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[摘要]地热是集热、矿、水为一体的宝贵地下资源,现已广泛应用于取暖、疗养、健身、旅游、养植等领域,并取得了十分显着的经济效益和社会效益。本文试图以清河1#孔为例,从地热地质条件分析入手,通过钻探验证对地热井的钻探工艺及方法进行探讨,为今后在该区开展地热勘查工作提供依据。
[关健词]地热清河地热井钻探工艺
中图分类号:P314.1 文献标识码:P 文章编号:1009―914X(2013)28―0548―01
清河是辽北著名的旅游景区之一,有着较为理想的地热形成环境及开发利用条件,为更好地开发地热资源带动旅游业发展,我队在该区成功地完成了辽北第一口地热井的施工,它为今后在该区寻找有利用价值的地热水(温泉)指出了方向。
1 地热地质条件
1#孔所处的地质构造位置原推断为CSAMT勘查NE向挤压构造带的下盘,钻探中没有明显的热储岩组、储水构造和补给来源,故水量很小。该井实际最大出水量30t/d(降深在1500m左右),最高出水温度36℃。若能找到与上述挤压构造带配套的张裂面,则出水的可能性会更大些。
1.1 地温场特征
经温度测井,1#孔井底温度近90℃。随着深度的增加,井下温度也明显增加,但地热增温率有所降低。本地区地热增温率较高,平均为2.77℃/100m,比原来预测2.2℃/100m高出0.57℃/100m。
1.2 热储层、构造条件
1#地热井地表为第四系,岩性为黄土,厚度5m;下部为侏罗系,顶部为砂岩,中、下部是火山碎屑岩,反映本区没有盖层,也缺少层控热储层;钻孔中仅905~910m有挤压碎裂岩,未见张性破碎带,钻井施工过程中钻井液有消耗,但未出现大的漏失现象,说明本区缺少热储构造。尽管1#孔地热增温率较高,具备较好的地热背景,但热储层和构造条件不好,所以此井水量很小,不易利用。若要开发地热资源,还需进一步投入有效的物探工作,继续寻找储水构造。
2 地热井钻探施工工艺及方法
1#孔施工原设计“四开”,后考虑本区地层含水性较差,为不漏掉含水层,改为“二开”,设计第一次开钻选用Φ311mm钻头,钻至300m,下入Φ245mm表层套管,掏空法全部固井;设计二开选用Φ216mm钻头,钻至2500m终孔,若有好的含水段,则上部挂Φ178mm套管(含滤水管),深部裸孔完井。
2.1 井孔实际结构及成井主要材料
根据本井确定的井孔结构和钻进中地层情况,各阶段钻具组合、井孔结构及成井主要材料如下:
2.1.1 一开:孔径Φ311mm,深度312.38m。
钻具组合:钻头为Φ311mm三牙轮钻头,钻铤Φ178mm6根,钻杆Φ127mm串根。下入天津钢管公司生产Φ244.5mm无缝钢管,壁厚8.94mm,扣型为长圆螺纹,钢级为J55,下入深度0~312.38m。
2.1.2 二开:孔径Φ216mm,深度为2500.60m。
钻具组合:钻头为Φ216mm三牙轮钻头,钻铤Φ159mm12根,钻杆为Φ89mm串根。利用悬挂器下入天津钢管公司生产的Φ177.8mm无缝钢管,壁厚8.05,扣型为长圆螺纹,钢级为N80的技术套管和滤水管。
2.2 钻井施工方法概述
2.2.1 钻进泥浆
1#孔地表为第四系,岩性主要为残坡积黄土;向下为基岩,岩性为砂岩和粉砂岩;井深265m以下为火山角砾岩、凝灰质砂岩夹玄武岩、安山岩等。由于深度和岩性不同,因此各施工阶段的钻进泥浆性能也不同。
2.2.2 泥浆使用与管理
⑴配制使用泥浆,预水化24小时后入井。
⑵坚持每日进行维护处理。
⑶凡入井泥浆药剂,求最优方案再进行入井。
⑷固相控制,加强泥浆净化,振动运转100%,除砂器、除泥器运转90%,勤捞砂、常除砂,降低固相含量,并定期清理泥浆池,以获得优质轻泥浆。
⑸正常钻井每2小时测定一次密度,粘度;交班前测定全性能一次;钻遇异常或复杂情况加密测点。调整好泥浆性能,取全取准第一手原始数据。
2.2.3 各次开钻施工要点
⑴一开井段(0~312.38m)
①钻前砌好600×3.60m导管,钻台下用水泥抹平,以防钻井液冲蚀基础,防止基础沉降。
②钻前调整好三点一线,误差不超过10mm,保障开孔就直。
③表层钻进以不大于钻铤重量的75%进行吊打40m,钻压控制在60KN以内,排量20L/S,保证井孔质量。
④加快接单根速度,防止沉砂卡钻;接单根要做到晚摘泵早开泵,并做好划眼工作。
⑵二开井段(312.38m~2500.6m)
施工重点:是提高钻井效率,注意防斜,防止事故发生。装好井口,认真重校天车、转盘、井口三点一线。监察掌握好井下钻头使用时间,防止出现牙轮落井事故。使用优质轻质泥浆,对于掉块和泥浆消耗井段及时调整处理好泥浆,做好井壁护壁工作,并尽量减轻比重,加大粘度。采用吊打和钟摆钻具,易斜段加强观察,使井斜控制在规定范围之内。
上部易斜段注意吊打,均匀送钻,处理好井眼过渡及地层软硬交界面,防止井斜。每次开钻,领眼钻进30m,要求尽量满足双泵钻进,认真做好设备固控的保养工作。裸孔段采用基浆加清水钻进,尽可能减少泥浆污染储层。把好井口关,严禁井底有金属落物。
3 洗井和抽水试验
3.1 洗井作业
首先替浆,用清水冲洗井壁,将井内泥浆替出;然后用三聚偏焦磷酸钠制成浓度为1%的化学洗井液注入井内,静止浸泡24小时,以后再用上述药液循环并冲刷井壁,将井内残存泥浆替出。该方法反复进行两次。后用两台250个压力的大型空压机做气水混合和两台空压机气举联合洗井,累计工作12天。后又对滤水管和裸孔段注入浓度为15%盐酸15吨进行酸化洗井,接着进行拉活塞洗井,最后下泵抽水。
3.2 抽水试验
先用5m3/h潜水泵抽水,泵下到400m,静水位恢复到15.8m(含向井内灌水)抽水40分钟到泵头。从400m开始恢复水位,48小后水位到160.70m,72小時水位到155.30m,96小时水位到149.80以后平均每小时水位上升仅200—300mm。由于本井水量很小,用常规潜水泵无法进行抽水,只能选用石油系统抽油泵进行抽水,下入井深1200m处抽水,水量20m3/d,出水温度30℃;下入井深1600m处抽水,水量30m3/d,出水温度36℃。
4 结论与建议
4.1 结论
⑴基本了解了清河地区地层的含水性及地温场变化相关性,为下一步在该区开展地热勘查积累了宝贵的经验。
⑵1#孔地温异常较高,地温梯度达2.77℃/100m,井底温度将近90℃,对其热量可考虑加以利用。
⑶1#孔水质达到医疗矿泉水标准。其中铁(Fe)含量达到命名矿水浓度,偏硅酸、氟和偏硼酸达到有医疗价值浓度。
4.2 建议
⑴通过1#孔的施工,说明本区地热异常反映出存在可利用的地热资源,建议下一步工作的重点应放在找水方面。
⑵要想在找水方面取得突破,首先应该注意寻找含水断裂构造,其次还要进一步扩大探测范围,同时选择有效的技术方法,通过合理的综合分析和解释,才有可能在清河地区打出有利用价值的地热(温泉)水。
[关健词]地热清河地热井钻探工艺
中图分类号:P314.1 文献标识码:P 文章编号:1009―914X(2013)28―0548―01
清河是辽北著名的旅游景区之一,有着较为理想的地热形成环境及开发利用条件,为更好地开发地热资源带动旅游业发展,我队在该区成功地完成了辽北第一口地热井的施工,它为今后在该区寻找有利用价值的地热水(温泉)指出了方向。
1 地热地质条件
1#孔所处的地质构造位置原推断为CSAMT勘查NE向挤压构造带的下盘,钻探中没有明显的热储岩组、储水构造和补给来源,故水量很小。该井实际最大出水量30t/d(降深在1500m左右),最高出水温度36℃。若能找到与上述挤压构造带配套的张裂面,则出水的可能性会更大些。
1.1 地温场特征
经温度测井,1#孔井底温度近90℃。随着深度的增加,井下温度也明显增加,但地热增温率有所降低。本地区地热增温率较高,平均为2.77℃/100m,比原来预测2.2℃/100m高出0.57℃/100m。
1.2 热储层、构造条件
1#地热井地表为第四系,岩性为黄土,厚度5m;下部为侏罗系,顶部为砂岩,中、下部是火山碎屑岩,反映本区没有盖层,也缺少层控热储层;钻孔中仅905~910m有挤压碎裂岩,未见张性破碎带,钻井施工过程中钻井液有消耗,但未出现大的漏失现象,说明本区缺少热储构造。尽管1#孔地热增温率较高,具备较好的地热背景,但热储层和构造条件不好,所以此井水量很小,不易利用。若要开发地热资源,还需进一步投入有效的物探工作,继续寻找储水构造。
2 地热井钻探施工工艺及方法
1#孔施工原设计“四开”,后考虑本区地层含水性较差,为不漏掉含水层,改为“二开”,设计第一次开钻选用Φ311mm钻头,钻至300m,下入Φ245mm表层套管,掏空法全部固井;设计二开选用Φ216mm钻头,钻至2500m终孔,若有好的含水段,则上部挂Φ178mm套管(含滤水管),深部裸孔完井。
2.1 井孔实际结构及成井主要材料
根据本井确定的井孔结构和钻进中地层情况,各阶段钻具组合、井孔结构及成井主要材料如下:
2.1.1 一开:孔径Φ311mm,深度312.38m。
钻具组合:钻头为Φ311mm三牙轮钻头,钻铤Φ178mm6根,钻杆Φ127mm串根。下入天津钢管公司生产Φ244.5mm无缝钢管,壁厚8.94mm,扣型为长圆螺纹,钢级为J55,下入深度0~312.38m。
2.1.2 二开:孔径Φ216mm,深度为2500.60m。
钻具组合:钻头为Φ216mm三牙轮钻头,钻铤Φ159mm12根,钻杆为Φ89mm串根。利用悬挂器下入天津钢管公司生产的Φ177.8mm无缝钢管,壁厚8.05,扣型为长圆螺纹,钢级为N80的技术套管和滤水管。
2.2 钻井施工方法概述
2.2.1 钻进泥浆
1#孔地表为第四系,岩性主要为残坡积黄土;向下为基岩,岩性为砂岩和粉砂岩;井深265m以下为火山角砾岩、凝灰质砂岩夹玄武岩、安山岩等。由于深度和岩性不同,因此各施工阶段的钻进泥浆性能也不同。
2.2.2 泥浆使用与管理
⑴配制使用泥浆,预水化24小时后入井。
⑵坚持每日进行维护处理。
⑶凡入井泥浆药剂,求最优方案再进行入井。
⑷固相控制,加强泥浆净化,振动运转100%,除砂器、除泥器运转90%,勤捞砂、常除砂,降低固相含量,并定期清理泥浆池,以获得优质轻泥浆。
⑸正常钻井每2小时测定一次密度,粘度;交班前测定全性能一次;钻遇异常或复杂情况加密测点。调整好泥浆性能,取全取准第一手原始数据。
2.2.3 各次开钻施工要点
⑴一开井段(0~312.38m)
①钻前砌好600×3.60m导管,钻台下用水泥抹平,以防钻井液冲蚀基础,防止基础沉降。
②钻前调整好三点一线,误差不超过10mm,保障开孔就直。
③表层钻进以不大于钻铤重量的75%进行吊打40m,钻压控制在60KN以内,排量20L/S,保证井孔质量。
④加快接单根速度,防止沉砂卡钻;接单根要做到晚摘泵早开泵,并做好划眼工作。
⑵二开井段(312.38m~2500.6m)
施工重点:是提高钻井效率,注意防斜,防止事故发生。装好井口,认真重校天车、转盘、井口三点一线。监察掌握好井下钻头使用时间,防止出现牙轮落井事故。使用优质轻质泥浆,对于掉块和泥浆消耗井段及时调整处理好泥浆,做好井壁护壁工作,并尽量减轻比重,加大粘度。采用吊打和钟摆钻具,易斜段加强观察,使井斜控制在规定范围之内。
上部易斜段注意吊打,均匀送钻,处理好井眼过渡及地层软硬交界面,防止井斜。每次开钻,领眼钻进30m,要求尽量满足双泵钻进,认真做好设备固控的保养工作。裸孔段采用基浆加清水钻进,尽可能减少泥浆污染储层。把好井口关,严禁井底有金属落物。
3 洗井和抽水试验
3.1 洗井作业
首先替浆,用清水冲洗井壁,将井内泥浆替出;然后用三聚偏焦磷酸钠制成浓度为1%的化学洗井液注入井内,静止浸泡24小时,以后再用上述药液循环并冲刷井壁,将井内残存泥浆替出。该方法反复进行两次。后用两台250个压力的大型空压机做气水混合和两台空压机气举联合洗井,累计工作12天。后又对滤水管和裸孔段注入浓度为15%盐酸15吨进行酸化洗井,接着进行拉活塞洗井,最后下泵抽水。
3.2 抽水试验
先用5m3/h潜水泵抽水,泵下到400m,静水位恢复到15.8m(含向井内灌水)抽水40分钟到泵头。从400m开始恢复水位,48小后水位到160.70m,72小時水位到155.30m,96小时水位到149.80以后平均每小时水位上升仅200—300mm。由于本井水量很小,用常规潜水泵无法进行抽水,只能选用石油系统抽油泵进行抽水,下入井深1200m处抽水,水量20m3/d,出水温度30℃;下入井深1600m处抽水,水量30m3/d,出水温度36℃。
4 结论与建议
4.1 结论
⑴基本了解了清河地区地层的含水性及地温场变化相关性,为下一步在该区开展地热勘查积累了宝贵的经验。
⑵1#孔地温异常较高,地温梯度达2.77℃/100m,井底温度将近90℃,对其热量可考虑加以利用。
⑶1#孔水质达到医疗矿泉水标准。其中铁(Fe)含量达到命名矿水浓度,偏硅酸、氟和偏硼酸达到有医疗价值浓度。
4.2 建议
⑴通过1#孔的施工,说明本区地热异常反映出存在可利用的地热资源,建议下一步工作的重点应放在找水方面。
⑵要想在找水方面取得突破,首先应该注意寻找含水断裂构造,其次还要进一步扩大探测范围,同时选择有效的技术方法,通过合理的综合分析和解释,才有可能在清河地区打出有利用价值的地热(温泉)水。