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摘 要:为解决DPH型带式输送机现有的输送带跑偏、接口脱胶开裂以及变形等主要工艺问题,通过分析问题产生的原因,得出输送带托辊及调整辊上粘附大量烟垢,导致输送带带面运行导轨产生或大或小的变化,使输送带变形、拉长、跑偏,对此维修人员需要定期清辊,但烟垢较难清理,需要大量人力物力。通过对DPH型带式输送机托辊、调整辊的清辊装置进行研制,对托辊、调整辊进行定期在线清理。应用效果表明:清辊专用装置的使用,较好的解决了DPH型带式输送机托辊、调整辊上黏黏烟垢的问题,并有效降低人力物力的消耗。
关键词:DPH型带式输送机;清辊专用装置;烟垢
我公司目前采用DPH型带式输送机是昆船制造厂生产的一种带式输送机,简称输送带或皮带,具有结构简单,输送能力大,功耗小,使用和维护方便等特点,它既可以用于水平方向输送,也可以按一定的倾斜角输送[1]。针对输送带跑偏问题,王福金等[2]针对不同形式的跑偏对各调整辊、托辊及住被动辊进行调整。针对输送带接口脱胶开裂及变形的,丁钺宗等[3]利用皮带粘合技术进行补胶或更换。然而目前并未为对由于托辊、调整辊黏黏大量烟垢导致的上述问题的解决方案,目前维修采用的方法为拆卸托辊、调整辊进行清理,该方法耗费大量人力物力,并缺乏灵活性。为此,通过研制新型的清辊专用装置,利用DPH型带式输送机的现有条件,实现DPH型带式输送机的在线清辊,即不影响生产,同时大幅降低了人力物力消耗。
1 存在问题
1.1运行方式
DPH型带式输送机主要由输送带、主动辊、被动辊、调整辊、托辊等组成,见图1。减速机带动主动辊1转动,在摩擦力作用下,带动输送带2运行,同样的,输送带2与被动辊3的摩擦力使被动辊3转动,同时,托辊4、调整辊5与也在摩擦力作用下转动。
1.主动辊 2.输送带 3.被动辊 4.托辊 5.调整辊
图1 DPH型带使输送带示意图
1.2烟垢形成原因分析
1.2.1DHP型带式输送机托辊、调整辊粘垢现状
目前生产现场各托辊、调整辊均存在烟垢粘垢现象,特别是经烘丝后的输送带较为严重,最严重处粘垢达0.8cm厚度。
1.2.2烟垢形成原因分析
在生产过程中,由于物料及空气中存在大量的粉尘及水蒸气,特别是在烘丝机后的输送带处,输送带表面粘附有粉尘,在各调整辊、被动辊以及托辊挤压下,各辊上粘附粉尘,长时间作用下,各辊上粘附,形成烟垢。
1.3烟垢的影响
托辊调整辊粘垢后,若无法及时清理,将会使滚上粘垢速度迅速提高,加速烟垢厚度提高。而烟垢厚度过大,将会导致输送带带面运行导轨产生或大或小的变化,使输送带变形、拉长、跑偏,影响输送带使用寿命。目前维修采用的方法为拆卸托辊、调整辊进行清理,该方法耗费大量人力物力,并缺乏灵活性。
2 解决方法
原因分析后,针对目前清辊存在的不足进行解决。
2.1解决方案
利用DPH型输送机的实际尺寸,设计清辊专用装置,可以实现托辊调整辊生产中的自转,对辊上的烟垢进行清理。
2.2实施方式
具体包括以下实施步骤:(1)、2-2刀架上下兩孔内安装球套轴承;(2)、将2-2刀架安装于2-1输送带清辊装置机架的两光杆上,并将2-5拉杆转入2-2刀架中间螺纹孔内;(3)、将2-2刀架、2-5拉杆、2-1输送带清辊装置机架的两光杆使用2-1输送带清辊装置机架两端该固定;(4)、将2-3手柄固定于2-5拉杆另一侧上;(5)、将2-7刀座旋入2-2刀架垂直螺纹孔内,并用螺母固定;(6)、将2-4刀、2-6压块使用螺栓螺母固定于2-7刀座上,完成本实用新型的安装过程;(7)、使用本实用新型2-1输送带清辊装置机架两端盖通孔固定于输送带机架上;(8)、调整2-7刀座于2-2刀架位置,使2-4刀与辊表面接触;(9)、开机运行后进行清辊,并来回拉动2-3手柄,清理全辊。见图2、图3。
3 总结
采用本清辊装用装置后,可以再生产运行中安装该装置,并随输送带运行进行清辊处理,有效减低了烟垢对DPH型带式输送机的损害,保证设备正常运行。
参考文献
[1] 边永生,王智德,等.烟机设备操作工(制丝)专业知识 [M].北京出版社,2012
[2] 王福金,边永生,等. 烟机设备修理工(制丝)基础知识 [M]. 北京出版社,2013
[3] 丁钺宗,王传飞,等. 烟机设备修理工(制丝)专业知识 [M]. 北京出版社,2013
关键词:DPH型带式输送机;清辊专用装置;烟垢
我公司目前采用DPH型带式输送机是昆船制造厂生产的一种带式输送机,简称输送带或皮带,具有结构简单,输送能力大,功耗小,使用和维护方便等特点,它既可以用于水平方向输送,也可以按一定的倾斜角输送[1]。针对输送带跑偏问题,王福金等[2]针对不同形式的跑偏对各调整辊、托辊及住被动辊进行调整。针对输送带接口脱胶开裂及变形的,丁钺宗等[3]利用皮带粘合技术进行补胶或更换。然而目前并未为对由于托辊、调整辊黏黏大量烟垢导致的上述问题的解决方案,目前维修采用的方法为拆卸托辊、调整辊进行清理,该方法耗费大量人力物力,并缺乏灵活性。为此,通过研制新型的清辊专用装置,利用DPH型带式输送机的现有条件,实现DPH型带式输送机的在线清辊,即不影响生产,同时大幅降低了人力物力消耗。
1 存在问题
1.1运行方式
DPH型带式输送机主要由输送带、主动辊、被动辊、调整辊、托辊等组成,见图1。减速机带动主动辊1转动,在摩擦力作用下,带动输送带2运行,同样的,输送带2与被动辊3的摩擦力使被动辊3转动,同时,托辊4、调整辊5与也在摩擦力作用下转动。
1.主动辊 2.输送带 3.被动辊 4.托辊 5.调整辊
图1 DPH型带使输送带示意图
1.2烟垢形成原因分析
1.2.1DHP型带式输送机托辊、调整辊粘垢现状
目前生产现场各托辊、调整辊均存在烟垢粘垢现象,特别是经烘丝后的输送带较为严重,最严重处粘垢达0.8cm厚度。
1.2.2烟垢形成原因分析
在生产过程中,由于物料及空气中存在大量的粉尘及水蒸气,特别是在烘丝机后的输送带处,输送带表面粘附有粉尘,在各调整辊、被动辊以及托辊挤压下,各辊上粘附粉尘,长时间作用下,各辊上粘附,形成烟垢。
1.3烟垢的影响
托辊调整辊粘垢后,若无法及时清理,将会使滚上粘垢速度迅速提高,加速烟垢厚度提高。而烟垢厚度过大,将会导致输送带带面运行导轨产生或大或小的变化,使输送带变形、拉长、跑偏,影响输送带使用寿命。目前维修采用的方法为拆卸托辊、调整辊进行清理,该方法耗费大量人力物力,并缺乏灵活性。
2 解决方法
原因分析后,针对目前清辊存在的不足进行解决。
2.1解决方案
利用DPH型输送机的实际尺寸,设计清辊专用装置,可以实现托辊调整辊生产中的自转,对辊上的烟垢进行清理。
2.2实施方式
具体包括以下实施步骤:(1)、2-2刀架上下兩孔内安装球套轴承;(2)、将2-2刀架安装于2-1输送带清辊装置机架的两光杆上,并将2-5拉杆转入2-2刀架中间螺纹孔内;(3)、将2-2刀架、2-5拉杆、2-1输送带清辊装置机架的两光杆使用2-1输送带清辊装置机架两端该固定;(4)、将2-3手柄固定于2-5拉杆另一侧上;(5)、将2-7刀座旋入2-2刀架垂直螺纹孔内,并用螺母固定;(6)、将2-4刀、2-6压块使用螺栓螺母固定于2-7刀座上,完成本实用新型的安装过程;(7)、使用本实用新型2-1输送带清辊装置机架两端盖通孔固定于输送带机架上;(8)、调整2-7刀座于2-2刀架位置,使2-4刀与辊表面接触;(9)、开机运行后进行清辊,并来回拉动2-3手柄,清理全辊。见图2、图3。
3 总结
采用本清辊装用装置后,可以再生产运行中安装该装置,并随输送带运行进行清辊处理,有效减低了烟垢对DPH型带式输送机的损害,保证设备正常运行。
参考文献
[1] 边永生,王智德,等.烟机设备操作工(制丝)专业知识 [M].北京出版社,2012
[2] 王福金,边永生,等. 烟机设备修理工(制丝)基础知识 [M]. 北京出版社,2013
[3] 丁钺宗,王传飞,等. 烟机设备修理工(制丝)专业知识 [M]. 北京出版社,2013