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摘 要:本文針对火电厂脱硫废水处理系统预澄清器运行出现的坍塌、防腐层脱落等问题进行探讨,对预澄清器的优化措施进行了介绍。
关键词:火力发电厂;脱硫废水处理;斜管预澄清器
中图分类号:X773 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)14-0106-01
引 言
某电厂脱硫废水处理系统扩容改造工程2014年开工建设,对脱硫废水处理系统进行扩容改造,建设一套脱硫废水处理装置,总处理能力为50m3/h,处理后水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放要求。项目新增预澄清器两台,澄清器两台。预澄清器和澄清器的材质为钢制耐酸碱玻璃钢防腐,中心传动刮泥机液下部分材质为钢衬胶,内部斜管规格?准50mm,片厚0.50mm,垂直高度866mm,规格1000mm×500mm,材质乙丙共聚。
1 改造前斜管预澄清器情况
斜管预澄清器材质为钢制耐酸碱玻璃钢防腐,现场检查发现澄清器内壁防腐层剥离、脱落现象非常严重。预澄清器的斜管规格是?准50×0.5,壁厚为0.5mm斜管壁厚太薄易造成不同程度的变形、偏斜、坍塌,分离效果差、出力下降。斜管支撑框架系28根平行的钢筋,容易造成斜管重心不稳且强度不足。斜管支撑梁、框架、刮泥机刮耙系普通碳钢刷防腐漆,目前部分斜管支撑梁、框架、刮泥机刮耙变形、脱落严重,刮泥机已经无法已投运。支撑梁与支撑框架焊接处太多,防腐难处理。
2 斜管澄清器问题分析
(1)斜管壁厚太薄,只有0.5mm,斜管易变形,导致一部分泥沉积在斜管中滑不下去,日积月累导致斜管中有较多污泥,且所有斜管腰部均无支撑,一块斜管倾斜倒塌容易造成旁边的斜管也倾斜倒塌,并一直传递下去。斜管支撑框架系平行的钢筋,容易造成斜管重心不稳且强度不足。建议改用1.0mm厚以上斜板,材质采用乙丙共聚(某厂一期混反采用该规格斜管,使用10年以上了还完好)。
(2)定期冲洗未达到效果。正常情况下,在斜管表面有积泥和絮状物,就要停池放水至斜管顶端漏出,使用高压水枪人工清洗,高压水枪与斜管成60°角方向射水,将管顶管底积泥全部清理干净。现场使用工业水冲洗,用户增多时,压力过低,斜管内壁附着的污泥不能完全冲洗掉。
(3)斜管安装时,阳角没有留足缝隙,正常应留30~50mm,方便淤泥往下流,阴角应空出并安装支撑。支撑梁与支撑框架焊接处太多,防腐难处理,运行几年后防腐层脱落。建议用316L材质(或过塑防腐碳钢工字钢)。
(4)斜管预澄清器材质为钢制耐酸碱玻璃钢防腐,玻璃钢防腐易渗漏,一般用于混凝土构建筑物表面防腐,建议采用低温鳞片重新防腐。
3 斜管预澄清器优化措施
(1)优化完善斜管的支撑框架、刮泥机刮耙。
拆除原斜管支撑梁、框架、刮泥机刮耙,安装新的316L材质斜管支撑梁、框架、刮泥机刮耙。新的斜管支撑框架间距300mm,支撑梁系80×5方钢,约50m;框架系30×4扁钢,约250m;刮耙机主框架系?准89×4钢管,约30m;刮耙系L40×4角钢,约150m,改造前后对比见图1。
(2)预澄清器重新防腐。
将破损防腐层全部剥离,并在预澄清器防腐前必须将钢材表面打磨至sa2.5等级或以上,以避免澄清器打磨不合格导致重新防腐不合格。预澄清器打磨完成后做低温鳞片防腐(厚度2mm共4层,一底一面粉刷两面)。
(3)将预澄清器的斜管换型至壁厚1.0mm以上,材质采用乙丙共聚。新斜管安装后,斜管腰部增加支撑。
(4)增加冲洗水管道。
采用压力稳定的水源进行冲洗,压力至少0.5MPa以上,冲洗时将预澄清器水位降至斜管底部以下,便于将协管内部积泥冲洗干净,确保斜管预澄清器每次冲洗效果。
4 结束语
在不改动斜管预澄清器外筒情况下,对预澄清器内部斜管、斜管支撑梁、框架、刮泥机刮耙、防腐方式进行全面优化,有效解决了斜管预澄清器运行过程中出现的一些列问题,确保脱硫废水处理系统安全、稳定的运行。
参考文献
[1]《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999).
[2]《污水综合排放标准》(GB8978-1996).
[3]《橡胶衬里化工设备设计规范》(HG/T20677-2013).
[4]《压力容器涂敷与运输包装》(JB/T4711-2003).
[5]《火力发电厂废水治理设计技术规程》(DL/T5046-2006).
[6]《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T997-2006).
收稿日期:2018-4-14
作者简介:李娜娜(1983-),女,助理工程师,毕业于长沙理工大学,从事火电厂环保设备管理维护工作,担任专业点检。
关键词:火力发电厂;脱硫废水处理;斜管预澄清器
中图分类号:X773 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)14-0106-01
引 言
某电厂脱硫废水处理系统扩容改造工程2014年开工建设,对脱硫废水处理系统进行扩容改造,建设一套脱硫废水处理装置,总处理能力为50m3/h,处理后水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放要求。项目新增预澄清器两台,澄清器两台。预澄清器和澄清器的材质为钢制耐酸碱玻璃钢防腐,中心传动刮泥机液下部分材质为钢衬胶,内部斜管规格?准50mm,片厚0.50mm,垂直高度866mm,规格1000mm×500mm,材质乙丙共聚。
1 改造前斜管预澄清器情况
斜管预澄清器材质为钢制耐酸碱玻璃钢防腐,现场检查发现澄清器内壁防腐层剥离、脱落现象非常严重。预澄清器的斜管规格是?准50×0.5,壁厚为0.5mm斜管壁厚太薄易造成不同程度的变形、偏斜、坍塌,分离效果差、出力下降。斜管支撑框架系28根平行的钢筋,容易造成斜管重心不稳且强度不足。斜管支撑梁、框架、刮泥机刮耙系普通碳钢刷防腐漆,目前部分斜管支撑梁、框架、刮泥机刮耙变形、脱落严重,刮泥机已经无法已投运。支撑梁与支撑框架焊接处太多,防腐难处理。
2 斜管澄清器问题分析
(1)斜管壁厚太薄,只有0.5mm,斜管易变形,导致一部分泥沉积在斜管中滑不下去,日积月累导致斜管中有较多污泥,且所有斜管腰部均无支撑,一块斜管倾斜倒塌容易造成旁边的斜管也倾斜倒塌,并一直传递下去。斜管支撑框架系平行的钢筋,容易造成斜管重心不稳且强度不足。建议改用1.0mm厚以上斜板,材质采用乙丙共聚(某厂一期混反采用该规格斜管,使用10年以上了还完好)。
(2)定期冲洗未达到效果。正常情况下,在斜管表面有积泥和絮状物,就要停池放水至斜管顶端漏出,使用高压水枪人工清洗,高压水枪与斜管成60°角方向射水,将管顶管底积泥全部清理干净。现场使用工业水冲洗,用户增多时,压力过低,斜管内壁附着的污泥不能完全冲洗掉。
(3)斜管安装时,阳角没有留足缝隙,正常应留30~50mm,方便淤泥往下流,阴角应空出并安装支撑。支撑梁与支撑框架焊接处太多,防腐难处理,运行几年后防腐层脱落。建议用316L材质(或过塑防腐碳钢工字钢)。
(4)斜管预澄清器材质为钢制耐酸碱玻璃钢防腐,玻璃钢防腐易渗漏,一般用于混凝土构建筑物表面防腐,建议采用低温鳞片重新防腐。
3 斜管预澄清器优化措施
(1)优化完善斜管的支撑框架、刮泥机刮耙。
拆除原斜管支撑梁、框架、刮泥机刮耙,安装新的316L材质斜管支撑梁、框架、刮泥机刮耙。新的斜管支撑框架间距300mm,支撑梁系80×5方钢,约50m;框架系30×4扁钢,约250m;刮耙机主框架系?准89×4钢管,约30m;刮耙系L40×4角钢,约150m,改造前后对比见图1。
(2)预澄清器重新防腐。
将破损防腐层全部剥离,并在预澄清器防腐前必须将钢材表面打磨至sa2.5等级或以上,以避免澄清器打磨不合格导致重新防腐不合格。预澄清器打磨完成后做低温鳞片防腐(厚度2mm共4层,一底一面粉刷两面)。
(3)将预澄清器的斜管换型至壁厚1.0mm以上,材质采用乙丙共聚。新斜管安装后,斜管腰部增加支撑。
(4)增加冲洗水管道。
采用压力稳定的水源进行冲洗,压力至少0.5MPa以上,冲洗时将预澄清器水位降至斜管底部以下,便于将协管内部积泥冲洗干净,确保斜管预澄清器每次冲洗效果。
4 结束语
在不改动斜管预澄清器外筒情况下,对预澄清器内部斜管、斜管支撑梁、框架、刮泥机刮耙、防腐方式进行全面优化,有效解决了斜管预澄清器运行过程中出现的一些列问题,确保脱硫废水处理系统安全、稳定的运行。
参考文献
[1]《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999).
[2]《污水综合排放标准》(GB8978-1996).
[3]《橡胶衬里化工设备设计规范》(HG/T20677-2013).
[4]《压力容器涂敷与运输包装》(JB/T4711-2003).
[5]《火力发电厂废水治理设计技术规程》(DL/T5046-2006).
[6]《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T997-2006).
收稿日期:2018-4-14
作者简介:李娜娜(1983-),女,助理工程师,毕业于长沙理工大学,从事火电厂环保设备管理维护工作,担任专业点检。