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我厂生产粘胶纱时并条机胶辊严重返花,纺纱困难,质量得不到有效控制,速度又提不上去。为此,我们在合理控制车间温湿度的基础上,对涂料处理的配比作了一些改变,把涂料配比浓度放低。第一次A:B=1:5和A:B=1:4,使用效果并不佳,第二次A:B=1:5和A:B=1:6,使用效果还不佳。为此,我们对粘胶纤维的特性进行了认真分析,发现返花的主要原因:一是钳口握持纤维能力较差;二是产生静电严重。而胶辊表面进行RC涂料处理基本上改变和减弱了胶辊的弹性特征。所以我们针对上述原因,对NFR-A434型并条胶辊表面进行不处理尝试,以此使胶辊表面保持其原有的硬度、弹性和胶质本身所具有的良好特性。rn NFR-A434型胶管本身具有抗静电、抗绕花、弹性好的特性,并且是包胶辊,不影响其硬度变化。所以我们就把胶辊重新磨砺,精磨采用rnFA830型磨床,车头转速280 r/min,砂轮80目/25.4 mm、边宽32 cm、线速度32 m/s,精磨量≤0.08 mm,往复4次。磨砺后用酒精擦净表面,然后在表面均匀涂抹一层SN抗静电剂,等吸干擦净24小时后上机使用,SN抗静电剂的分子结构为胺基、醚基,可以中和电荷,使胶辊表面的静电电子分散,同时胺基和醚基易吸附空气和纤维间水分子,故而可以抗静电。rn 经过此法处理的胶辊,通过半年多时间的使用实践,具有以下特性:(1)表面硬度不增加,使之保持胶辊的优良弹性,从而加强了对纤维的握持力;(2)表面具有抗静电性,解决并条绕花和不返花,从而纺纱速度快,产量大大提高;(3)结合保养周期清洗表面,涂抹一次,使用周期可达1个月之久;(4)熟条条干得到有效控制,条干CV可达3.5%左右。rn