FRONTECH工艺改进

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  1.立项背景
  1,4-丁二醇是重要的基本有机化工原料,可衍生出一系列化工产品,这些产品已形成了一条很长的产业链,他们的技术含量高,相应的附加值也高。
  1,4-丁二醇的生产工艺路线很多,其中较为适用的技术是顺酐法和炔醛法,2004年以后由于石油价格高位运行,以正丁烷为原料的1,4-丁二醇的生产成本居高不下,使炔醛法生产1,4-丁二醇变得更为可行。A公司结合本公司以煤为基本原料的特点,在“十一五”规划中,决定建立一套采用炔醛法的3万吨/年1,4-丁二醇装置。鉴于炔醛法生产1,4-丁二醇的ISP与杜邦技术对我国西北地区处于封锁状态,A公司选择了美国FRONTECH公司1,4-丁二醇的工艺技术。
  2009年3月A公司建成并一次成功投产的1,4-丁二醇装置,在运行后发现存在以下缺点:1)乙炔发生装置换热器频繁堵塞,严重影响装置生产的连续性与安全性;该装置的洗涤水大量外排,既浪费水资源,又严重污染了环境;2)低的丁醇回收率不能满足催化剂使用后期的生产现状;3)设计的固体片碱进行加氢催化剂的活化,使得活化过程可操作性差,最严重的是导致催化剂活化不均匀。
  针对以上影响系统稳定运行的问题,我们进行了技术创新,解决了该装置运行中的关键工艺技术。
  2.详细科学技术内容
  A公司的1,4-丁二醇装置在初期建设中,为了加快建设进度,尽早投产见效,我们结合多年的化工生产经验,大胆地将核心设备之一的氢气压缩机采用了国产压缩机,以前在氢气纯度为99.8%(vol.)、压力为30.4Mpa(g)、温度150℃的条件下,氢气压缩机均采用进口,而A公司将此设备成功国产化,不仅为企业节约了1200多万元,同时填补了采取国产氢气压缩机的空白,将我国的氢压机制造技术向前推动了一大步。
  同时A公司的1,4-丁二醇装置投产初期,专利商提供的加氢催化剂活化用碱为固体片碱,但在实际应用后发现固体片碱溶解时不但危险易伤人,且碱液溶解、混合不均匀,易堵管道,造成活化过程碱液不断的中断,严重影响活化后催化剂的活化效果,催化剂的使用效率严重受影响,催化剂使用期仅为1.5个月,更换催化剂一次所需要的纯催化剂费用约500万元。我们进行了多次试验,决定采用液态碱代替了片碱进行活化,可确保活化时碱液的连续供给,有效保证催化剂的活化效果。采用液态碱活化后的加氢催化剂使用了8个月,达到了预期使用效率;且采用液态碱利用率高,相对固体碱而言,每次活化可节约10余万元。
  A公司从装置运行开始对于该装置的关键技术的革新从未停止过,主要进行了以下技术攻关:1)杜绝乙炔发生装置换热器频繁堵塞;2)阻止乙炔装置的洗涤水大量外排,节约了水资源,同时减少环境污染;3)提高丁醇回收率,消除生产现场丁醇味。
  2.1换热器的的改型:
  乙炔装置技术来源于北京瑞思达设备制造有限公司,它的稳定与否直接关系着炔化催化剂的使用安全问题。原设计中洗涤水冷却器是板式换热器,系统正式运行后,随着时间的推移,运行3周后换热器因堵塞即出现过量不足、大量外漏、进出口无温差的现象。同时频繁清堵给系统的连续运行造成了严重的影响,并使系统的外补水量由30吨/小时加大到了70吨/小时。设备的频繁拆检、生产中断,造成了运行费用的大幅上升,影响企业效益。对现场的实际情况分析表明,因水中含有大量的电石渣,浊度高、粘度大,而板式换热器的流道小,难以适应此类介质的热交换量。经过对不同换热器进行分析比较,选择了管式换热器,并将原来的200m2/台的板式换热器更换为面积为240m2/台管式换热器。
  技术改造后,使换热器的清理频率由原来的1次/周降为1次/2月,由于清理时产生的污水量大幅度下降;系统的外补水量也得到了降低,减少外排水量30吨/小时;系统没有再发生过因换热器堵而威胁后系统生产,生产系统达到了连续、稳定、安全的正常状态。
  2.2、戈尔过滤器的应用:
  A公司采用干法乙炔工艺是因为其污染小、环保节能的优点,但在实际运行后发现其洗涤污水排量大。每小时30吨的高硫、高COD含量的污水给环保设施带来了难以承受的压力。强碱性、高COD含量、高含硫量的污水进入污水处理厂,大量噬硫菌的生成使得污水处理装置无法正常运行。
  为了回用此部分水,我们充分利用现有场地空间新增了三个沉降池,利用自然沉降的作用使水清净回用,沉降的电石渣用污泥泵打出系统。但自然沉降速度太慢,且经沉淀池沉淀后的水依然达不到直接回用的水质标准。
  通过技术比对分析,将戈尔过滤器首次用于电石渣水的过滤过程中。
  根据处理要求及戈尔过滤器的结构特点,最终选择了过滤面积为54.0m2、操作容积10 m3、∮1.87*5.4m的过滤器。为了给戈尔过滤器提供稳定运行的条件,将原有的三个沉降池分为两部分:1#、2#池作为进料缓冲池,3#池作为清液回收池。原来1、2#池的污泥泵作为过滤器的进料泵,新增一台清液泵,回收清液。经过增加循环次数、调整循环频次等工艺参数的调整,使该过滤器实现了完全的固液分离,排渣次数1次/6.5小时,排出的渣含水率为30%,直接与电石渣一起外运。目前实际运行参数见表1,运行前后的分离效果对比见表2。
  表1 戈尔过滤器的实际运行参数
  项目 参数
  过滤时间(min.) 16
  反冲时间(s) 150
  沉降时间(s) 55.5
  过滤循环次数(次) 20
  排渣时间(s) 90
  表2 运行前后的分离效果对比
  项目 分析结果
  过滤前 过滤后
  水质外观 浑浊 清亮
  平均固含量(mg/l) 2500 10
  戈尔过滤器投入运行后,乙炔发生装置的运行状况得到了很大的改善,节约用水30吨/小时,平均减少外排量30吨/小时;实现了闭环循环的目的,系统达到了污水“零排放”。
  2.3 丁醇回收系统的技改与创新
  2009年9月份在生产运行中发现丁醇回收系统的产品丁醇浓度低仅为70%,而且整个丁醇系统操作不稳定,产品回收率低,达不到设计指标,造成生产排污量大。
  原设计脱水塔塔底加热用1.2Mpa的蒸汽,温度为180℃;层析器的容积仅0.75m3,塔底排放为人工手动排放,系统负荷改变后,需长时间人工调整,液位才能稳定但不易维持。生产过程中,由于蒸汽温度与压力过高,入塔后对塔的平稳运行造成很大的冲击,使得该塔很难稳定运行;丁醇与水的混合物几乎无停留时间,使得丁醇与水难以分离;设计中产品丁醇的采出路线为侧线采出,但在实际运行中,发现塔底丁醇含量高于侧线丁醇含量,且物料平衡中塔底丁醇为99.9%、而侧线为99.6%;液位高时,蒸汽加热效果差塔底温度不能保证;液位低时,侧线采出会将大量蒸汽冷凝液带入丁醇塔,导致产品纯度降低;丁醇回收不完全,现场丁醇味大。
  针对丁醇系统存在的以上问题,我们进行了如下技术改造与创新:
  将脱水塔塔底加热用蒸汽气源由1.2Mpa改为0.4Mpa的蒸汽,降低了热源温度与压力,为塔的稳定运行提供保证;将层析器容积由0.75m3改为8m3,延长分离时间,提高丁醇和水的分离度;将丁醇塔的侧线采出改为塔底采出,将纯度更高的料液作为产品采出更合理;利用原有设备将层析器的进料由一次冷却改为二次冷却,进一步降低了层析器的进料温度,提高了层析器的层析效率;在脱水塔塔底排放加装自调阀,塔底液位用自调排放控制,可以稳定脱水塔的操作,进一步稳定并提高了入丁醇塔的料液组分。
  通过以上技术改造,丁醇系统运行工况得到了很大的改善,系统运行平稳,丁醇收率提高到80%以上,纯度由原来小于70%提高到99.5%以上,且质量稳定、操作简便,更重要的是现场丁醇味道消失了,降低了加氢催化剂使用后期的经济损失。
  通过以上改造,解决了以下技术难题:1)杜绝乙炔发生装置换热器频繁堵塞;2)阻止乙炔装置的洗涤水大量外排,节约水资源的同时减少环境污染;3)提高丁醇回收率,消除生产现场丁醇味。
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