冷轧活套带钢跑偏原因分析及改进措施

来源 :装备维修技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:GPSCMP
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读

摘要:由于带钢在活套内跑偏原因很多,所属设备繁多且运行速度高,怎样通过行之有效方法,把复杂问题变成简单,找出带钢跑偏根本原因。为了缩短故障停机时间和检修停机时间,节省资材、减少施工作业工作量,不可能采用排除法逐一对设备进行更换或解体检修,只有通过简单仪器测量,根据结果,对影响带钢跑偏原因分类排除,最后针对故障点确定检修项目,平衡停机条件,进行拆解检查更换修理,尽可能短时间恢复设备精度,为轧钢生产保驾护航。

关键词:冷轧;活套;带钢跑偏;原因分析;改进措施

前言

根據活套结构形式的不同,分为立式活套和卧式活套,活套功能精度的好坏直接影响带钢在活套塔内的跑偏情况,对产线速度的发挥和稳定运行起到至关重要的作用。

1跑偏现象及原因分析

1.1活套车及轨道偏差

活套车轨道相当于基准,理论上两侧轨道水平、相对标高及平行度没有误差,在2m测量长度内取三点,水平(平直度不超过2mm)轨道表面光滑,不能有明显缺陷(凸起、坑凹),轨道接缝处平缓偏差不大于2mm,两侧轨道平行度误差不超过2mm,两侧轨道相对标高不大于3mm。由于轨道安装过程中未达到技术要求,或使用过程中基础下沉、轨道磨损变形,固定螺栓松动,位置偏差造成活套车运行时跑偏。活套车车轮、侧导轮磨损(不等径),车轮与轨道中心偏移,侧导轮与轨道间隙不对称,导致活套车歪斜和啃轨。

1.2摆动门精度偏差

活套摆动门用于支撑活套存储带钢,安装在生产线的两侧,由活套车的连锁滑道驱动打开或关闭。需要调整摆动门3°角。摆动门打开状态(活套车中心线距离摆动门撞轮中心线)1050mm,摆动门关闭状态(活套车中心线距离摆动门撞轮中心线)1734mm,摆动门撞轮打开状态至关闭状态行程684mm,两侧摆动门处于关闭状态时,理论上处于同一水平线,在2m测量长度内取四点,平直度误差不超过5mm,相对标高不超过5mm。无论是摆动门托辊3°角还是摆动门位置偏差,都会对带钢在活套运行时产生跑偏。

1.3辊系磨损及安装不准确

活套内辊系包括Ф1200×2100mm活套车转向辊,辊身衬聚氨酯邵氏硬度85±5,单侧衬胶层厚度20mm。ф300×2100mm活套车立式托辊,辊身衬聚氨酯邵氏硬度85±5,单侧衬胶层厚度20mm。Ф150×1000mm摆动门托辊,辊身衬聚氨酯邵氏硬度85±5,单侧衬胶层厚度12.5mm。Ф150×2100mm活套托辊,辊身衬聚氨酯邵氏硬度85±5,单侧衬胶层厚度12.5mm,各辊系磨损量小于10mm。磨损辊组更换后,要求安装精度达到:辊组水平度小于0.2mm/m,垂直度小于0.5mm/m,与轧制中心线偏差小于1mm。

1.4纠偏系统的问题

入口纠偏单元用于纠正带钢开卷后,运行过程中产生偏差,使其对中进入入口活套,纠偏辊数量3根,新辊辊子直径500mm,辊身长度1900mm,辊衬材料聚氨酯,纠偏液压缸(Ф125/70)纠偏范围±115mm,精度±10mm。活套内纠偏系统,控制活套带钢跑偏,纠偏辊安装在摆动框架上,可随摆动框架一起摆动,摆动由液压缸驱动完成。辊子直径1200mm,辊身长度1900mm,辊衬材料聚氨酯,纠偏液压缸(Ф125/70)纠偏范围±115mm,精度±10mm。活套出口纠偏系统,控制活套出口带钢跑偏,保证对中进入拉矫机和酸洗槽。纠偏辊数量1根,新辊辊子直径1200mm,辊身长度1900mm,辊衬材料聚氨酯,纠偏液压缸(Ф125/70)纠偏范围±115mm,精度±10mm。纠偏系统主要由探测头、传感器、电控器、液压控制站等组成。液压系统由油箱、液压泵、冷却器、液位计、过滤器、温度开关及压力开关构成。

2活套带钢跑偏影响因素分析

2.1活套抗跑偏能力分析

带钢在活套运行时,小车整体处于运动平衡状态,假设小车水平精度、轨道精度、导轮间隙精度合格,对活套小车进行受力分析,垂直方向受力由钢丝绳拉力、配重重量、小车自重、带钢重量、带钢张力平衡,小车所受力矩由侧导轮和小车偏载平衡。

由小车垂直方向受力平衡计算钢丝绳拉力F:

F=G1+G2+F1-F2(1)

由小车偏载力矩平衡计算N:

侧导轮受力:

N=(2)

式中:G1为小车自重重力,kN;G2为带钢重力,kN;F1为活套带钢最大张力,kN;F2为配重重力,kN。

x为活套跑偏量,mm;L0为上下侧导轮距离,mm。由公式可知,侧导轮受力与带钢在小车辊子上跑偏量呈线性关系,以生产极限规格(1 290mm宽、2.0mm厚)为例,可得到侧导轮受力与带钢跑偏量之间的关系。

2.2活套小车重心点位置分析

帶钢在活套运行时,活套小车由钢丝绳牵引升降,受力点位于小车的理论重心点,如果小车自身重心发生偏移,会造成升降过程中小车倾斜,带钢发生跑偏。

2.3轨道和导轮间隙精度测量分析

活套小车在升降过程中,4根轨道是小车运行线路,操作侧、驱动侧方向水平通过侧导轮控制,入、出口侧水平通过正压轮控制,当侧导轮和正压轮位置调整后运行过程基本不变,活套小车通过导轮和压轮与轨道接触,因此轨道垂直精度(正压轮接触面)和直线精度(侧导轮接触面)直接影响活套小车的稳定性。

3改进措施

(1)周期检查更换活套车车轮、侧导轮,两侧轮组要同时更换。上机车轮严格控制在公差范围内,减少车轮及侧导轮直径差,车轮、侧导轮直径一般使用千分尺测量,需要测量3个位置,每处位置轮径相对差不大于0.2mm,车轮材料55#钢,调质处理HB200-269,轮面表面淬火HRC55-60,且淬硬层深度3~5mm,侧导轮材料45#钢,调质处理HB217-255,轮面表面淬火HRC52-58,且淬硬层深度2~5mm。

(2)定期检查活套轨道精度,在轨道上每隔1m,使用条式水平仪测量轨道水平,采用板尺和激光水准仪分别测出两侧轨道标高。用挂拉线方法检查轨道平行度,根据测量结果,重新调整轨道,达到标准要求。一般采用加减垫板方式调整,垫板要与轨道下面紧密贴合,不能有悬空现象,垫板通过螺栓压板固定或焊接,防止垫板从轨道下面窜出。

(3)活套车运行中,产生歪斜。主要原因,由于活套车与轨道中心线偏移,偏移量小于2mm,超过范围进行调整,轨道作为基准,挂好钢线,拆卸侧导轮压盖,松开偏心轮,用千斤顶移动活套车,测量数值,使活套车与轨道中心线符合偏差要求。

(4)沿摆动门托辊中心线(垂直带钢轧制线),调整摆动门托辊3°角(面向带钢运行方向),调整好后,将托辊辊座用螺栓固定,而后焊接挡块,防止位置偏移。当两侧摆动门处于关闭位置必须对齐,调整拉杆、转臂、矫正摆动杆方式,使其达到同一水平,调整同时还要兼顾摆动门撞轮中心线与弧形轨中心线相对位置尺寸,保证活套车充套及放套时,摆动门打开、关闭自如。

(5)活套内各辊组磨损量测量(辊径),根据测量结果决定是否更换。辊子安装精度测量,可使用条式水平仪、激光水准仪辅助挂钢线方法测量调整,找正:用顶丝调整轴承座位置,轴承座加减垫片方式,保证辊子水平度及垂直度标准。

参考文献:

[1]张贵春,龚佳鹏,章明.连退机组入口立式活套带钢跑偏原因分析及治理[J].轧钢,2015,32(2):78.

[2]杨帆.冷轧连续机组活套设备的改进[J].轧钢,2015,32(4):54.

其他文献
摘要:本文是以高校校园无线网络的构建与应用为背景,无线校园网络是一个复杂的网络系统,在设计建设过程中有很多问题要考虑。首先考虑高校建设无线校园网络采用什么技术模式,其次要对将搭建无线校园网络的区域进行实地勘察,确定覆盖范围、AP分布数量、设备类型等。最后就是具体施工部署阶段,在这个阶段要考虑设备布放、设备配置、管理策略等问题。校园无线网络的建设对网络资源、教学、科研、学术交流有着至关重要的作用,所
摘要:随着我国经济的快速发展,带动了社会的各个行业的进步。其中,烟草行业也有了长足的发展,烟草工业更是我国经济建设的重要组成部分,对我国经济发展做出卓越贡献。要提高烟草工业生产水平,首先要从机械设备运行的稳定高效入手,通过对现有设备的维护保养,高水平的调整和改造,以设备保质量提高作业效率,为企业创造更大的经济效益。  关键词:卷烟包装机;推接;同步方式;调整  1.前言  从烟草行业发展来看,烟草
摘要:近年来我国的矿产资源开发需求逐渐增多,随着矿山开发力度的加大,破坏矿山地质环境的同时,还会危害矿山区域的生态环境及周边居民的生活。针对矿山开采工程,务必实施全面有效的地质环境勘察,识别开采活动给地质环境带来的危害影响,并制定完善的恢复治理方案,以确保矿山资源开采能够实现可持续发展。  关键词:矿山地质环境;恢复治理;勘察要点  1我国矿山地质环境恢复治理的现状  20世纪90年代中后期,我国
摘要:针对未来高速信息化模式下的作战方式,本文旨在提出一套以5G通信系统为基础,通过从最底层的传感器数据采集到上层的车辆大数据健康管理分析,结合光电图像传感器技术,最终构建出一套车辆感知与健康管理系统。该系统主要能够在作战演练中为后方指挥所提供实时战况信息,也能在日常保障维修中对车辆状态进行健康管理。就未来5G建设及新形势作战体系建设,能够有效的提升战力降低保障难度。  关键词:5G通信系统;车辆
摘要:随着卷烟销售市场的激烈竞争,消费者对卷烟质量的要求不断提高,保证卷烟产品的质量是企业在竞争中生存的前提。操作工是卷烟产品的直接生产者,是卷烟质量管控中最重要的一员,要熟知ZB45包装机组运行的特点,保持良好的工作态度,不断总结、思考卷烟质量管控的方法,减少质量事故的发生,防患于未然,促进企业的发展。关键词:烟草包装机械;过程控制;自动化前言ZB45B包装机是由意大利GD公司授权,上海烟草机械
摘要:文章介绍一种车身发盖自动涂胶装置开发,该装置采用电气控制实现自动涂胶,操作人员只要按下开始命令按钮即可实现完整的涂胶程序,无需人工干预,通过控制系统的核心部件系统控制器识别传感器采集信号,经过内部存储的控制逻辑识别后,输出电信号驱动气缸、安全锁等机械机构运动,根据生产工艺要求,调节程序控制输出时间,可以达到最理想的自动化多点涂胶。有效避免人员技能差异带来的产品质量影响,保证了设计与制造的一致
摘要:在《计量标准考核报告》中,要求提供测量不确定度的评定。本文主要阐述了三相装置检定或校准结果不确定度的评定方法。  关键词:三相装置;检定;不确定度  1概述  1.1 測量环境条件:温度20.0℃、相对湿度60%。  1.2 测量标准: 0.05级三相电能表检定装置  1.3 被测对象: 0. 2S级三相四线费控智能电能表  2 测量不确定度评定:
摘要:棒材车间主轧线轧机工况为低速重载,需用力矩较大,所以在联合齿轮箱与轧辊之间采用万向接轴传递扭矩,万向接轴与轧辊之间通过轴套连接,便于轧辊的拆卸及扭矩的传递。轧辊与轴套之间的准确定位是依靠轴套内部的定位套来实现的,定位套轮缘位置在轧辊端,定位套与轴套安装孔之间采用过盈配合,最大过盈量约0.06mm;轧辊与定位套内孔之间采用间隙配合,最大间隙0.08mm。在实际使用過程中,由于冲击负荷的作用,万
摘要:离心压缩机为一种常见的动力设备,在石油、化工、食品等领域应用广泛,现阶段,无油离心压缩机成为行业发展的重要趋势。本文以整体齿轮式无油离心压缩机为研究对象,介绍离心压缩机的特点及结构设计要点,为相关研究的开展提供理论依据,以进一步优化压缩机结构,提高动力性能。  关键词:离心压缩机;整体齿轮式无油离心压缩机;结构设计  引言:无油离心压缩机对传统空气压缩机结构做优化设计,以真正实现油气分离。传
摘要:分析了薄形锻件结合齿圈的闭式锻造工艺及模具设计。该工艺具有材料利用率高、锻件质量好、废品率显著降低等优点。  关键词:薄形锻件;闭式锻造;模具设计  在锻造生产过程中,往往会遇到直径较大而厚度非常薄的锻件。所谓薄形锻件是指圆形锻件的厚度与直径之比h/d≤0.2时的锻件,该类锻件复杂系数为S4级,属于复杂类锻件。此类锻件成形困难,且冲孔、切边变形大。闭式锻造一直是锻造生产所努力追求的目标。它所