16Mn低碳锰钢厚板锻件探伤缺陷的原因分析

来源 :热加工工艺 | 被引量 : 0次 | 上传用户:peterstone138
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为了解决16Mn钢厚板锻件探伤缺陷问题,对缺陷部位进行了解剖取样分析.结果 表明外来夹杂物是造成锻件探伤不合格的原因,钢包熔渣和发热剂是大型夹杂物的主要来源.为了抑制此类大型夹杂物的产生,根据缺陷形成原因提出了相应的改进措施.改进措施后的16Mn厚板锻件,探伤合格率由88.0%提高到95.1%.
其他文献
采用三维有限元模型表征了15CrMo钢单层堆焊时后续焊道对前期焊道的热作用.模型基于实际焊件尺寸建立,相邻焊缝搭接度为50%.施加预处理温度为150℃,以Gauss热源形式加载.结果 表明,在预处理温度、焊接参数、材料相同的情况下,三个焊道在焊接过程中的温度分布基本相同.焊缝一侧有效回火区总宽度为3.6~4.6 mm,仅后续第一道焊缝的焊接过程对前道焊缝存在回火作用,覆盖区域约为前道焊缝宽度的25%.因此,单层堆焊时搭接度达75%时后期焊缝的热作用才能达到给前期焊道完全回火的效果.
应用热环轧技术制备出大尺寸的AZ80-Ag镁合金环轧件,利用扫描电子显微镜(SEM)、拉伸蠕变等试验方法,系统研究了 T6热处理对环轧件拉伸和蠕变性能的影响.结果表明:热环轧后,环轧件内部大部分晶粒为动态再结晶晶粒,并在晶界上分布有少量析出相;经T6处理后,在晶界和晶粒内部析出β-Mg17Al12相,使合金屈服强度和抗拉强度明显提高;合金的蠕变速率经T6处理后降低,变形态和T6态的应力指数n分别为4.1和5.5,对应的蠕变机制为位错滑移和攀移.
针对20Cr钢吊钩断裂的情况做了试验分析,采用扫描电镜对断口进行了检测,确定断口具有准解理断裂特征;使用洛氏硬度计对断裂吊钩外表面及心部做了力学性能测试,得到其硬度的平均值分别为52.9、30.8HRC;使用直读光谱仪分别对吊钩外表面与心部做了化学成分检验;使用金相显微镜对断裂的起重吊钩的内部组织进行了检测.结果发现,材料内部存在铁素体与羽毛状上贝氏体共存的复相缺陷组织.最后对试验结果进行了分析总结,找到20Cr钢吊钩断裂的原因.
焊缝跟踪控制系统的应用对机器人搅拌摩擦焊接接头的表面质量具有重要作用.为研究焊缝跟踪系统对机器人搅拌摩擦焊缝的控制效果,设计了一种基于激光视觉传感器和PD纠偏算法的焊缝跟踪控制系统.以3mm厚2A12-T4铝合金板材为试验材料,进行了斜线焊缝的跟踪引导焊接以及曲线焊缝的纠偏焊接试验,观察分析焊速200 mm/min下斜线和曲线焊缝焊接后接头的表面质量.结果 表明:两种焊缝接头表面均匀平整,本试验设计的焊缝跟踪控制系统有助于提高机器人搅拌摩擦焊焊缝的表面成形质量.
利用直读光谱仪、拉伸试验机、布氏硬度计和扫描电镜对开裂的环状压头进行了检测.结果 表明:环状压头的金相组织、抗拉强度、硬度、化学成分均满足技术要求.裂纹两侧无脱碳和氧化,断口的微观形貌是扇形解理面,断口上有斑点状的油漆.结合裂纹的形态可知裂纹在压头冲压的过程中形成.导致开裂的主要原因是模具老化,经过更换新的模具,彻底解决了压头的开裂问题.
采用XRD技术测量了单焊点接头与多焊点接头的残余应力,并分析了焊点间距对接头残余应力分布的影响规律.结果 表明:单焊点接头焊点区域的纵向和横向残余应力均为拉应力,且随距焊点中心距离的增加而减小.多焊点接头中间焊点的纵向残余应力分布与单焊点相似但数值相应降低,其中沿x方向各点的纵向残余应力降低幅度较大.中间焊点的最大纵向残余应力随焊点间距增大呈现先降低后增加的趋势.焊点间距为20 mm的接头最大纵向残余应力值最小,为47 MPa.
6082铝合金薄板焊接接头热影响区存在明显的软化现象,拉伸试验时试样的断裂位置多数在热影响区,焊接接头常因抗拉强度不足而导致焊接工艺评定试验失败.通过严格控制焊前工艺准备,采用TIG焊接工艺,研究了不同焊接电流和焊接速度下焊接热输入对6082铝合金焊接接头组织和性能的影响.发现对于厚度为3mm的6082铝合金试板,焊接热输入控制在0.291~0.334kJ/mm时,焊接接头的抗拉强度可满足要求.
为了研究搅拌摩擦焊接稳态阶段下扎深度与轴向压力之间的规律,通过应变电阻式环型拉压传感器对不同下扎深度下焊接稳态阶段的轴向压力进行测量,并采用热电偶打孔预埋的方式测量焊接过程中的温度变化.分析了焊接过程中轴向压力的响应行为,研究了不同下扎深度下的轴向压力变化规律,采用经验公式描述了焊接轴向压力的模块化模型,建立了非线性稳态模型,并在此基础上提出了线性动态模型.结果 表明:下扎深度为2.45 mm时稳态阶段的轴向压力无明显波动,随着下扎深度的增加,波动幅度变大.稳态阶段的平均轴向压力随下扎深度的增加呈现先增加
采用5.5t锭型锻造的F22钢锭阀体锻件超声波探伤合格率较低.本文通过无损检验、金相分析、扫描电镜分析、能谱分析等检测手段对超声波探伤不合格试样进行了研究.结果 表明:引起阀体锻件超声波探伤不合格的原因是锻件内部中心区域珠光体带中存在微裂纹.微裂纹产生的原因:一方面是钢锭中心锰、钼合金元素偏析引起的组织应力及锻件锻后冷速较快引起的热应力;另一方面是锯切后的钢锭心部存在的裂纹在加热过程中氧化导致锻件一端心部未锻合.
针对近期生产H82A硬线钢面缩率偏低的问题,总结了影响其断面收缩率的因素,同时进行了对比试验分析.结果 表明:本次生产的在H82A钢时效后拉伸断口夹杂物最大尺寸达到138 μm,氧含量均值高于正常试样7×10-6,夹杂横向尺寸均值高于对比试样5.4 μm,夹杂纵向尺寸高于对比试样4.9 μm,面缩率偏低与大颗粒脆性夹杂物的存在有较大关系.并且讨论了拉伸过程中拉应力作用下大颗粒脆性夹杂物促使试样提前断裂,导致断面收缩率降低的机理.