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一、问题
我公司水泥生产线煤磨系统煤磨规格为Φ2.2×4.4m风扫磨,工艺流程如图1,原采用二级除尘,单筒旋风收尘器,
规格为QMC120-(Ⅱ)型,布袋收尘器,规格为LF×(Ⅱ)/M4-75;由于我公司入厂原煤为水洗煤,煤水份在10%左右,煤磨热风来源篦冷机热风,温度平均在200℃左右,生产中由于煤水份高,烘干热风低,布袋收尘器结露严重,布袋挂灰多,透气量低,造成整个煤磨系统通风量不够,经常饱磨喂不进料,台时低,只有6吨/小时,有时供不上回转窑用煤,煤磨系统管路各处正压严重、冒灰,管路平缓处积灰,煤粉自燃,经常发生爆炸事故;生产区煤尘大,工作环境恶劣,外排气体煤尘也严重超标,冒黑烟,生产的煤粉水份高,达到4.5左右,给回转窑煅烧带来困难,使产量下降,篦冷机热风温度必然降低,煤磨入口热风温度更低,又造成煤磨运行更困难形成恶性循环;用水洗煤后,从安全、台时、环保几方面都出现了严重问题,已直接威胁到公司的生存。
二、改进措施
上述煤磨系统存在的问题经分析主要是煤水份高造成
的,我厂从以下几方面解决问题
1、入厂原煤不用水洗煤,采用干煤,降低原煤水份,可随近几年煤炭涨价,满足我厂回转窑使用的30以下灰份的煤很难买,进厂干煤灰份无法保证,居高不下,高时灰份近45,劣质干煤回转窑根本烧不了,出了大量废品熟料,可以说损失更大,得不偿失;而且过去就是因为水洗煤灰份稳定,灰份低于30,货源充足才使用的,为了保证回转窑用煤灰份水洗煤必须用。
2、如果加强篦冷机热风控制,提高入磨热风温度,加强煤的烘干,理论上这些存在的问题也可以解决;于是加厚篦冷机料层,由过去350mm左右增加到 500mm左右,入磨热风提高了近60℃,布袋收尘器入口温度达到 50℃左右,夏季气温高时,生产用煤粉能够保证,但冬季气温低时,热风只能提高30℃左右;布袋收尘器入口温度只有35℃左右;旧问题又出现了;另外这种方法又出了新问题,由于篦冷机料层加厚,造成熟料强度下降,这种加厚篦冷机料层,提高热风温度还是不能根本解决问题。
3、在煤磨系统加烘干机系统,入磨原煤水份完全可以达到工艺要求,满足煤磨生产,但通过测算至少需要200-300万元改造资金,公司无法筹集;另外,篦冷机热风外排也浪费能源,增加水泥成本。
4、经测量布袋收尘入口煤尘浓度为900mg/m3,在降低煤磨台时,入口浓度在500mg/m3以下时,煤磨运行趋于正常;如果通过降低布袋收尘入口煤尘浓度可以解决存在的问题;经过多次测量和改造测算可行,于是厂投资18万元(部分设备自制),在原旋风除尘器和煤主风机之间加一级旋风除尘器型号为CLK4-¢7.0S,保证布袋除尘器入口煤尘浓度在500mg/m3以下,经运行一段时间后,煤磨有微正压,台时达7.2吨/小时,明显好转。
5、适当进一部分干煤,掺加量在三分之一左右,原煤水份控制在8%以下,篦冷机在不影响熟料冷却的情况下,适当加厚料层,热风提高15-20℃,煤磨运行正常。
![](https://www.soolun.com/img/pic.php?url=http://img.resource.qikan.cn/qkimages/zqgk/zqgk200707/zqgk20070731-1-l.jpg)
三、改进效果
通过上述改造和调整,弥补了水洗煤水份大带来的影响,煤磨系统运行正常,台时由过去6吨/小时,提高到7.8吨/小时,节省了大量电费;煤磨各处管路没有正压,运行1年多来没有发生一次煤粉爆炸;外排气体达标,达到45mg/m3,看不出有黑烟,生产区环境明显改善;从安全、台时、环保各方面取得非常理想的效果。
我公司水泥生产线煤磨系统煤磨规格为Φ2.2×4.4m风扫磨,工艺流程如图1,原采用二级除尘,单筒旋风收尘器,
规格为QMC120-(Ⅱ)型,布袋收尘器,规格为LF×(Ⅱ)/M4-75;由于我公司入厂原煤为水洗煤,煤水份在10%左右,煤磨热风来源篦冷机热风,温度平均在200℃左右,生产中由于煤水份高,烘干热风低,布袋收尘器结露严重,布袋挂灰多,透气量低,造成整个煤磨系统通风量不够,经常饱磨喂不进料,台时低,只有6吨/小时,有时供不上回转窑用煤,煤磨系统管路各处正压严重、冒灰,管路平缓处积灰,煤粉自燃,经常发生爆炸事故;生产区煤尘大,工作环境恶劣,外排气体煤尘也严重超标,冒黑烟,生产的煤粉水份高,达到4.5左右,给回转窑煅烧带来困难,使产量下降,篦冷机热风温度必然降低,煤磨入口热风温度更低,又造成煤磨运行更困难形成恶性循环;用水洗煤后,从安全、台时、环保几方面都出现了严重问题,已直接威胁到公司的生存。
二、改进措施
上述煤磨系统存在的问题经分析主要是煤水份高造成
的,我厂从以下几方面解决问题
1、入厂原煤不用水洗煤,采用干煤,降低原煤水份,可随近几年煤炭涨价,满足我厂回转窑使用的30以下灰份的煤很难买,进厂干煤灰份无法保证,居高不下,高时灰份近45,劣质干煤回转窑根本烧不了,出了大量废品熟料,可以说损失更大,得不偿失;而且过去就是因为水洗煤灰份稳定,灰份低于30,货源充足才使用的,为了保证回转窑用煤灰份水洗煤必须用。
2、如果加强篦冷机热风控制,提高入磨热风温度,加强煤的烘干,理论上这些存在的问题也可以解决;于是加厚篦冷机料层,由过去350mm左右增加到 500mm左右,入磨热风提高了近60℃,布袋收尘器入口温度达到 50℃左右,夏季气温高时,生产用煤粉能够保证,但冬季气温低时,热风只能提高30℃左右;布袋收尘器入口温度只有35℃左右;旧问题又出现了;另外这种方法又出了新问题,由于篦冷机料层加厚,造成熟料强度下降,这种加厚篦冷机料层,提高热风温度还是不能根本解决问题。
3、在煤磨系统加烘干机系统,入磨原煤水份完全可以达到工艺要求,满足煤磨生产,但通过测算至少需要200-300万元改造资金,公司无法筹集;另外,篦冷机热风外排也浪费能源,增加水泥成本。
4、经测量布袋收尘入口煤尘浓度为900mg/m3,在降低煤磨台时,入口浓度在500mg/m3以下时,煤磨运行趋于正常;如果通过降低布袋收尘入口煤尘浓度可以解决存在的问题;经过多次测量和改造测算可行,于是厂投资18万元(部分设备自制),在原旋风除尘器和煤主风机之间加一级旋风除尘器型号为CLK4-¢7.0S,保证布袋除尘器入口煤尘浓度在500mg/m3以下,经运行一段时间后,煤磨有微正压,台时达7.2吨/小时,明显好转。
5、适当进一部分干煤,掺加量在三分之一左右,原煤水份控制在8%以下,篦冷机在不影响熟料冷却的情况下,适当加厚料层,热风提高15-20℃,煤磨运行正常。
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三、改进效果
通过上述改造和调整,弥补了水洗煤水份大带来的影响,煤磨系统运行正常,台时由过去6吨/小时,提高到7.8吨/小时,节省了大量电费;煤磨各处管路没有正压,运行1年多来没有发生一次煤粉爆炸;外排气体达标,达到45mg/m3,看不出有黑烟,生产区环境明显改善;从安全、台时、环保各方面取得非常理想的效果。