占31%,腐蚀类占比21%,尚林油田偏磨和腐蚀共存,单家寺、平方王油田躺井以腐蚀为主,部分井存在底部失稳,滨南油田油井以偏磨为主,失稳杆断明显,利津油田油井以偏磨为主,无明显短板。
  2 躺井治理主要做法
  2.1治理思路及对策
  (1)源头优化设计
  在源头控制上,通过“机采软件设计、降电平台优化、现场鉴定、项目组审核”四个步骤形成工艺设计方案,共优化短周期井126口,实施126口。
  (2)举升工艺配套
  针对偏磨、腐蚀、失稳、泵失效井,在举升上实施四项成熟工艺配套,形成四种基本举升管柱,减少偏磨、腐蚀、失稳影响,整体延长油井检泵周期。
  配套一:偏磨井规模化应用内衬管。采油厂2006年开始引进内衬管,初期主要应用在重点偏磨井、严重腐蚀井上,自2009年具备自行修复内衬管能力后,应用规模逐年加大。随着2014-2017年不断加大投入(2015年近20万米),全厂内衬管在井数达到990口,内衬管占井比例由23.5%上升至目前的57.3%。
  配套二:腐蚀井进行缓蚀治理。由于采出液高含水、高矿化度等造成油井腐蚀,同时偏磨、腐蚀相互加剧导致躺井。在林樊家、尚店、平方王、单稀油腐蚀区块,在主材投入保障的前提下,井筒投加缓蚀剂。全厂腐蚀井186口,投入防腐杆8.9万米,投加缓蚀剂186井次,实现了腐蚀井药剂防腐全覆盖。
  配套三:失稳井配套加重杆。由于抽油杆在下行过程中,杆柱中和点以下自重不能抵消阻力,出现底部杆柱失稳,在交变应力作用下造成疲劳,最终导致断脱。该类问题在供液较差的滨南低渗透区块较为突出。
  根据中和点及抽油杆断点位置,建立了加重杆使用标准,进一步规范加重杆使用情况。针对全厂257口失稳井实施加重治理,治理后131口井超原来周期,平均延长120天,再次杆断躺井10口,占比4%,断杆率由32%下降到4%,失稳杆断躺井明显降低,因此,加重杆可作为中深井失稳治理的主导工艺之一。
  配套四:分油田应用特种泵。由于普通抽油泵结构、材质等因素限制,在产出液高矿化度、液流冲刷、原油粘度大等条件影响下,导致抽油泵产生7类故障,主要故障点位于凡尔罩和阀座位置。 针对不同油田抽油泵失效问题,在结构上对易失效部位进行改进,游动阀下移,凡尔罩增加内衬,材质上球阀改为硬质合金,短周期井总共应用39台特种泵,周期延长了132天,且持续有效生产。
  (3)防治结合,综合管控
  在举升工艺配套的基础上,管理区做好日常热洗加药,预防为主。职能部门各司其职,做好监督考核,通过系统治理,避免短板,避免“木桶效应”,形成一体化躺井治理体系。
  3治理效果
  通过近三年治理,稀油躺井率由2015年的3.84%下降到2.54%,平均每年下降0.5%,躺井数由618井次下降到425井次。 对比各油田躺井情况,躺井数均呈下降趋势,全厂每年减少躺井60井次,其中降幅较为明显的是尚店、平方王油田。
  2015底-2017年共治理短周期井126口,其中有79口超原来生产周期,平均生产周期由197天延长至476天,延长了1.5倍。
  通过对126口短周期井进行综合治理,减少作业井次176井次,节约作业费用2112万元,减少躺井期间原油损失0.66万吨,投入产出比为1:2.4。
  4存在问题及下步工作打算
  4.1存在问题
  近年来,躺井控制工作不断突破,躺井井数大幅下降,短周期井逐年减少,但仍存在一些问题,主要表现在以下几个方面。
  (1)部分井在作业过程中仍然发现结蜡、腐蚀现象 。短周期井周期短一方面是由于油井自身客观因素存在,井斜大、产出液腐蚀等,另一方面是由于热洗加药不到位,部分井在作业过程中仍然发现结蜡和腐蚀现象。
  (2)抽油泵储备不足,个别井未按要求下入特种泵。在治理过程中,发现有5口井未按要求下入防腐泵、阀罩内衬防腐抽油泵,主要原因是库存储备不足。
  (3)内衬管与常规管混搭,管柱防腐抗磨先天不足 。由于前期成本因素制约,导致投入欠账,3口井由于未配套全井内衬管,导致偏磨点上移造成常规油管磨穿,2017治理井中均已配套全井内衬。
  (4)部分井内衬管在井时间长,重复使用,导致内衬老化。在治理过程中发现2口短周期井内衬在井时间长,老化脱出。
  4.2下步工作打算
  2018年面对油田转型等诸多不利因素影响,我们将继续以控制躺井、整体治理为主线,以原油生产为中心,坚持效益开发理念,结合生产需求和技术难題,科学高效,勇于创新,运用一体化躺井治理模式,稳步提升采油厂躺井治理水平。
  (1)短周期井长效投入,高效举升。2018年,继续保障长效投入,在井筒举升配套的同时与油藏治理相结合,将长效治理向高效举升转变,延长油井高效期,达到增油保效的目的,2018年计划治理33口井。
  (2)应用激光硬化涂覆防腐耐磨油管,完善偏磨、腐蚀治理工艺。针对内衬管在井年限长易老化、内径小的缺陷引进激光涂覆油管,该油管具有耐磨、抗磨蚀能力强、摩擦系数低、温度影响小、内径余量充足等特点。
  (3)城建区油井检泵周期目标达到1500天。针对城建区油井受周围环境和井场限制,躺井后维护作业难度大、环保压力大的问题,我们制定了两个对策。对策一、针对城建区油井在管理上实施三项优化:“动态参数优化、沉没度优化、热洗工艺优化”。对策二、在举升管柱上分油田配套四种标准举升管柱。通过两个对策逐步实现城建区油井安全环保生产,计划滨南油田治理20口井,尚店油田6口井,平方王油田26口井,利津油田48口井,治理后检泵周期目标达到1500天。
  参考文献:
  [1]张琪,采油工程原理与设计,2000
  [2]邹艳霞,采油工艺技术,2011
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